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浅析110kV电缆中间接头故障处理
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浅析110kV电缆中间接头故障处理
江门市电力工程输变电有限公司 广东江门 529000
摘要:110kV电缆是供电系统中的重要组成部分,关系到供电系统的正常输电和供电。本文对一发生故障110kV电缆中间接头进行了解剖分析,分析了该电缆中间接头出现故障的原因,经分析,得出该电缆中间接头是由于进水,且安装尺寸不符而被击穿的。
关键词:电缆中间接头;故障;原因
0 引言
随着我国城市建设的不断发展,城市供电系统也取得了极大的进步,高压电缆在输电线路中的应用也越来越广泛。在供电系统中,高压电缆是重要的组成部分,若施工不当,则会有很大的可能造成电缆故障的发生,严重影响到供电系统的供电质量及供电安全。当前,110kV电缆中间接头故障时有发生,严重危害到供电系统的正常供电。对此,笔者对其出现故障的原因进行了分析。
1 故障经过
2015年2月12日00点36分,某110kV线路开关跳闸,接地距离2段、零序2段动作。A相接地故障,故障电流4.4kA,测距7.88km。该110kV线路为架空线-电缆混合线路,其中电缆有
A,B,C三段。由于A段是三段电缆的交点,因此选择在该处检测三段电缆的主绝缘电阻。首先选择最长的C段,检测时发现绝缘电阻表电压升不上去,判断其绝缘电阻存在问题,而其他两相均正常;为验证是否还有其他故障点,检测其他两段电缆的绝缘电阻,结果均正常,因此可以判断故障点存在于C 段。确定故障区域后,得知该段电缆的1#接头沟距离A段正好约300m左右,因此现场打开1#接头沟,果然发现A相绝缘接头长端铜壳和短端铜壳连接处已炸裂,如图2所示。
图1 A相故障接头
2 故障中间接头的解剖分析
故障接头故障处如图2所示,预制件表面有一处已炸裂,掀开发现该位置处主绝缘表面有一个直径约为25mm的径向击穿孔洞,由此可初步推断整个故障过程为:由于某种原因,使得该处主绝缘被击穿,导致A相对地短路,强大的短路电流将外部铜壳最薄弱的点即铜壳绝缘隔断处炸裂。为研究绝缘击穿的原因,将接头逐步解体。
图2 故障接头击穿点
(1)除去外部热缩管,发现铜壳绕包带材表面带有水分,如图3所示。
图3 短端铜壳
(2)将铜壳切开并取下,发现铜胆内的填充胶没有完全填满,发生故障的那侧上方有空缺,如图4所示。
图4 解下铜壳
(3)切开预制件并取下,仔细检查发现该处主绝缘完全被击穿,铜心烧熔,该烧熔点应为故障的短路位置,如图5所示。
图5 量取击穿点与屏蔽口距离
(4)观察压接管,量取各部分尺寸并与安装图样对比,发现压接管一端距离主绝缘部分的长度比另一端多约18mm,导致两端屏蔽口之间的距离比安装图样多18mm,如图6所示。
图6 量取线芯压接尺寸
3 故障原因分析
中间接头发生故障的原因一般有中间接头产品质量问题、安装工艺不良以及外力破坏等。故障发生后经检查电缆通道全线保护完好,故障中间绝缘接头位于工井内,工井盖板及防盗设施无外力破坏现象,且近期天气晴朗,并无雷电过电压现象;查阅该中间接头的出厂试验记录,发现质量合格,将故障电缆送到厂家检验,没有发现有质量问题,因此可排除外力破坏及产品质量问题两种因素。在解剖过程中,发现铜壳外部带材有水分且安装尺寸与安装图样不符,现在对这两个因素进行详细分析。
(1)由于进水而击穿。如果水分进入预制件并侵入主绝缘内部,那么长时间在电场作用下,会形成树枝状的细微放电通道,然而剖开预制绝缘件,如图7所示,只有炸开的裂纹,并没有树枝状的放电通道;如果水分仅在铜壳表面,那么会引起接地端子锈蚀,接触电阻增大,长期发热导致故障,但是接地端子并无锈蚀,且接地方式为直接接地,故障之前检测环流较小,因此,排除进水的原因,铜壳外部带材有水分的原因可能是故障铜壳炸裂后进的水。
(2)安装尺寸不符。解剖过程中发现,由于压接管两端尺寸相差较大,导致两端屏蔽口距离增大,引起预制件与左端的屏蔽口搭接面过短,如图8所示。
图7 炸裂的预制件内部
图8 中间接头安装示意图
一方面,搭接面过短会导致该处的局部场强应力过大,某文献中半导电层与预制件搭接过短12mm,应力锥处最大电场强度为4.95MV/mm,本故障中过小16mm,最大场强强度会更大,而正常情况下电缆接头处的最大电场强度仅为0.6MV/mm,由图9可知该点击穿的位置正好对应于应力锥
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