63米机械成孔灌注桩施工方案经验总结.docVIP

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  • 2018-10-26 发布于贵州
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63米机械成孔灌注桩施工方案经验总结.doc

63米机械成孔灌注桩施工方案经验总结

4-6#孔63米机械成孔施工方案 经验总结及处理意见 1、4-6#孔位于4#楼轴交轴位于附楼,只有4层荷载。根据地勘报告显示大型的裂隙和溶洞有三处,最大深度为6米,最小的为3米(见附图),该孔孔径1.3米,地勘见岩深度为62米,加上嵌岩最终成孔深度为63.5米,现已冲击到位,准备浇砼。 2、准备工作(资料准备除外,如持力层认证): 使用丰诚商砼,车辆运输能力和道路交通状况能满足连续浇灌砼的要求,砼坍落度180~220mm,初凝时间大于5小时。 现场已进一个导管径ф300的料斗,容量3.2m3(3.2m3?3.14×0.7×0.7×1.5×1.3(充盈系数)=3m3),第一斗料能满足导管初步埋深1.5米。 该孔按规范要求只放三根声测管即可,但是为保险起见,多放一个管该孔共4根声测管。 因该孔是4#楼最深的孔,为了桩基安全,该孔钢筋笼不采取任何防漏砼措施(如加钢丝网、钢护筒之类),让砼流失填充溶洞及裂隙。 3、施工要求及方法: 钢筋笼主筋全部采用422焊条焊接,塔吊只能吊前三节,从第四节起用冲击机吊及下放,此时塔吊只能吊笼子对接及校正,该孔总共8节钢筋笼,每节9米。 C30水下砼浇注工艺流程:前一天下午复测孔深及检查沉渣→放钢筋笼→下导管→晚上冲沉渣→第二天早上6:30检测沉渣→浇灌第一斗砼→边浇灌边拆导管至浇灌完毕。 采用ф300圆形导管,利用吊机上下移动及拆管,灌注过程中应保证导管最浅埋置深度不能低于8米并连续浇灌。如地勘报告和冲击班报表中有溶洞漏浆导致可能漏砼时,导管埋管不能低于漏浆位置下2米。拆管必须经主管施工员算出埋管深度且同意后方可拆除,严禁私自将导管提出砼面(见附图)。 砼灌注时应充分使砼全部翻出泥浆面,确保桩顶以下砼质量。 4、质量、安全及应急预防措施详见机械成孔施工组织设计。 5、浇注经过及经验总结 该孔在井口下22米时脱管没有浇注成功,报废原因有以下几点: 上午11:30时许,砼下落3-4米时暂停浇注,但后面砼没有继续下落。 下落后浇注暂停一段时间,后未见继续下落准备拆导管时料斗的钢丝绳断了,料斗与导管连接口处无法拆除,最后拆除时时间已过去大约2小时(1:30我下去)。 拆除料斗及第一根导管后已经是下午2:30分,这时导管最上面已是水泥浆,管内砼放不下去就知道堵管了。堵管前拆了10根管,约25米左右,除去悬空插在砼里面的导管约13米。 想尽办法抖导管里面的砼,最终还是抖不下去,这时已经停了4个小时了。 经过大家现场商议,我决定死马当作活马医,拆除堵塞的导管,另换新的导管重新下,争取能插入2米左右,希望利用砼自重和冲力把断层泥浆翻起来。 堵的导管拆除后,全是碎石或初凝,新管已插不进砼里面了,此时知道已形成断桩,但还是利用新导管把到场的三车砼浇了。 经验总结: 一定要召开班前准备会,检查设备、钢丝绳、连接丝口是否完好,并作浇注交底。 一定要与商砼公司技术负责人沟通,一定要保证砼的和易性,管长容易堵。要求商砼公司派有经验的技术员在现场跟踪浇灌,确保砼的坍落度在220左右。 要求操作工人不管是漏浆也好还是别的突发事件,一定要首先保证导管上下抖动,暂停供料时要求管内不能留有砼。 无论如何,暂停时间不能超过半小时。 建议处理方案 处理依据:第三方检测机构声波检测报告 如报告显示是在40米左右处形成断桩或Ⅲ类桩,结合该桩只是附楼,荷载只有4层,建议考虑如下方法: 基本简单直接的是重新冲击63米,但费工费时,作业时间估计二个月。 采用基础钻芯加固法,用高压注浆在断桩处或缺陷处进行加固,在桩中心点和轴线离中心点500mm处钻4个孔,孔径ф60即可完成注浆。 用旋挖机或回旋钻机在原孔位砼上钻600-800mm孔至断桩处或缺陷处,清理干净泥浆或泥夹石,进行二次接桩。 以上办法必须先征得设计同意并提供设计承载力要求,最终五家责任主体确定采用哪种方法后才出详细方案。 检测方法:充分利用原声测管进行检测补孔桩身完整性。高应变法检测桩承载力是否满足设计要求。两种方法结合检测。

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