通过检修手段提高国产200MW 汽轮机高、中压缸效率通过检修手段提高国产200MW 汽轮机高、中压缸效率.pdf

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通过检修手段提高国产200MW 汽轮机高、中压缸效率通过检修手段提高国产200MW 汽轮机高、中压缸效率

中国电机工程学会第十届青年学术会议 ·吉林 通过检修手段提高国产 200MW 汽轮机高、中压缸效率 姜文鑫 (大唐长春第二热电有限责任公司 吉林省 长春市 130031) 摘要:扼要阐述大唐长春第二热电有限责任公司二期新投产两台 200MW 汽轮机机组高、中压缸效率偏低的现状,侧重分 析了设计及安装不合理导致高、中压缸效率偏低的原因。结合机组大修对汽轮机实施循序渐进的技术改进试验和收到实际效 果,提出了通过检修手段提高汽轮机效率的有效途径。 关键词:200MW机组;高、中压缸;效率 1 前言 大唐长春第二热电有限责任公司一、二期共安装 4 台国产 200MW 汽轮发电机组,其中 3、4 号机组为 哈汽集团生产的 CC145/N200-12.75/535/535 型超高压、一次中间再热、三缸、双抽、两排汽、单轴、凝 汽供热式机组,分别于 2005 年 11 月 17 日和 12 月 3 日完成 72+24 小时试运,正是投入生产。机组投产 以来的运行数据和电科院考核试验结果表明,高、中压缸效率低于设计值。尤其是高压缸效率低于设计值 较多,造成高压缸排气温度升高,锅炉冷段再热器温度升高,运行中再热器的减温水量随之增大,直接影 响机组运行的经济性。据调查,省内同类型机组高、中压缸效率偏低是普遍的共性问题。通常是每次检修 后高、中压缸效率有所提高,但随着机组的运行,高、中压缸效率开始下降,尤其是高压缸效率下降速度 较快。 2007 年,大唐长春第二热电有限责任公司根据 3、4 号机考核试验结果,会同吉林电科院和哈尔滨汽 轮机厂设计人员进行分析,并结合机组揭缸检查结果,先后对 3、4 号机通流部分和设计缺陷通过检修手 段实施循序渐进的改进试验和完善措施,使高、中压缸效率明显提高。其中,4 号机试验结果标明,高压 缸效率超过设计值,达到 84.08%,超过设计值。 2 存在问题 大唐长春第二热电有限责任公司 3、4 号机组是 200MW 机组的 72J 型,通流部分照 34 型和 72 型有较 大改进,高压缸除调节级外的 2-12 级和中压缸 13-22 级全部采用带冠叶片技术,动叶全部为自带围带 整圈联接,围带内斜构成光滑的斜通道,取消了全部拉筋,以减少流动阻力损失。轴端漏汽和隔板漏汽采 用传统的梳齿汽封密封,叶顶汽封漏汽通过隔板汽封体上镶嵌 4 道阻汽片密封。高压缸设计效率为 81.92 %,中压缸设计效率为 89.66%。3、4 号机组分别于 2006 年4月下旬和 7月下旬完成热力特性考核试验, 热力特性考核试验结果表明,自投产以来汽轮机高中压缸效率和机组热耗不能达到设计值,高压缸排汽温 度升高。 2.1 高、中压缸效率偏低(依据电科院修前试验报告): 凝汽 200MW 工况试验条件下,3、4 号机组高压缸效率设计值为 81.92%,商务合同保证的设计值为 84 %,实际试验高压缸效率分别为 79.1%和 78.6%(含高压调节汽门节流损失),中压缸效率设计为 89.66 %,实际分别为 88.43%和 89.1%,达不到设计值。 2.2 机组热耗偏高(依据电科院考核性试验报告): 凝汽 200MW工况试验条件下,3、4 号机组设计热耗率为 8216.42kJ/(kW·h),实际试验机组热耗率分 别为8686.08kJ/(kW·h)和8506.13kJ/(kW·h),比设计热耗率分别高469.66kJ/(kW·h)和289.71kJ/(kW·h)。 2.3 高压缸排汽温度升高(查机组运行参数) 高压缸排汽温度升高,蒸汽在高压缸内的有效焓降减少,高压缸效率下降。同时,也直接导致锅炉冷 段再热器入口温度升高,参数偏离设计值,使再热器减温水量增大,运行经济性下降。 - 207 - 中国电机工程学会第十届青年学术会议 ·吉林 3 导致高、中压缸效率低的原因分析、确认及改进措施 根据 3、4 号机热力特性考核试验结果,专业人员先后到制造厂家、安装单位和电科院咨询调研寻求 解决办法,普遍认为需要

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