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华光潭电站机组球形阀密封优化改造
精品论文 参考文献
华光潭电站机组球形阀密封优化改造
李姚伟
浙江浙能水电管理有限公司 浙江杭州 311322
摘要:浙能华光潭一级电站装机2times;30MW,2号机组于2005年10月投产发电。机组水轮机进水阀选用球形阀,安装在引水管下游端。运行5年后,球形阀密封投入时大量跑油。通过分析缺陷产生原因,提出了相应的改造方案并实施,消除隐患,保障机组设备安全稳定运行。
关键词:球阀;密封;改造
1 电站和球形阀简介
浙能华光潭一级电站位于风景秀丽的浙西大峡谷畔,距离杭州市120km。电站大坝工程于2002年4月1日正式开挖,于2005年6月3日正式蓄水,电站大坝为混凝土双曲薄拱坝,坝顶高程449.5m,坝高103.85m。电站装有2台30MW的混流式水轮发电机组,多年平均发电量1.27亿kW?h。同时电站作为杭州电网的黑启动首选电源,为电网安全稳定运行起到较好的保障作用。
电站主机设备由四川德阳东方电机股份有限公司提供,发电机型号为SF30-12/3520,水轮机型号为HLD307C-LJ-170,水轮机额定转速500r/min,飞逸转速970r/min。
机组进水阀采用球形阀,水平中心线高程为EL223.8m,球形阀垂直中心线位于机组中心线的上游侧6m,机组正常运行时,球形阀始终处于全开位置。球形阀本体由分半的前阀体、后阀体、活门、自润滑轴承及检修密封、工作密封、phi;600摇摆式接力器等零部件组成。附属设备有上游连接管、下游伸缩节、作排气和补气的phi;100空气阀以及用于球形阀控制的水系统、油系统及自动化元件、球形阀控制系统的油压设备系统、集油装置。
球形阀活门采用锻钢20MnSi的阀轴与整铸的活门焊接成一体结构,活门上、下游处加工有把合封水环的螺孔和止口,以便于封水环套上后把紧、定位。上、下游封水环为静环,把合在活门上,密封环为动环,安装在阀体上。当主阀全关后,密封环在油压的推动下,向密封环的方向运动,最终两环紧密接触,达到封水止漏目的。密封环和封水环均为不锈钢材质。
2 球形阀基本数据
球形阀基本数据详见表1:
表1 球形阀基本数据
3 缺陷现象
3.1 工作密封投入时集油装置大量进水
关闭2号机球形阀,投入工作密封,检修密封未投入,打开蜗壳排水阀,此时蜗壳水压降至0Mpa。约半小时以后,运行人员发现,球形阀集油装置液位迅速上升,经检查确认,系大量的水进入了集油装置,球形阀漏油泵启动,由于来水量大,漏油泵一直启动,大量的油水混合物被打入电站污油桶内。
3.2 密封投入后,大量跑油
2号机球形阀关闭后,投入工作密封和检修密封,随即大量的密封操作油从主阀的法兰面把和螺栓处流出(部分油从螺栓处飙射出)。具体位置如图1所示,由于跑油严重,电站不得不在螺栓下方再增加装一套集油装置。
图1 密封漏油处
3.3 球形阀关闭后振动明显伴有异常声响
2号机球形阀关闭后,仅投入工作密封或仅投入检修密封时,均能听到球形阀阀体内漏水的啸叫声并伴有本体较明显的振动。
3.4 球形阀动作后轴头渗水
2号机球形阀动作后,活门两头轴头有滴漏水现象。具体位置如图2所示。
图2 轴头渗水处
4 原因分析
因为工作密封与检修密封结构类似,现以工作密封为例,分析2号机球形阀产生上述缺陷原因,2号机球形阀密封机构如图3所示。
图3 球形阀工作密封形式
1-球形阀本体;2-活门;3-封水环;4-O型密封圈;
5-密封环;6-O型密封圈;7-O型密封圈;8-O型密封圈;
9-下游导环;10-橡胶圆条;11-密封面
图4 改造后密封环结构
1-O型密封圈;2-组合密封;3-组合密封;
4-O型密封圈;5-组合密封圈
4.1 工作密封投入时集油装置大量进水
球形阀全关时,工作密封投入,图3中项5密封环向上游侧运动,从而与项3封水环紧密接触,起到封水效果。此时工作密封投入腔侧(下游侧)有压,密封退出腔侧(上游侧)无压,由于项4的O型密封圈老化失效,上游的压力水通过该老化失效的O型密封圈进入密封退出腔并通过回油管路进入集油装置。
4.2 密封投入后,大量跑油
球形阀全关后,工作密封投入,密封投入侧腔有压,由于图3中项7的O型密封圈老化失效,导致密封投入侧腔压力油源从项7处渗漏到把合螺栓螺纹处,从而从螺纹处大量跑油。
4.3 球形阀关闭后振动明显伴有异常声响
球形阀关闭后,工作密封投入,正常情况下,球形阀密封性能能做到滴水不漏。但是由上文可知,工作密封投入后,由于密封投入腔侧的压力油源部分从把合螺栓处渗出,导致密封投入侧压力实际达不到设计压力,动
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