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底吹深脱磷技术在转炉炼钢中的应用
第十五届全国炼钢学术会议文集
底吹深脱磷技术在转炉炼钢中的应用
陈爱梅,李炯伟,刘平
包钢(集团)公司技术中心,包头 014010
摘要:新建 120 吨转炉采用底吹深脱磷技术以后,加快了钢、渣反应速度,使钢-渣反应更接近平衡,转炉
一倒脱磷率提高了 23.8% 。同时降低了转炉终点钢水和炉渣的氧化性,缩短了冶炼周期。
关键词:脱磷;底吹;转炉
Application about the Technique of TBM in the makingsteel of BOF
CHEN Aimei
Technical Center of Baotou Steel(Group)Corporation,Baotou 014010,China
ABSTRACT: After using the technique of TBM in the 120t BOF of new Set up , speeding the speed of respond
in steel and slag, and making the respond near the Balance ,and the rate of dephosphor of the first turn the stove
exaltation 23.8% .and the Oxidizing reduce of the end-stove of the steel and slag,reduce the Period of steel.
KEY WORDS: dephosphor;Blowing Bottom;stove
1.前言
包钢炼钢厂新建的 2 座 120 吨,引进了世界炼钢先进技术之一—德国 KUTTNER 公司的 TBM 工艺(蒂
森底吹技术)。TBM 是由蒂森-克虏博炼钢厂转炉炼钢的一种冶炼工艺,该技术除了具有传统底吹的冶金
效果之外,还具有显著的底吹深脱磷功能。它主要是通过独特的环形布置的底枪提高供气强度,为脱磷提
供良好的动力学条件,从而提高转炉脱磷率。同时也使转炉终点碳-氧反应更接近平衡,从而降低了钢中氧
含量。
2. TBM底枪的布置
图1 底枪布置
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第十五届全国炼钢学术会议文集
新转炉底吹采用了单管式供气元件,数量为 12 个,并在炉底溶池直径 1/4 的同心圆上均匀分布,元件
之间的夹角为 30°,见图 1。
TBM 技术是一个喷气模型系统,其有如下优点:非常高的气体喷吹速度,完善的搅拌效果,压力损
失低,对溅渣操作没有不良影响。炉底喷嘴的数量、尺寸及布置方式根据每一个转炉具体的容量和形状确
定。总的气体流量将均匀地分布到每一个供气管线上,在每条供气管线上均安装有流量计和调节阀,用以
精确调整底吹气体的压力和流量。
3.TBM强搅拌工艺原理及内容
3.1 TBM 强搅拌工艺原理
控制转炉吹炼的困难主要是反应速度太快,脱碳高峰期产生大量 CO 气泡,剧烈搅动熔池,渣钢充分
乳化,使渣中(FeO )迅速降低,基本不具备成渣和脱除钢中硫、磷的条件。因此,吹炼前期迅速形成流
动性良好的高碱度炉渣和吹炼后期保证渣钢反应接近平衡,是提高转炉冶炼强度的重要环节。采用 TBM
工艺,可以实现在吹炼前期,加强熔池搅拌,促进石灰熔解,提高成渣速度;在吹炼末期,提高熔池搅拌
强度,促进渣钢反应平衡。
3.2 TBM 强搅拌工艺主要内容
(1)提高底吹搅拌强度:目前,国内传统复吹转炉一般采用弱搅拌工艺,底吹供气强度波动在 0 .03~
0 .08 m3 /t·min 的范围。为了提高前期成渣速度,实现前期脱磷,抑制喷溅和保证终点渣钢反应平衡,
TBM 底吹供气强度提高到 0 .08~ 0 .20m3 /t·min 的范围。通过对转炉成渣过程的岩相分析证明,初期
渣(≤5min)碱度由 1.77 降至 1.39,渣中(FeO )由 11.3%下降到 5.25 %,形成与 CaO
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