喷煤管热延伸.doc

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喷煤管热延伸

喷煤管热延伸对火焰的影响及调整 1、前言 三通道喷煤管采用一道煤风,两道净风(内旋流风和外直流风)的结构,既利用了风煤之间的方向差和速度差,加快了风煤之间的混合,又利用了外直流风的高速度,有助于完全燃烧。同时还可以调节内外风蝶阀,改变三道风量的比例,调整火焰形状,以适应窑内热工制度的变化。 生产中更新喷煤管,喷煤管厂家一般按照生产现场设备配置、煤种、工艺特点作为制作依据,以相对固定的冷态模型确定结构尺寸,再辅以必要的调节手段。 笔者在新型干法熟料生产线喷煤管多年使用中,总结认为:喷煤管各风道热态会出现不同程度的延伸,端面结构会发生较大的变化,从而改变制作、定形的初衷,如不采取针对性措施,会造成燃烧效率大大降低,引发一系列的工艺问题。 2、喷煤管使用状况及问题的发现 我厂1000吨熟料生产线使用扬州一企业生产三通道喷煤管长达四年,其基本结构见图一。 图一:喷煤管结构示意图 从其端面结构发现:设计以德国洪堡结构为模型。直流风Φ12mm,14孔,以实现提高外风的喷出速度,产生柱状风,强化对二次风的引射能力,实现提高燃烧速度的目的。 生产使用中发现,该煤管投入运行1个班后,火焰变得无力,无规律性偏火现象,易烧蚀窑皮,造成煤管位置调整上大幅度偏移正常位置,频繁的调整影响操作,产质量不稳定。 为取得喷煤管使用问题根本原因资料,多次更换进行了测量、检查,均无异常。在一次回转窑跳闸故障中,我们将热态喷煤管拉出,进行检查,发现各通道发生热延伸,纵向尺寸发生了较大的变化,端部a处有不均匀结渣,并进行了测量(见图二)。 图二:热态喷煤管结构示意图 3、问题分析 3.1、火焰无力、变形原因 3.1.1由于热延伸的出现,造成各净风道喷出净风向对方向发生了变化,喷煤管端部流场发生了较大的变化,不利于风煤的混合,出现旋流风过早与煤风混合,滞后与高温空气混合,燃烧缓慢,火焰无力。 3.1.2出现火焰变形时,各通道的径向尺寸没有发生较大的变化,除操作中两道净风的使用不合理,主要原因是结渣不均匀引起火焰的偏移,伴随剥落、生长,产生火焰的动态变化。 3.2喷煤管热延伸的原因 3.2.1直流风分布面积较小,集中于14个喷射孔上,而每个喷射孔之间的间距达到50mm,在高速柱状风的引射下,高达1000℃以上的二次风使喷煤管端部、前端部分与冷态状况下比较,产生了大的温差,喷煤管外风套热变形显的格外明显。 3.2.2外风用量不足 由于已经形成的开大旋流风,提高风煤混合,强化煅烧的习惯,操作中外风的用量与旋流风的用量比例长期保持1:1,外风通风量不足,对管壁冷却效果差,是产生热延伸的另一主要原因。 3.2.3热空气回流造成端面温度高 各风道高速喷出的空气,在端面中心内部形成回流区,使端面温度较高,影响煤管尺寸的稳定性。 4、解决措施 4.1热态调整 增加调节装置,增加原喷煤管没有的直流风、煤风机械调节装置,可以实现实时调整各风管道的相对位置,根据收集数据,对喷煤管投入使用后及时进行调节,一般在投料8小时后根据火焰情况,对直流风管向后调整1-3mm的距离,对煤风管道向后调整1mm,实现火焰顺畅有力。 4.2增加直流风使用比例 适当增加直流风的使用比例,降低旋流风用量,调整后的比例为5:3,火焰依旧保持了顺畅有力的良好现象。 4.3增加中心风 受四通到喷煤管的设计影响,把少量净风通到原油枪通道内,起到中心风作用,将喷头断面周围的高温气体吹散顶回,冷却了喷煤头内部,而且也冷却了端面,从而达到了保护喷头的目的。 5、效果 经过探索与调整,改变了传统的喷煤管使用方法与操作思路,喷煤管的运行行达到了较好的条件,基本消除了端部结渣现象,风煤混合能力升高,火焰完整、顺畅,烧成带温度得到了稳定提高,产质量水平取得了较大的进步。

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