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高铝烧结矿性能的研究
武轶
(马鞍山钢铁股份有限公司243002)
摘要介绍了在马钢原料条件下,高他03含量烧结矿性能的试验研究情况。结果表明,当烧结矿她03由
1.43%升高到1.63%时,可通过优化配矿及高铝矿种优选使烧结生产率、燃耗有所改善。继续升高~203到
1.83%时,可通过增加配碳量,保持烧结生产率不变,但转鼓指数略有下降,燃耗有所上升。将A1203升高到
2.09%时,增加配碳量,仅能保持烧结生产率不变,转鼓指数明显下降、燃耗上升。
关键词高铝铁矿烧结还原粉化
1 前言
近年来,随着我国炼铁生产能力大幅度提高,世界铁矿石资源日益紧张,市场经济竞争进一步加剧,以技
术创新为核心,加快技术改造、降低成本已成为企业求生存发展的重要手段。对于大量使用进口矿的马钢来
说,在保证质量的前提下选择矿价低、运费低的铁矿粉乃是降低成本的重要措施之一。其中能否在烧结上增
加价廉高铝矿粉的使用比率,备受关注。这不仅可以扩宽铁矿石资源的选择范围,还可降低炼铁原料的采购
成本,对提高马钢公司市场竞争力具有重大的意义。但是,提高烧结矿的灿203含量会对烧结的各项技术指
标以及烧结矿的冶金性能带来不利的影响。因此,我们开展了对高铝烧结矿的各项技术经济指标的试验研
究,分析了A1203对烧结过程产生的正负效应,为高A1203含量矿石资源的应用提供技术指导。
2试验条件及试验方法
样做化学分析和冶金性能检验。
表1试验用铁矿粒度组成及化学成分
3烧结试验结果及分析
烧结试验结果见表2。
104
表2烧结试验结果
配比,% 烧结矿化学成份,% 烧结技术指标
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3.I不同铝含量烧结及高铝矿种优选试验 1 6
在配碳量不变的条件下,以第1组方案作为基准组,
与2—2、3~2、4—1、5—1构成不同铝含量烧结试验和高.1.5
铝矿种优选试验。结果表明: 麓
1.4
(1)进口高铝含量铁矿中,粉矿E的烧结性能与粉矿,i
F相比要好,在转鼓指数保持不变的情况下,烧结生产率如 蒸
高、固体燃耗低,较适于高铝烧结矿的生产。 “1.3
(2)由图1可看出,当烧结矿业03增加到1.63%时,
由于优化配矿,配用了蛇纹石及含有部分针铁矿的粉矿 1·2
l 2-2 3—2 4—1 5一l
E,改善了烧结过程透气性,使烧结生产率上升,固体燃耗
试验编号
略有下降,而转鼓指数、TFe无明显变化。随烧结矿
图1烧结生产率、转鼓强度和固体燃耗
A120,的继续提高到1.83%、2.09%,烧结生产率及转鼓
0.2%。烧结矿其它化学成分无明显变化。
3.2不同配碳量的烧结试验
增加配碳量,第4、5组烧结生产率均有所提高,基本保持了第1组烧结矿的生产率,燃耗上升到63kg/t,烧结
矿转鼓强度均有所提高,其中第4组转鼓比第1组略低,而第5组强度明显低于第1组。
3.3小结
综合烧结试验结果得出,与基准组相比,当烧结矿~203升高到1.63%时,通过优化配矿及高铝矿种优
选可使烧结生产率、燃耗有所改善。继续升高业03到1.83%时,可通过增加配碳量,保持烧结生产率不
变,但转鼓指数略有下降,燃耗有所上升。将舢203升高到2.09%时,增加配碳量,仅能保持烧结生产率不
变,但转鼓指数明显下降、燃耗上升。
4冶金性能试验结果及分析
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