浅析悬式绝缘子不耐压的原因与对策研究.pdfVIP

浅析悬式绝缘子不耐压的原因与对策研究.pdf

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中国硅酸盐学会陶瓷分会2005学术年会论文集 浅析悬式绝缘子不耐压的原因与对策 谢玉敏 (贵州毕节高原电瓷有限公司,贵州毕节:551700) 摘要 根据湿法成形的生产实践,分析了杂质(布套纤维)、半成品开裂、冲模不致密、不同收缩泥料等是引起悬式绝缘子工频火花试 验击穿率高的原因,提出了相应的解决方法或应注意的事项,从而提高产品合格率。 关键词:悬式绝缘子,工频火花试验,击穿,击穿率 3.1旋坯布套纤维引起 1前言 击穿率增高后,生产技术人员首先进行理论分 析,根据分析疑点检查生产工序,真空练泥是重要环 节,必须检查。对练泥机练出泥料作切片检查,发现泥 GBl001--1986《盘形悬式绝缘子技术条件》规 定:工频火花电压试验是悬式瓷绝原子出厂逐个试验 片表面出现划痕,不同于以往钢丝引起的痕迹,追查 必作项目。在多年的电瓷生产出厂检验中,工频火花 引起划痕的原因,是否因切泥用的钢丝时,发现钢丝 电压试验击穿率(简述击穿率)低于3%,说明前面工 上有大量的纤维,用火烧,易燃,是棉线的纤维。棉线 序生产正常,产品经其他抽查等试验合格后可出厂。 来自于铝模用的隔离布套。 而击穿率较高则说明前面生产工序中出现了工艺或 泥料放在垫有布套的铝模上进行冲压,然后放置 操作不合格,应组织查找原因,及时纠正。 于旋坯机上用扬角刀旋压成形。成形时,首要操作为 本人对击穿原因进行了多方面的分析,并组织对 用钢丝刮刀紧贴布套刮削冲模后余后铝模边沿不规 主要因素追踪验证,制定了纠正措施,为降低击穿率 则的余泥,使铝模旋转时不甩,便于旋坯,磨损的线头 探索出一定的途径。 及冲破的布线均进入回收料。由于制泥车间堆放回收 泥的场地爆满,因此,回收泥就地消化,反复使用,造 成泥料污染。 2缺陷特征 将发现纤维前的产品作记号,然后彻底清理练泥 机,对生产产品另作记号,跟踪至工频火花电压试验, 破坏击穿产品,发现击穿点多在悬式绝缘子的头 含纤维的产品击穿率高达11.56%,而清理练泥机后 部圆弧位置,少数分布于颈部或头部的直线受力位 生产产品的击穿率(按每窑统计)为0,6%、1.53%、 置。击穿线路呈黑色曲线。 2.99%,后续多窑均低于3%。 3.2半成品开裂率高,产品击穿率也相应提高 3原因分析 根据生产经验并组织追踪得出此结论。半成品开 表1 品种 开裂率% 主要部位 击穿率% 前后窑次击穿率对比 X—4.5 19.4 伞背为主 4.2 前后窑次开裂率不高,击穿率均低于2%。 6.2 头部 1.56%

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