煤气脱水器技术.docVIP

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煤气脱水器技术

煤气脱水处理技术与安全运行 姓 名: 周亚辉 单 位:龙钢集团炼钢厂 申报工种: 水煤气工 申报级别: 二级 二零一二年七月十日 目 录 摘要……………………………………………………………………………………3 关键词…………………………………………………………………………………3 1、前言 ………………………………………………………………………………3 2、炼钢转炉煤气使用现状……………………………………………4 3、转炉煤气带水问题分析……………………………………………4 4、转炉煤气脱水处理现状及远景……………………………………4 5、转炉煤气脱水方法综述…………………………………………..4 5.1、脱除转炉煤气中机械水主要性能参数…………………………5 5.2、旋流板脱水………………………………………………………5 5.3、折叠式脱水………………………………………………………5 5.4、煤气脱水技术的发展趋势………………………………………6 6、脱水系统及管网安装要求…………………………………………6 6.1、脱水安装安装安全要求…………………………………………6 6.2、防煤气泄漏持续排水器安全运行………………………………6 7、脱水装置直接效益…………………………………………………6 8、结论…………………………………………………………………7 9、致谢语………………………………………………………………8 煤气脱水处理技术与设备安全运行 摘要:炼钢冶炼产生的转炉煤气通过回收利用是炼钢降低能耗、节约成本实现负能炼钢的重要途径之一,转炉煤气已经普遍应用公司烘烤设备设施。现在使用湿法回收的转炉煤气中机械水含量偏高,转炉煤气中饱和水不能得到及时处理,这既影响煤气的安全运行,又降低了煤气的热值.本文介绍了当前煤气脱水的主要方式、研究现状及发展方向。提出了适用于煤气低成本、高效率煤气脱水新方法. 关键词:煤气脱水;循环利用; 1、前言:炼钢冶炼生产过程中副产品转炉煤气,是一种优质的气体燃料。具有燃烧效率高、易于控制的优点。充分利用转炉煤气,变废为宝,改善环境,是每个企业都十分关注的问题。目前公司转炉煤气利用湿法除尘,含有的机械水较多,煤气柜虽然采取SDB25-18型湿法电除尘将大量机械水进行处理,在煤气进入风机房抽风机前未对的机械水有效处理,而且水中含有污泥等杂质对风机的叶轮粘附,降低了风机转子使用寿命,增加检修频次;在入柜前对煤气带水进行处理,提高煤气热值和安全利用,因此解决抽风机机前管道的机械水,是今后转炉煤气安全使用的关键。 2、炼钢使用转炉煤气现状 我公司于2010年5月在二期炼钢率先使用转炉煤气,将回收的转炉煤气作为烘烤介质,普遍使用在炼钢烘烤设施(转炉钢包、连铸中间包、混铁炉、铁水包、合金热风炉等),在使用过程中转炉煤气管道内冷凝水较多,在管道外部安装持续排水器,不能将转炉煤气中带水问题彻底解决,经常是已经烘烤达到标准的中间包、钢包在即将上线运行时,增大煤气阀门开度时,煤气烧嘴处喷水,造成生产无法正常运行,而且中间包、钢包底部积水潮湿存在较大的作业安全风险。确保转炉钢包、连铸中间包烘烤质量,保证其正常运行必须彻底解决转炉煤气带水问题, 3、转炉煤气带水问题原因分析 3.1、工况影响: 由于采用湿法除尘,在转炉煤气降温、除尘、脱水等之后含有机械水和饱和水,含水量与除尘使用的水质、喷淋系统的喷嘴是否畅通、转炉烟气管道是否畅通、冶炼过程中的转炉烟气产生是否均匀等有密切的关系;转炉煤气以水汽的状态进入回收系统,含有大量机械水。 3.2、温度影响 转炉煤气经过气柜之后对机械水进行处理,但温度仍在50℃左右,煤气中以气状存在的饱和水不能析出,到用户末端,由于使用过程的不连续,并随着煤气管道不断延伸,煤气温度逐渐降低,转炉煤气饱和水冷凝并析出,这样析出的冷凝水就会从烧嘴中喷出。 4、转炉煤气脱水处理现状及远景 炼钢厂回收转炉煤气一般含尘量为10~150 mg/m3,含机械水量为30—50 g/hJ,气柜煤气必须经过精除尘和脱水才能达到燃气用户的使用要求,精除尘一般采用卧置湿式电除尘器,电除尘器出口处需设有脱水装置,以保证处理后的煤气中含机械水量满足燃气轮机的使用要求.钢铁厂进行煤气脱水不仅可以保证煤气用户的安全运行,而且可以提高煤气热值,增加经济效益.如将机械水从50 g/rn3降低到l g/In3,则可以提高转炉煤气热值165 kJ/甜,1座年年产钢2×l20t的转炉,可增加煤气热值2.8×10”kJ,7×106度电。 4.1转炉煤气脱水现状 2010年9月,5#机利用小火烘烤中间包两个小时,在即将更换

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