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耐硫变换淮化工业应用报告-1
第三届全国工业催化技术与应用研讨会 第三届全国工业催化技术与应用研讨会 RSB-M型耐硫变换催化剂淮化工业应用 西北化工研究院 ☆在一年的工业运行期中曾有多次停车,对RSB-M型耐硫变换催化剂有一定影响,尤其是6月份因大面积停电引起的突然停车,对催化剂造成了较大的影响,但催化剂的活性稳定性良好,初期的一变出口CO含量约3-4%,运行中期一变出口CO含量升至5%左右,运行十个多月出口CO含量一直低于6%,到运行末期,一变出口CO含量升至7.5%左右。初期的一变炉入口温度在245℃,最终入口温度提高到接近280℃。 ☆ RSB-M型耐硫变换催化剂一年多的工业应用中,一变炉热点温度稳定,出口CO含量低于指标要求,表明RSB-M型耐硫变换催化剂活性良好,达到了工艺指标的要求,活性稳定性明显优于其它工业样品。 ☆上面两图为2007-2008年安徽淮化股份有限公司“1830”装置一变炉运行情况图。 ☆在一年的工业运行期中,初期前三个月一变出口CO含量约3-4%,运行中期从第四个月起,一变出口CO含量逐渐上升,到八个月满后,一变出口CO含量已上升至10%以上,不得不停车换预变催化剂,运行末期,在新换预变催化剂的影响下,一变进口CO含量开始低于10%,后升至15%左右,在这种情况下,一变出口CO含量维持在5-6%左右。 ☆ 采用特殊的制备工艺的RSB-M型耐硫变换催化剂其活性、硫化、抗水合性能得以大幅度提高,适合于水煤浆加压气化工艺中变换工段的变换要求。 ☆ RSB-M型耐硫变换催化剂的强度稳定性高,热稳定性好,对高压、高CO、高空速、高汽气比的有较强的适应能力及较强的抗水冲刷、抗灰粉及其它毒物的能力。 ☆ 工业样对比结果表明,RSB-M型耐硫变换催化剂活性稳定性及抗水合性能明显优于工业催化剂。 谢 谢!Thanks! * * The Northwest Research Institute of Chemical Industry (NWRICI) 李 军 前言 ☆淮化股份有限公司“1830”装置为年产18万吨合成氨30万吨尿素装置,2000年9月投产,包括以煤为原料3.7MPa德士古水煤浆气化、耐硫变换、NHD脱硫脱碳、甲烷化、氨合成,其中耐硫变换装置处理煤气量为67000Nm3/h(干基),水气比为1.3-1.4(正常值)。 ☆进变换装置原料气体条件 气量:67000Nm3/h(干基),水气比为1.3-1.4,温度:215℃,压力:3.7MPa(g) 组成:(干基)H2:34.49%, N2:0.41%, CO:44.06%, CO2:20.62%, Ar:0.14%,H2S:0.13%, COS:0.03% 前言 ☆来自煤气化装置215℃,3.718MPa的粗原料气进入煤气分离器,经分离夹带的水份后一部分进入预变换热器,另一部分进入煤气加热器内,粗原料气被加热至250℃后进入预变换炉( 18.5M3)进行初步变换后进入预变换热器温度降低至250℃后进入第一变换炉(25 M3),大部分CO被转化成CO2-和H2,同时床层温度升高,反应后的气体中CO含量降为≤6%(干基),温度为390~415℃。此后进入甲烷化调整加热器的壳程,变换气温度降至350~380℃,再进入煤气加热器管程,用于加热入预变换炉的粗原料气。同时变换气的温度降至300~320℃后进入中变废锅的管腔,经U型列管换热后温度降至235℃进入第二变换炉,同样在耐硫变换催化剂的作用下,发生CO的变换反应,二变换路出口CO降至1.0~1.2%(干基),温度升至250~270℃。二变换炉出口气体进入锅炉给水加热器的管程,温度降至215℃后进入第三变换炉。在催化剂的作用下,CO进一步降低至出口变换气干基CO含量小于0.45%,同时出口变换器温度升至220℃进入后续热回收。 工业应用 ☆2008年8月底在安徽淮化股份有限公司“1830”装置一变炉装填RSB-M型耐硫变换催化剂25m3,共计21吨。2008年9月2日至2009年10月20日停车,共计运行13个月。2008年9月2日开始催化剂升温硫化,9月6日硫化完成并转入正式生产,一变进口CO含量约33%,出口CO含量约3-4%,出口CO含量在10个月内一直低于6%,但因多次停车影响,从7月下旬开始,出口CO含量缓慢上升,提预变及一变温度,调整至一变进口CO含量,至停车卸剂前,出口CO含量维持在8%以下。 工业应用 97742.2 4.74 36.10 0.06 409 359 313 265 2009-3-21 98410.3 4.55 33.65 0.06 412 366 319 266 2009-3-11 99236.0 4.76 36.93 0.05 406 362 317 264 2009-3-1
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