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疏忽的代价

疏忽的代价 -QHD32-6-E25h井卡钻事故报告;一、情况简述;一、基础数据;一、基础数据;一、基础数据;一、基础数据;二、卡钻经过回顾;16SPM;三、卡钻处理过程;三、卡钻处理过程;三、卡钻处理过程;三、卡钻处理过程;落鱼示意图;第三阶段:大吨位上提钻具 1、确认最大上提吨位120T。 2、检查天车、游车、绞车、大绳等设备。 3、钻台上下活动钻具,以上提活动为主,逐步增加上提吨位。在上提至80T之前钻具位置为发生变化,继续上提钻具至85T时震击器工作,钻具位置上移。快速下放钻具至顶驱悬重,钻具未下移,继续上提钻具,震击器再未工作。 4、继续上提钻具至120T,下放钻具至顶驱悬重,活动钻具期间钻具累计上行0.5m。 未能解卡。 5、期间动员爆炸松开和套铣工具。;三、卡钻处理过程;爆炸松扣过程描述: 现场连接导爆索,按照作业人员推荐使用10股导爆索。 下入导爆索,根据CCL测节箍深度进行校深,确认点火位置在225.8m。 接顶驱,上提钻具至中和点(25T),施加120%倍上扣扭矩(25KN*m),钻具旋转3/4圈,上下活动钻具传递扭矩,释放扭矩后钻具回转3/4圈。维持钻具悬重在中和点,施加反扭矩(80%倍上扣扭矩),钻具旋转2/3圈,上下活动钻具传递扭矩 上提钻具至中和点,通知测井工作间通电进行爆炸松扣 通电爆炸后扭矩从20KN*m下降至14KN*m,继续反转2圈确认钻具已倒开 起出爆炸松扣工具 砸紧顶驱由壬接头,接顶驱,重新上扣至8KN*m,钻具旋转1.5圈,钻具内泵入3方稠泥浆,排量300L/Min,泵压2MPa 彻底倒开钻具,上提钻具0.5m,上提悬重31T,开泵见返出后逐步提高排量至2200L/Min,井下有漏失,停泵后地层回吐3方 泵入堵漏泥浆后开泵,井下仍有漏失,决定起钻进行套铣作业 起钻,确认从第二根加重钻杆与第三根之间松扣;1#加重钻杆顶深:235.12m;第五阶段 :套铣作业 套铣管柱组合为:8-1/8″套铣鞋+8-1/8″套铣管×4+X/O+6-1/2″JARF/J+5″HWDP*12。 从202m开始以小排量(200L/Min)低转速(10RPM)缓慢下放钻具,在216.8m时有1T显示,随后恢复正常,扭矩一直没有发生变化,继续缓慢下放钻具,探鱼顶深度为226.71m。 套铣落鱼,套铣参数:钻压0~1T,排量500~600L/Min,转速20RPM,扭矩2~5KN*m。 确认鱼头进入套铣筒后逐步将排量提高至1600~1700L/Min,转速提高至50RPM,扭矩2~5KN*m,扭矩平稳。 套铣落鱼至265m,由于套铣筒长度限制停止套铣,此时距马达顶部还差2.7m。 套铣过程中扭矩一直没有明显波动,判断小油管未被套铣,其位置有2种可能:一是进入钻具水眼中;二是在套铣过程中将其挤入地层中了。 从起钻至208m和216m的下放情况看,基本无遇阻,可以判断小油管落入钻具的可能性比较大。;第六阶段 对扣打捞;第六阶段 对扣打捞;第六阶段 对扣打捞;第七阶段 第二次爆炸松扣;1#加重钻杆顶深:235.12m;第八阶段 二次套铣;第八阶段 第二次对扣打捞;三、卡钻处理过程;26日 23:00~29日 05:30 通井作业,中间大风待机20小时,至此为本次卡钻事故结束时间。 从10月21日 03:30 起钻遇卡起为事故开始,至29日 05:30 通井结束为事故结束,累计事故时间为:174.00小时,合7.25天(不包括大风待机时间)。;三、卡钻处理过程;四、事故原因分析;16SPM;应灌浆量计算 钻杆的开端排量:(1300-277)×3.26/1000=3.48方 泥浆池增加体积:2方(防喷盒的泥浆部分回到泥浆池) 应灌浆量:3.48+2=5.48方 井筒内液面下降:88m 套管鞋处当量泥浆密度:0.64g/cm3;序 号;上提至60T,震击器工作1次;我们疏忽了那些?;疏忽的代价;四、事故原因分析;四、事故原因分析;四、事故原因分析;五、现场整改措施;五、现场整改措施;现场组织学习;;

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