正善煤业二采区主、辅运输、通风、排水等系统优化方案..doc

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正善煤业二采区主、辅运输、通风、排水等系统优化方案.

正善煤业二采区主、辅运输、通风、排水等系统优化方案 随着我矿二采区三条大巷的不断延伸,井下运输战线越来越长,环节多,安全管理难度大。为了优化采区运输系统,保证三条下山、采区水仓、采区泵房等剩余工程顺利完成,经矿领导研究决定施工2#措施巷,主要作为2煤回风下山、2煤轨道运输下山掘进期间出矸系统,施工措施巷(轨道至回风段)前期作为甩车场,后期可作为二采区变电所使用。 现将2#措施巷的掘进施工方案、措施巷完工后矿井通风系统优化、轨道大巷无极绳绞车延伸以及采区集中皮带延伸方案编制如下: 2#措施巷的掘进施工方案 施工措施巷 措施巷设计为平巷掘进,底板标高为+629.000m,总设计长度为78m,分为两段施工。 一段为2煤轨道运输下山至2煤回风下山之间巷道。该段采用炮掘工艺,耙矸机皮带出渣方式,断面为拱形,采用锚网索喷钢筋托梁联合支护,净宽4.6m,净高3.4m,长度约为30m;巷道在G18点后7.5m处开口,以30°方位角平掘与2煤回风下山贯通,并继续延伸5m施工水仓及沉淀池;措施巷右帮下底施工皮带槽子,该槽子净深1.65m~2m,净宽2.2m,毛宽为2.6m,两边浇筑混凝土墙支撑工字钢。硐室内为双轨平车场,左道用混凝土轨枕铺设作为空车道,右道铺设采用11号工字钢上打眼固定轨道方式,间距为0.5m,作为施工期间的重车道,上面铺设50mm的木板用于行人。 二段为2煤轨道运输下山至皮带巷之间巷道。该巷道以210°方位角平掘33m到达采区皮带巷上方并施工溜煤眼,再以270°方位角掘进1.6m后施工通风孔,溜煤眼直径3.0m,深度19.5m,采用反井钻机预开孔(先从上向下打钻孔至4煤胶带运输下山,钻通后更换为?1m的钻头进行反钻)后采用放炮人工风镐撬方式进行扩刷的方式施工。通风孔采用钻机钻孔,直径0.8m,用于通风和下电缆、信号线等;该段采用炮掘工艺,耙矸机皮带出渣方式,断面为半圆拱形,采用锚网索喷钢筋托梁联合支护,净宽4.2m,净高3.3m;在措施巷左帮下底施工皮带槽子,该槽子净深1.65m~0m,净宽2.2m,毛宽为2.6m,靠右帮未拉底处要硬化成平台,用于放置掘进期间2煤回风下山、4煤胶带运输下山的移变、开关等。 2、2煤回风下山 现2煤回风下山剩余50m左右到达贯通位置,施工坡度为-14°,根据标高计算,待掘至底板标高为+629.000m时巷道变平施工15m,然后以8°下山施工35m(安装皮带机头用),再以14°下山掘进。 3、2煤轨道运输下山 2煤轨道运输下山的无极绳绞车机尾要延伸至施工措施巷与2煤轨道运输下山交叉处往西约5m处(根据现场进行调整,尽量靠近施工措施巷),需要对此段进行下底,作为缓坡停车使用。 4、4煤胶带运输下山 要在确定的溜煤眼处进行挑顶0.5m,并要成矩形断面,用以满足溜煤眼钻机施工要求。 工期安排 根据现场施工情况结合工程的重要性,对工程进行安排如下: (1)施工措施巷(2煤轨道运输下山至4煤胶带运输下山段)预计6月30日(10天)完成。 (2)施工溜煤眼、通风孔进钻机、打钻、撤钻机预计7月3日(3天)完成→施工溜煤眼预计7月9日(6天)完成→溜煤眼下口掏梁窝、上梁、打锚索、安装溜煤眼预计7月12日(3天)完成。 (3)施工措施巷(2煤轨道运输下山至2煤回风下山段)预计7月22日(10天)完成 (4)皮带槽拉底,施工沉淀池、水仓,出渣,底板硬化预计7月28日(6天)完成。 (5)2煤轨道运输下山、2没回风下山缩短皮带3天。 2#措施巷完工后通风系统调整方案 (一)、矿井通风基本情况: 矿井采用中央并列式通风,2进1回,主、副井进风,回风井回风,主扇采用対旋轴流抽出式通风,主扇型号:FBCDZ-8-№25(B)2×315Kw,额定风量范围:4400m3/min——10800m3/min,目前采用2级主扇通风,风机风量为4898m3/min,主井进风:2487m3/min,副井进风:2243m3/min,回风井:4800m3/min。有效风量率:96.6%。矿井负压600pa,等积孔:3.84,为矿井容易通风。 目前矿井布置4个掘进工作面,1个综采工作面。供风情况如下表所示: 局 扇 风机型号 施工地点 断面m2 全风压供风量 吸风量 风 筒 出口风量 百米漏风率(%) 编号 功率kW (m3/min)) 直径m 断面m2 节数 (m3/min)00 0.5 75 327 1.9 2 2×18.5 FBD№-6.3 2#煤轨道下山 10.13 1753 391 5 Φ800 0.5 78 330 2.0 3 2×18.5 FBD№-6.3 2202材料巷 8.73 2123 408 5 Φ800 0.5

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