提高反力墙加载孔定位精度QC成果.ppt

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提高反力墙加载孔定位精度QC成果

2、确定目标依据 根据现状调查,“预埋件固定不稳定”和“放线超出偏差”是造成反力墙加载孔定位精度不合格的主要问题,两者占不合格数的86.7%,如果把这两个问题全部解决,加载孔安装精度合格率能提高到80%+(1-80%)×86.7%=97.3%>95%,能够达到QC设定目标。 针对末端因素制定了要因确认计划表(表7-13)。 2、巩固措施 2011年2月、3月,我们小组对加载孔定位合格率分别进行了数据统计,分别为97.5%、97%,均达到活动目标要求(见附表11.2-17) 。 12.2 今后打算: 本工程的难点很多,质量控制的要点也很多,我们将进一步深入开展QC小组活动,在总结前期经验的基础上,将《控制反力墙C60高强度自密实清水砼施工质量》作为小组新的研究课题。 检测机具鉴定未合格 确认10 检定报告合格 确认标准 张实国 负责人 2010年11月17日 确认时间 确认方法 调查分析 确 认 内 容 2010年11月17日,小组成员对检测机具报告进行检查,发现使用的机具均由有资质的检测单位检测合格,并由专业人员进行检修、保养。 确认结论 检测机具未鉴定合格是 非要因 弹线不直,有偏差 确认11 弹线符合施工要求 确认标准 崔亮 负责人 2010年11月18日 确认时间 确认方法 现场验证 确 认 内 容 2010年11月18日,小组成员对所有放线部位进行了检查,发现影响不大,能够符合施工要求。 确认结论 弹线不直,有偏差是 非要因 支架焊接方法不当 确认12 支架变形小于2mm 确认标准 张实国 负责人 2010年11月18日 确认时间 确认方法 现场验证 确 认 内 容 2010年11月18日,小组成员对我们在 角钢的焊接中发现,角钢依次从一侧 向另一侧焊接所产生的累积误差较大 产生缝隙、变形,致使另一侧角钢位 置偏差较大不能符合精度要求。 确认结论 支架焊接方法不当是 要因 支架变形有缝隙 施工周期长,墨线因雨水冲刷和磨损而不清晰 确认13 符合下道工序要求 确认标准 崔亮 负责人 2010年11月18日 确认时间 确认方法 现场验证 确 认 内 容 QC小组11月18日对墨线进行检查,发现多处模糊不清,影响了施工精度 。 确认结论 施工周期长,墨线因雨水冲刷和磨损而不清晰是要因 2 1 序号 要因 对策 目标 措施 责任人 完成 时间 完成 地点 工人质量意识差 加强技术、质量监督指导和处罚措施 分工明确、责任到人严格按交底施工 1、分三次对工人进行培训、教育,加强责任感,提高质量意识 2、分工明确,制定奖罚措施; 3、加强技术监督和检查。 崔 亮 曾 威 2010.12.5 工地会议室 钢筋变形、位移 安装角钢骨架固定预埋件 安装精度:标高控制在5mm以内,平整度控制在2mm以内,确保钢筋在合理范围。 1、加大角钢标高、控制点复查力度; 2、将控制角钢及各角钢整体固定,形成稳固的格构骨架。 李红德 张实国 2010.12.15 工地现场 表8-14 对策表 八、制定对策 针对影响加载孔定位精度的主要因素,特制定如下对策表(附表8-14): 4 3 序号 要因 对策 目标 措施 责任人 完成 时间 完成 地点 固定支架焊接方法不当 焊接顺序按两侧向中侧焊接 安装精度:控制在2mm以内 1、确保角钢尺寸下料长度; 2、焊接顺序按照两侧向中间的顺序,先点焊,加载孔位置复核后满焊。 李红德 张实国 2010.12.15 工地现场 线点位保护不到位 加强施工放线过程及之后线点位的保护 线点位清晰 1、先用墨盒弹出各点及位置线,然后在点位上用油性笔画出位置线。 2、对位置线、控制点及时进行复核,定期检查,发现问题及时改正 。 李维强 张实国 2010.12.25 工地现场 对 策 表(续上表) 制表人:崔亮 时间:2010年11月19日 【实施一】 工人质量意识差 九、对策实施 (1)分三次对工人进行培训、教育,加强责任感; (2)分工明确,制定奖罚措施。 (3)加强技术监督和检查。 9- 21 给施工队伍正在交底 【完成情况】通过以上措施的实施,工人的操作技能、质量意识和责任感得到了很到提高。 【实施二】 钢筋变形、位移 经过对反力墙墙体预埋件实验总结,我们改进了施工工艺,采用角钢格构支架代替钢筋固定加载孔: (1)安装底层角钢:底层角钢L50×50×5,沿墙边线用短钢筋与竖向钢筋焊接固定。用角钢与埋件位置相符后焊接固定牢,形成格构式骨架。 (2)墙体水平筋绑扎在竖向筋的内侧,在反力墙墙体竖向钢筋外侧焊接纵、横角钢骨架,加载孔端头板焊接固

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