提高高压旋喷桩施工质量.pptVIP

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  • 2018-02-28 发布于贵州
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提高高压旋喷桩施工质量

序号 要因 对策 目标 具体措施 地点 完成时间 负责人 4 喷浆压力不够 确保喷浆压力符合要求 保证喷浆注浆压力达到设计要求20-25Mp。 施工中派专人监控压力表数值,并做好原始记录,旋喷桩与高压注浆泵的距离不得超过50m。 现场 06.11.20 5 旋喷管提升速度太快 控制旋喷管提升速度 保证旋喷管提升速度不得大于0.3m/min 施工中派专人监控旋喷管的提升速度,并做好原始记录 现场 06.11.20 6 旋喷管喷嘴堵塞 旋喷管喷嘴堵塞的预防与处理 旋喷管喷嘴堵塞率控制在5%以下。 施工前检查喷嘴是否畅通,施工中若发生堵塞,停止提升,喷嘴清理完复喷时应将喷射管下插50cm,保证桩连续,并对异常情况做好原始施工记录 现场 06.11.20 对 策 表 表4 制表:XX 日期:06.9.30 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 实施一 提高桩中心点定位精度 根据实际围护桩桩中心点与旋喷桩中心点的具体尺寸关系,以相邻两根围护桩为一组,准确定出每根旋喷桩的桩中心点,每孔误差不得大于5cm。具体如图(图5): X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 图5旋喷桩桩中心点定位图 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 实施小结:通过对三个施工段共156根高压旋喷桩的桩位检查,合格率达到100%,有效控制了桩偏位。(见表5) 制表:XX 绘制时间:06.11.10 高压旋喷桩桩位实测统计表 表5 (桩位允许偏差5cm) 施工段 桩号 检查点数 合格点数 合格率(%) 1 1-2#桩~55-56#桩 55 55 100 2 56-57#桩~108-109#桩 53 53 100 3 109-110#桩~156-1#桩 48 48 100 合计 156 156 100 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 加强钻机导向架垂直度控制 钻机安放于排浆沟上方,待钩机将排浆沟土方开挖完,夯实并平整好钻机安放的位置,确保钻机能够平稳放置。 在钻机底部加设纵横四根50×100的方木,方便于用木楔调整其水平度。导向架高度1.1m,设计规定其垂直度偏差应≤0.5%,即不得大于5.5mm。 实施二 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 实施小结:通过对钻机导向架垂直度的控制,小组对检查结果进行汇总统计,合格率达96.2%(见表6),超过制定对策中95%的目标,为钻机的钻进、桩身垂直及偏位的控制奠定了良好的基础 。 制表:XX 绘制时间:06.11.10 钻机导向架垂直度实测统计表 表6 (≤5.5mm) 施工段 桩号 检查点数 合格点数 合格率(%) 1 1-2#桩~55-56#桩 55 53 96.4 2 56-57#桩~108-109#桩 53 52 98.1 3 109-110#桩~156-1#桩 48 45 93.8 合计 156 150 96.2 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 改进水泥浆液配合比的合理性 本工程设计的浆液为水泥系,采用PO32.5级普通硅酸盐水泥,设计水灰比为0.50-0.55:1。 小组按设计水灰比进行试喷,发现水泥浆液稠度大,泥浆泵和喷嘴均有发生堵塞现象,造成水泥浆等泥土搅拌不连续完整,导致桩径不符合设计要求。小组查阅了JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》第12.3.4的规范条文:“水泥浆液的水灰比应按工程要求确定,可取0.8~1.5,常用1.0”,项目部向设计院提出设计变更,是否能提高水灰比,并掺入一定数量的外加剂,保证水泥浆液流动性和可喷性。设计院于06年9月25日同意对配合比进行调整,将水灰比改为1:1,并在浆液中渗入一定数量的陶土和碱。最后确定施工配合比为水:水泥:陶土:碱=1:1:0.03:0.0009。(见表7) 实施三 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 高压旋喷桩水泥浆液施工配合比 表7 原料 水 水泥 陶土 碱 用量 750 750 22.5 0.67 确定了施工配合比,施工中关键控制水泥用量, 才能确保桩身水泥含量、强度、完整性,并保证旋喷 桩的桩径满足设计要求。通过计算得出每米旋喷桩水 泥用量为142kg,施工员对 每根旋喷桩做好原始施工记录, 严格按配合比进行施工。 制表:XX 绘制时间:06.9.26 X X 市 第 三 建 筑 工 程 公 司 制表:XX 绘制时间:06.11.20 实施小结:经过对此项关键工序的严格控制,旋喷过程中水泥浆液的流动

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