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煤气化公司航天炉运行及考核总结
煤气化公司航天炉运行及考核总结
一、设计消耗:
1、氧耗:≤330Nm3/1000Nm3(H2+co) (330~360)
2、煤耗:≤650kg/1000Nm3(H2+co) (607)
3、装置负荷范围:60~110%
XXXXXXXX煤气化公司开过40%、50%、75%、100%、110%的负荷。
冷煤气效率:80% (80~83%)
热效率: (~95%)
碳转化率: (99%)
二、考核前整改:
第一次整改:XXXX.11.03~XXXX.04.14
水冷壁维修。
增加粉煤输送系统伴热,控制粉煤温度。
改善粉煤流量计的准确性、稳定性的问题。
改造渣水系统,保证灰水絮凝、沉降、过滤运行的稳定。
完善管道、阀门的支撑,确保运行稳定。
加强培训,提高操作水平,优化工艺操作。
第二次整改:XXXX.11.03~XXXX.04.14
重新筛选灰水絮凝剂。(德士古很多年了,技术也很成熟,渣水工艺和航天炉几乎一样,可是为什么临泉的渣水处理会有问题呢?
进行工艺烧嘴的优化。
增设事故黑水沉降池,改善环境。
4、检查、更换部分粉煤系统充气过滤器。
三、运行及考核:
1、稳定运行阶段:XXXX.04.15~2010.03.31
⑴开工率92%。
⑵连续运行125天。
⑶最高甲醇日产556t。
⑷最低吨甲醇煤耗1.28t.
⑸航天炉对煤种的适应性得到验证。
⑹冷煤气效率80%以上。
⑺一般从气化准备开车到送出合格合成气可控制在2h以内。
⑻系统开停车全部采用自动控制。
2、性能考核阶段:XXXX.09.12~15
装置生产能力在设计的110%稳定运行。
氨醇产量基本稳定在510~530t,最高556t。
考核期间装置操作弹性在75~110%负荷调整。
合成气入口压力可在2.5~3.3MpaG调整。
负荷增减期间系统稳定,工艺指标合格。
装置连锁投用率100%。
装置自动化操作率98%。
四、结果及讨论
1、粉煤气化+水激冷流程简单可靠,适合煤化工工艺流程。
2、渣口差压能够及时反应渣口积渣情况,有利于及时调整操作,确保稳定运行。
3、经过整改操作经验的积累,气化能够做到稳定运行。
4、气化系统的开停车、吹扫、点火、开工、投煤等都是通过程序自动执行,开停车方便可靠。
5、故障安全联锁系统覆盖了所有开车全过程,连锁参数设计合理,确保了装置安全。
6、炉膛测温点能够及时反映炉壁挂渣情况,间接反映炉膛温度趋势,特别是在煤种不稳定或更换煤种时,炉膛温度测点对顺利过渡及安全运行起到了指导作用。
7、烧嘴优化后,气化效率得到提高,进一步优化。希望能够(炉内流场问题主要是解决好出烧嘴物料流速、流量、流向问题,这通过数学模型计算是能够解决的。)(挂渣厚度5.5mm左右)
8、航天炉粉煤加压气化技术是国际先进的洁净煤气化技术,具有环保节能性。
9、生产成本低。
10、关键设备不依赖进口,投资小,技术支持方便及时。
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