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[企业管理]汽车厂QC成果示例 演示文稿 2
一、小组简介 在磷化槽上增加了槽上喷淋,使刚出槽的车身顶盖能喷到磷化液,提高处理效果; 改善后电泳直行率情况对比: 改善后电泳直行率上升了21.3个百分点,完成了制定的目标 改善后返工率降低了4.67%,效果非常明显 电泳直行率提升后,对后道各工序的质量影 响明显减少,整条线的质量水平有了较大的提升 十、制定巩固措施 巩固 对新增加的喷淋设备进行定期维护保养,并加入设备点 检卡和润滑卡(编号:9790-001),保证运行的稳定性; 根据现场实际情况,对《控制计划》中的工艺参数范围进 行修订,在修订的过程中,把工艺参数控制列入重点工艺 纪律检查 把新增加的自动喷淋控制程序添加到整条线的PLC 控制系统,保证运行的有效性; 对调整后的风管阀门用坚固螺栓进行可靠的固定,防止 振动时自动滑落减小风量保证运行的稳定性; 十一、总结及下一步打算 (一)直接经济效益: 按照三四两个月的巩固期每天平均产量150台车计算可以节约: 砂纸成本:150台*53%*1.2(元/台)*55天=5247元 打磨机械:价值1500元 电泳直行率提高后,返工率降低了4.67% ,1台车的返工成本为: 1100元,可节约(55个工作日):150台*55天*4.67%*1100元/台=41.745万 /年 共计:42.42万元 投入费用: 大喷嘴及调整方向的弯头费用1200元、磷化槽上自动喷淋系统5500元 共计6700元 巩固期两个月节约: 42.42-0.67=41.75万元 六月份开始三班生产,年效益可在300万以上 经车间财务室核算,公司财务部审核,效益如下 (二)间接收益: 吊具更清洁,减少了化学品对转挂操作人员的危害 减少了打磨机打磨的粉尘,提高了环境的洁净度 解决了电泳车身顶盖印痕,提升了质量 通过合作解决问题,提高了凝聚力 安全: 现场: 品质: 努力度: 此方法可以在解决类似的问题上进行推广,如12线前处理提速 推广性: 产量和质量的提升,提高了市场占有率,增加品牌的含金量 市场: (三)心得体会及打算 1、小组成员通过此次QC 学习到了很多的工艺知识 心得 体会 2、从工艺的角度解决问题 可以减轻员工的劳动强度 打算: 1、我们要充分发挥工艺改进的作用,逐步 用工艺保证质量来达到质量的稳定 2、用工艺改进来减轻员工的劳动强度, 提高满意度 3、我们此次小组活动虽然完成了基本目标, 但挑战目标没有达到,下一步准备对占影响 直行率18%的电泳渣进行立项解决。 (四)今后打算 向日葵QC小组成果汇报材料 措施有效向日葵QC小组 * CHENHUAIXIN 涂装一车间 向日葵QC小组 提高电泳车身直行率 技术攻关型 陈存全 发布单位: 小组名称: 课 题: 小组类型: 发 布 人: 活动思路: 从工艺技术的角度发现、解决问题,达到保证 质量、降低员工的劳动强度的目的。 二、选题理由 随着公司销售量的增加,对产量的要求不断增大,涂装一车间11线经过改造,由原先的备件生产转向整车的生产,但整车生产时电泳质量很不理想,严重制约着生产线的产能,需要通过长时间的加班来完成生产任务,造成员工的报怨,同时单车的制造成本也比12线高出1/2,造成很大的浪费。 鉴于上述原因,我们选定了此课题进行攻关解决 三、现状调查 (一)攻关课题背景调查 1、11线前处理是一条以自行葫芦为输送设备的步进式前处理-电泳生产线,在2006年12月前,产品主要以生产各车型的备件为主,生产节拍为15分钟; 2、自2006年12月份起,为了满足市场的需求、适应公司的战略, 11线前处理肩负起六种车型(包括:A11、A12、A15、A16、A18、S22)以及备件的生产,生产节拍提升到5分30秒,这样众多的车型及步进式生产线的链速在行业都是罕见的,出现的问题解决难度也是非常巨大的,我们小组就是对这条线出现的问题进行攻关。 电泳直行 率情况 11线水平 12线水平 电泳直行率50% 电泳直行率85% 行业水平 电泳直行率90% 我们与同行业有很大的差距,存在很大的提升空间 (二)同行业调查对比 (三)自身质量现状调查 十二月份每日直行率统计 基本目标 挑战目标 电泳直行率提升20个百分点 电泳直行率提升30个百分点 四、设定目标: 经过小组成员对调查数据的分析,同时考虑到整条产线比较陈旧,且生产节拍提高了,因此我们制定了以上目标。 从现状调查人缺陷分析数据看,印痕占的比例达53%,如果能完全解决印痕问题,电泳直行率可以提高(1-50.3%)*53%=26% 印痕 五、原因分析: 机 人 料 法 环 前处理材料 电泳材料 喷嘴冲洗高度不当 封闭间排风量小, 碱雾聚集成污水 操作不当 封闭间掉脏物 吊具存在问题 参数不在工艺范围内 连续生产时间较长
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