- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
600MW机组加氧处理转换过程
600MW机组加氧处理转换过程
湖北省电机工程学会 2009 年电厂化学学术年会论文集
600MW机组加氧处理转换过程
李善风1 余建飞1 赵正华2
(1.湖北省电力试验研究院,湖北武汉,430077;2.国电荆门发电公司,湖北荆门)
1 前言
某厂装有两台600MW机组,其锅炉为东方-日立锅炉厂采用日本BHK公司技术制造的国产超临界参数复合变压直流本生型锅炉,锅炉型号DG1900/25.4-Ⅱ2型。给水、凝结水考虑二种处理工况,一为挥发性处理[AVT(R)]工况,一为加氧处理(OT)工况,电厂运行时可根据水汽系统运行的情况采用不同的处理方式。
在机组启动试运行阶段采用挥发性处理[AVT(R)]工况,168h试运后转换为[AVT(O)]工况,在机组稳定运行后才能采用加氧处理[OT]工况。
该机组凝结水精处理凝结水精处理系统由两台50%管式过滤器和3×50%深层混床组成。3台深层混床,正常时,两台运行一台备用。两台机组的深层混床共用一套高分离率的体外再生系统及辅助系统,设有小旁路和大旁路。凝结水处理水量为:最大处理量(VWO工况)1461t/h,正常处理量(THA工况)1304t/h。当给水水质合乎要求,且精处理系统运行正常时,采用OT技术能降低机组运行成本,保证机组的安全运行,提高机组效率,国内外已经取得了许多成功的经验。
2 加氧处理原理和试验研究目的
锅炉给水采用加氧处理技术是利用溶解氧对金属的钝化作用,使金属表面形成一层比磁性四氧化三铁保护性更好、更致密的三氧化二铁保护膜,以降低给水的含铁量,防止炉前系统发生流动加速腐蚀(FAC)、降低锅炉管的结垢速率、减缓直流炉运行压差的上升速度、延长锅炉化学清洗的周期,同时由于给水pH值的降低,可使凝结水精处理混床的运行周期延长。
传统的给水AVT处理是尽量降低给水的含氧量并加入氨提高水汽系统的pH值,加入联氨除去给水剩余的氧并且使水汽系统处于还原性条件下,给水AVT处理时,碳钢表面是磁性四氧化三铁保护膜,磁性四氧化三铁在高温纯水中有较高的溶解度,特别在高速流动的纯净给水中磁性四氧化三铁容易被溶解,从而使碳钢制高压加热器、给水管和省煤器发生流动加速腐蚀现象,给水的含铁量高。提高水汽系统的pH值至9.0~9.5,能够在一定的程度上降低碳钢的腐蚀和给水的含铁量,但是会缩短凝结水精处理的运行周期,增加精处理的再生次数和再生剂的消耗量,并且增加废水量。
当水的纯度达到一定要求后(一般给水氢电导率小于0.10micro;S/cm),一定浓度的氧(30~200micro;g/L)不但不会造成碳钢的腐蚀,反而能使碳钢表面形成一层均匀致密的三氧化二铁保护膜,从而阻止碳钢制高压加热器、给水管和省煤器发生流动加速腐蚀。
为降低给水系统的腐蚀和热力系统的结垢速率,减缓汽轮机结垢、积盐,延长锅炉化学清洗周期,2008年6~7月,进行锅炉[AVT(O)]处理技术的试验研究。
2008年6月提出给水加氧处理实施方案,并对水汽系统铁铜进行查定,进行了给水加氧处理前的准备工作。测定了精处理树脂在整个运行周期内的出水水质,确定了保证给水加氧处理水质条件的精处理运行周期和运行方式。于2008年7月8日~7月14进行了给水从AVT处理向加氧处理转化及氧平衡试验。
通过试验研究,确认加氧系统的适用性和可靠性,找出适合于该型锅炉采用OT运行工况的控制条件。
3 试验准备工作
3.1 加氧系统严密性和耐压试验
氧气系统安装完毕后,首先用四氯化碳清洗氧气系统,然后用氮气进行吹扫。氮气吹扫完毕进行耐压和严密性试验,加氧母管耐压试验压力为13MPa,向精处理出口加氧管耐压试验压力为3.3MPa,向除氧器出口加氧管耐压试验压力为1.2MPa。耐压试验结束进行加氧系统安全门的整定,安全门的整定后进行严密性试验。
采用高压氧气瓶(最大压力为15MPa,容积40L)提供的氧气经减压阀减压后通过针形流量调节阀加入系统。加氧系统采用二点加氧,分别为凝结水精处理出口母管(压力约为3.6MPa)和除氧器出口母管(压力约为0.8MPa)。加氧设备及控制柜安装在加氧间。采用手动方式控制精处理出口加氧量,自动调节控制除氧器出口母管加氧量,正常运行时溶解氧浓度由安装在省煤器进口给水溶解氧表连续监测,根据给水溶解氧表测得的数据和机组凝结水流量进行调节。
3.2 对有关化学在线仪表进行校验
在进行给水加氧处理试验期间,为确保给水品质,对水汽系统在线仪表进行校验,并保证水汽系统在线仪表能连续投入运行,测量结果准确。凝结水出口氢电导率、溶解氧,精处理出口硅表、钠表、pH表、氢电导率,给水氢电导率、溶解氧、pH表,在加氧试验前进行校验并且保证能连续投入运行。
3.3 化学测试仪表准备及校验
3.3.1 离线表与在线仪表测试
文档评论(0)