提高水泥土搅拌桩成桩质量-QC幻灯片.ppt

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提高水泥土搅拌桩成桩质量-QC幻灯片.ppt

5 20 40 60 80 100 44.4% 81.5% 92.6% 频数(次数) 累计百分比(%) N=27 0 25 20 0 3 D C B 10 2 12 A 10 15 图一:桩芯外观缺陷排列图 绘图:XX 时间:XX年XX月XX日 根据现状调查,我们用排列图对主要问题进行了分析:发现不连续和搅拌不均匀两项问题占问题总数的81.5%,是主要问题,需要重点控制。 主要问题找出以后小组成员指定了以下目标及目标值,并进行了可行性分析: ◆目标:确保水泥土搅拌桩的施工质量达到创优标准。 ◆目标值:水泥土搅拌桩的施工质量合格率达到96.5%。 90.5% 96.5% 现状 目标值 目标可行性分析: (1) 项目部及公司对QC小组活动非常重视,成立以项目经理为组长创优攻关QC小组,QC小组定期或不定期举行活动,分析质量问题,查找原因,制定对策,不断提高工程质量。 (2) 质检部门负责进行质量检查和评审,积极组织开展全面质量管理活动,优化施工工艺,提高工程质量,实现创优目标。 (3) 其次从施工现状分析,只要全面解决不连续和搅拌不均匀这两个主要问题,水泥土搅拌桩的施工质量合格率就可达到:97.6%[(126-12+9)/126=97.6%]。 小组针对桩芯质量问题用关联图进行了原因分析,共找出6项末端因素,并进行了确认如下: 不连续 搅拌不均匀 泵送压力过小 输浆管堵塞 机械作业不连续 钻头无法匀速沉降及提升 复搅次数及时间较少 工人操作不熟练 水泥浆比重不合格 施工地质条件复杂 施工工艺不正确 ◆ 确认一:工人操作不熟练 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人:XX 小组成员调查每台搅拌机配备班组长、机手、机修工和电工各一名,每名工人都接受过专业的技术培训,而且都具有五年以上的工作经验,施工时人人做到各尽其责,保证施工的正常进行。 因此小组认为这不是要因。 ◆确认二:水泥浆比重不合格 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人:XX 经小组人员调查,后台供浆分工明确,制浆工按设计配合比制备水泥浆,用比重计测其比重,未发现水泥浆比重不合格现象。 因此小组认为这不是要因。 ◆确认三:输浆管堵塞 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人:XX 项目部定期对灰浆罐及浆池进行清理,泵工负责指挥灰浆制备、泵送系统的正常运转及输浆管道的清洗,未发现输浆管堵塞现象。 因此小组认为这不是要因。 ◆确认四:泵送压力过小 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人:XX 经小组人员调查,当输浆管有弯折、外压或漏浆情况时及时检查、理顺管道,清除外压,发现漏浆点时及时进行补漏;搬运工按照每根桩水泥用量搬运水泥,保证了水泥浆比重、喷浆量符合设计要求,泵送连续。 因此小组认为这不是要因。 ◆确认五:钻头无法匀速沉降及提升 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人:XX 小组成员考察施工地质条件,其上部粉质黏土层,中间淤泥层,底部粉质黏土层,其中淤泥层的摩擦阻力最小,再加上钻头自身的自重,可想而知不能保证钻头在淤泥层匀速沉降及提升。 因此小组认为这是 ◆确认六:复搅次数及时间较少 确认时间:XX年XX月XX日 确 认 人: XX 小组人员仔细观察搅拌机的施工全过程,发现其在淤泥层时速度较快,而复搅次数及时间不变。原定的“二搅二喷”的施工工艺仅仅适用于粉质黏土层的施工,不适用于摩擦阻力较小、土质构造松软的淤泥层,所以很容易在淤泥层出现不连续、搅拌不均匀的现象。 因此小组认为这是 要因确定后,小组成员制定了相应的对策、措施,并明确了目标、责任人和完成时间。见如下对策表: 对 策 表 序号 要因 对策 目标 措施 实施人 地点 完成 时间 1 钻头无法匀速沉降及提升 应用塔尺杆、电脑记录仪保证钻头匀速沉降及提升 水泥土搅拌桩在淤泥层连续、搅拌均匀 1.塔尺杆标定。 2.电脑记录仪精确控制钻头沉降及提升速度 XX 施 工 现 场 XX.XX.XX 2 复搅次数及时间较少 改进工艺 1.施工工艺改为“四搅二喷” 制表:XX 时间:XX年XX月XX日 措施制定后,小组成员分别进行了组织实施。 ◆ 实施一:针对“钻头无法匀速沉降及提升”问题 实施时间:XX年XX月XX日 实施人员:XX

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