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“青岛宏大杯”用好自动络筒机扩大无结纱技术交流研讨会
充分运用AC338自动络筒机的电清
功能进行质量守关实践
陈位芬张君妹沈建君
浙江春江轻纺集团
调速装置、张力自调装置、筒子架张力补偿装置、防叠防脱圈装置、上蜡装置、巡回清洁装
了其优越的络纱性能。经过几年来的生产使用,我们在络纱工艺方面,特别是如何利用清纱
器的各个功能进行质量守关方面积累了一些体会。
1清纱器的纱疵类型和显示功能
定功能有:
N一通道:生产过程中检测长度小于lcm的极短粗节。
S一通道:生产过程中检测长度1--8cm的短粗节。
L一通道:生产过程中检测长度大于8am的长粗节。
T一通道:生产过程中检测细节。
C一通道:启动时检测纱线支数偏差。
CC一通道:生产期间检测纱线支数偏差。
J一通道:启动时检测纱线中“太粗”和“太细”的结头。
U一通道:捻接期间检测上档双纱。
其中NSL通道和T通道均有H1-H6六个辅助点用于清纱设定的微调。
显示功能有:动态显示纱批、锭位电清切疵数、十万米纱疵分级和纱疵散点图,生产组
和单锭条干CV%值,生产组和单锭各档IPI值。
2链式纱疵PC一通道的设定
链式纱疵PC一通道可检测8m内连续出现的周期性规律,设定参数有:灵敏度、纱疵长
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度、纱疵间的距离和纱疵数量。并条、粗纱工序机械状态不良或操作不。良等所引起的纱疵通
过细纱机的高倍牵伸后,粗节和细节长度都较长,利用L一通道、T一通道、cc一通道等基本
清纱通道就能加以清除。而细纱机台多,罗拉和胶辊不良而引起的纱疵机率大,对纱的整体
水平危害极大,PC一通道主要针对细纱机胶辊和罗拉所产生的周期性纱疵设定的,可有效地
切除由此产生的纱疵。
3充分利用C一通道防止错支纱
众所周知,错支纱所带来的影响是极大的。特别是不同染色性能的纱混在一起,对染色
明是可行的。
4优化清纱曲线
纱线的纱疵分为有害和无害两类,对于不同要求纱线中的纱疵,有害或无害只是相对而
言的。因此,电清参数的合理设定就显得尤为重要,首先要根据客户要求和成纱用途,其次
助点和T辅助点调整优化清纱曲线,使质量和生产力达到最佳平衡点。设定NSL辅助点和T
清B级;辅助点H2=90%,4.0am,I)1级可靠地清纱。既清除有害纱疵,又满足客户要求,更
使机器保持最佳的生产效率。当然,优化清纱曲线必须以满足客户的要求为前提,不能盲目
追求生产效率。
在生产中曾碰到一只新品种T一通道的十万米纱疵切割数高达33.8,经过对并条、粗纱
和细纱工序制品质量的检测及设备状态的检查,没有发现异常。观察分析络筒机十万米纱疵
散点图发现,细节大部分在一20一一35%之间,对照客户对纱的用途要求,我们设定为一30%显得
太紧,重新设定后,细节的十万米切割数降为0.8。在确保成纱质量符合客户要求的同时,
极大地提高了生产效率。
5利用显示和报警功能进行在线检测
功能,十万米纱疵分级及纱疵散点图,及时发现异常情况,分析原因,查找各工序的设备机
械状态是否正常,工艺配置是否合理,从而采用措施,防止成纱质量的波动恶化。
Q—DATA报警功能包括纱线条干CV%值的报警设定、分级纱疵报警设定和常发性纱疵的报
.137.
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警设定。当管纱质量超过报警设定值时便产生报警,这样有利于及时发现质量异常,从而根
据客户要求和纱线实际质量情况,改进工艺,优化参数,提高产品质量和生产效率。
在黄梅季节,CJlS.Otex十万米纱疵切割数实然增加,车间反映生活难做,检查分析络
筒机十万米纱疵分级图,发现主要是短粗节异常所致。由于车间温湿度调节控制困难,导致
车间特别是细纱车间绕罗拉、绕皮辊现象严重,纱疵明显增加。为此,采取相应措施,加强
车间温湿度的调节管理,减少断头,确保生产顺利;同时加强车间的清洁卫生工作,减少纱
疵的产生。措施落实后,十万米纱疵切割数恢复到正常水平。
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