青岛焦化.docVIP

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青岛焦化

中国石化 青岛炼油化工有限公司 250万吨/年延迟焦化装置2008年度技术总结 青岛炼化公司常减压单元 2009年1月 1 装置生产概况 中国石化青岛炼油化工有限公司延迟焦化装置设计规模为250万吨/年,采用“两炉四塔”大型化工艺技术方案,年开工时数按8400小时计算。装置由中国石化工程建设公司设计,由北京燕华公司承建,装置占地面积为40700平方米。装置设计采用国内最先进水平的延迟焦化工艺技术,加热炉采用多炉室多火嘴卧管立式炉炉型,并采用双面辐射、多点注汽技术。焦炭塔采用自动顶底盖机,切焦器采用水涡轮驱动方式,冷焦水系统采用密闭冷却方式,分馏塔采用带循环油集油箱的可调循环比工艺流程。 青岛炼化公司250万吨/年延迟焦化装置于2006年6月开工建设,2008年5月5日成功切换四通阀,一炉两塔开工正常;5月26日两炉四塔开工正常,转入正常生产,装置一次开车成功。 开工以来截至2008年底,青岛炼化公司延迟焦化装置生产平稳,未发生一起生产事故及非计划停工事故,全年开工238天,加工原料1562618吨,平均负荷率91.92%,平均能耗24.71kg标油/吨原料。 2 本年度主要工作、发现并处理的主要问题 2.1 生产工艺调整 5月5日,延迟焦化装置经过吹扫试压、水冲洗、水联运、柴油运、蜡油运、引渣油置换后,成功切换四通阀,至6日所有产品质量合格,开工正常。开工初期一炉两塔生产,装置处理量150t/h,循环比0.4,加热炉出口温度498℃。 5月13日,柴油加氢、加氢处理装置开工后,其轻烃改至焦化压缩机级间分液罐后,由于流量远较设计值大,液态烃泵频繁启双泵运行,给压缩机安稳运行带来隐患;5月21日,经技术改造液态烃改进分馏塔顶分液罐D102,压缩机操作恢复平稳,但对焦化分馏塔顶分液罐界位造成扰动,容易引起稳定汽油带水;7月19日,加氢来轻烃去催化装置线投用,改为部分进焦化,部分进催化,但去催化后对催化汽油的辛烷值有影响;11月26日,外来轻烃线进行前移至水冷器后的技术改造,投用后,加氢轻烃全部改进焦化,D102界位正常,稳定汽油未出现乳化带水现象。 5月26日另外一炉两塔开工正常,装置全面一次开车成功。 5月28日,焦化装置甩油开始全部回炼,5月29日,放空塔污油开始回炼,至此装置内的污油基本全部回炼,外送的污油为扫线污油和冷焦水系统撇出的油。 6月4日,利用焦炭塔余热,开始回炼污水处理场浮渣,全年共回炼浮渣5236吨,有效确保了全厂清洁生产。 7月13日以后,不断优化操作,降低循环比,逐渐将循环比由设计值0.4降至正常控制值0.2。循环比降低后,焦化装置曾三次出现弹丸焦: 8月10日、11日,焦化装置原料为伊重:索鲁士混合原油的减压渣油,索鲁士原油掺炼比例达10%以上,除焦过程中出现明显的弹丸焦,遂将循环比提至0.3,降炉出口温度至494.5℃,同时索鲁士原油的掺炼比例降至5%以下,弹丸焦消失; 8月18日,索鲁士原油掺炼完毕后,加工伊重原油,遂降低循环比至0.23,8月20日、21日有弹丸焦生成,提高循环比至0.28,弹丸焦消失; 11月13日~15日,焦化装置连续三天出现弹丸焦,加工原油为沙中:沙重=1:1的混合原油,循环比为0.2,未作调整,经原油换罐后未出现弹丸焦,分析原因是原油罐底部油较重,在操作条件未改变的情况下出现了弹丸焦。 以上三次弹丸焦生成说明焦化装置的循环比目前已控制较低,原油性质稍微变劣或循环比继续降低,都可能产生弹丸焦,由于无分析原料组成的手段,根据经验将原料油残炭值控制在25%左右,加热炉进料残炭值控制在20%左右,在原料性质变劣时,及时调整循环比。 7月15日,装置的低温热利用系统流程全部正常投用。 8月3日,收催化油浆进装置内重污油罐,回炼进原料线,控制回炼量≯10t/h,生产正常。以后多次回炼油浆,全年共回炼催化油浆11525吨。11月底,投用催化油浆直接回炼至减压渣油热供料线,做到连续掺炼催化油浆,控制在4t/h 左右,生产正常。 10月3日15:00,青岛炼化公司遭遇一场全厂晃电事故,焦化装置因中压蒸汽及1.0MPa蒸汽管网压力不足,两台加热炉紧急停炉,装置改降温闭路循环,气压机停机,分馏塔顶气改放火炬;16:30中压蒸汽压力恢复后,逐渐恢复正常生产。 10月20日焦炭塔C-101C大吹汽时,塔体及油气线晃动。21日,及时对C塔大油气线进行加固,晃动问题解决。22日后,对其余各塔大油气线的支吊架进行整改,消除了隐患。 11月22日~24日,对焦化装置进行标定。标定结果表明,装置在满负荷生产条件下,设备运行正常,产品质量合格,能够满足生产要求。 12月20日,焦化顶循环油泵在切换备泵过程中,出现不上量,顶循系统结盐,经过吹扫顶循系统后,处理正常。 12月28日,冷焦水倒水泵入口过滤器频繁堵塞,对

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