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降低自动打包机故障率
降低3#线自动打包机故障率 课题编号:ZTGT-EZG-QC01 一 小组介绍 二 选择课题 选题理由:科学管理,降本增效,降低设备故障率。而自动打包较高的故障率将影响到前面的生产环节,进而影响到整个生产线的生产效率,所以降低自动打包机的故障率迫在眉睫。 设备运行现状 月份 项目 8 9 10 次数 198 192 185 3#线自动打包机故障次数平均191.7次/月 选择课题:降低3#线自动打包机故障率 三 现状调查 小组对2014年8月到10月3#线自动打包机故障575次数的原因进行了调查和分析,绘制故障检修原因主次问题统计表如下: 序号 检修原因 频数 (次) 累计频数 (次) 累计百分比(%) 1 机械故障 380 380 66.1 2 电气故障 112 492 85.6 3 配套设备故障 45 537 93.4 4 液压故障 24 561 97.6 5 其他 14 575 100 6 合计 575 575 100 根据统计表绘制故障检修原因主次问题折线图如下: 结论:机械故障检修380次,占3#线自动打包机 故障检修总次数的66.1%,是主要问题。 四 设定目标 目标 将3#线自动打包机故障检修次数降 低到平均60次/月 五 分析原因 小组经过现场调查和分析,通过召开“脑暴会”找出导致主要问题的原因,用系统图整理如下: 机械故障 送丝不 到位 扭断 打包头 喇叭口 变形或 错位 轴承卡死 或破损 扭结盘 磨损 编码器 尼龙销断裂 打包丝 质量差 堆丝 挑丝块磨损 下剪刃磨损 压丝轮磨损 挑丝块磨损 轴承损坏 六 确定要因 针对末端原因,小组成员做出了确定主要原因计划表: 确定主要原因计划表 序号 末端因素 验证方法 标准 确认时间 确认地点 确认人 1 轴承卡死或破损 现场调查 无卡死 2015.3.11 现场 XXX 2 挑丝块磨损 现场调查 无破损 2015.3.11 现场 XXX 3 打包头喇叭口变形或错位 现场调查 喇叭口出口小于入口 2015.3.12 现场 XXX 4 下剪刃磨损 现场调查 下剪刃刃口无磨损且刃口直径小于扭结盘刃口直径 2015.3.13 现场 XXX 5 压丝轮磨损 查阅零件图纸、现场测量 根据图纸标准 2015.3.13 现场 XXX 6 编码器尼龙销断裂 现场调查 无断裂 2015.3.14 现场 XXX 7 打包丝质量差 试验验证 Q195打包丝 2015.3.14 现场 XXX 8 扭结盘磨损 查阅零件图纸、现场测量 根据图纸标准 2015.3.15 现场 XXX 要因论证 验证方法:现场调查 验证标准:转动顺畅 验证内容:现场检验轴承是否顺畅转动。 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:轴承是卡死的,轴承卡死是要因。 确认一:轴承卡死或破损 验证方法:现场调查 验证标准:无破损 验证内容:挑丝块尖部是否完好无损并且与送丝盘紧密贴合 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:挑丝块有断尖现象,是主要原因 确认二:挑丝块磨损 验证方法:现场调查 验证标准:喇叭口出口小于入口且无干塞 验证内容:喇叭口出口不小于入口时是否会造成送丝不到位 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:喇叭口出口不小于入口时偶尔会造成送丝不到位,不是主要原因 确认三:打包头喇叭口变形或错位 验证方法:现场调查 验证标准:下剪刃刃口无磨损且刃口直径小于扭结盘刃口直径 验证内容:现场拆下4台打包机的下剪刃均发现并无磨损 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:不是主要原因 确认四:下剪刃磨损 验证方法:查阅零件图纸、现场测量 验证标准:根据图纸标准 验证内容:现场随机抽样拆下压丝轮,使用情况良好,没影响送丝情况 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:不是主要原因 确认五:压丝轮磨损 验证方法:现场调查 验证标准:无断裂 验证内容:现场随机拆下一台打包机编码器尼龙销使用良好,且尼龙销是链接在下压丝轮上跟随下压丝轮转动的,所以导致尼龙销断裂的根本原因是下压丝轮的轴承 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:不是主要原因 确认六:编码器尼龙销断裂 验证方法:实验验证 验证标准:Q195打包丝 验证内容:现场抽样检测打包丝是否符合Q195规格 验证人:XXX 验证时间:2015.3.11 验证结果:不是主要原因 确认七:打包丝质量差 验证方法:现场调查 验证标
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