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太钢1350m^3高炉强化冶炼实践
维普资讯
总 第 86期 山 西 冶 金 Total 86
2002年 第 2期 SH A N X IM ET A LLU R G V N o.2,2OO2
太钢 1350m3高炉强化冶炼实践
太原钢铁 (集团)有限公司 王晓冰 王高峰
山西新 临钢钢铁有 限公 司 任魁锋
摘 要 太钢 1350m。高炉在炉体破损严重 的情况下 ,对 高炉进行 了大检修 ,并采取一 系列强化
冶炼的措施 ,收到 良好效果。
关键词 高炉本体 破损 强化冶炼
IntensificationofBF.OperationatThe1350m BF.atTiSCO.
TaiyuanIronandSteel(Group)Co.Itd. W angXiaobing W angGaofeng
ShanxiNew LingangIron SteelCo.Ltd. RenKuifeng
Abstract UndertheconditionofBF bodywasdamagedseriously。the1350m。BF.atTaiyuan I
S Co.Ltd.adoptedaseriesofmeasures,such asbigrepairing,intersifiedsmelting,good
sm eltingindexeswasachieved. ’
KeyW ords BF.body,damage,intensifiedoperation
太钢 1350m。高炉于 1991年 l1月 8日 损坏 280多段 ,7层~10层冷却立管损坏208
投产 ,至 1997年底共产生铁478.4万t。进入 段 ,占37 ;炉壳崩裂30余处 ,并不 断有新 的
1998年 ,由于高炉本体冷却设备大量破坏 , 漏水点出现 ,大量向炉 内漏水 ,高炉被迫减风
炉壳多处崩裂 ,高炉被迫 降冶强作业 。于2月 作业 ,利用系数只能维持在 1.60左右 。
12 日至 3月 2 日进行检修 ,并采取一系列强 鉴于这种情况 ,四高炉于2月 12日休风
化冶炼措施 ,高炉顺行改善 ,产量提高 ,燃料 检修 18d,对 7、8、9、10四段 的炉壳和冷却壁
比下降,强化程度 明显提高 ,抗干扰能力明显 进行 了彻底更换 (10层为穿管)并喷涂造衬 。
增强 。 3月2日送风后 ,由于炉型规整 ,冷却壁完好 ,
1 高炉本体检修 具备 了强化条件 ,炉况很快恢复 ,一周 内利用
自开炉 以来 ,由于原料条件差 ,边缘气流 系数达2.0以上 ,并一直维持高产 。4月~10
控制不力,冷却制度不合理等原因,炉衬侵蚀 月经济技术指标见下页表 1。
严重 ,冷却壁勾头大量损坏 ,全部断水 ,本体 2 精料
损坏也很严重 ,炉腹至炉身下部炉衬全部脱 精料是高炉生产 的物质基础 ,各项经济
落 ,分别于 1995年6月、1996年7月、1997年 技术指标 的改善必须建立在这个基础之上 。
7月三次喷补造衬 ,并更换部分立管 ,但都未 2.1 入炉粉末控制
能从根本上解决 问题 。至1998年2月 ,立 管 已 为降低矿石入炉粉率 ,对 4个杂矿仓进
编. . ·王晓述 ”9..69年生,1990年毕业于重庆大学冶金系钢铁冶金专业,现在太钢炼铁厂从事质理管理工作。工程师。邮
:030003 收稿 日期 :2001一n 一30
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