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青钢三烧双预热改造生产实践
青钢三烧105㎡烧结机双预热改造实践
王东
青岛钢铁控股集团有限责任公司-烧结公司
摘要:本文简述了105㎡烧结机纯高炉煤气点火工艺,由空气单预热到空气、煤气双预热的改造,改造后点火温度上升,料层表面点火后颜色由原来的黄色转变为接近熔融的青黑色,内部返矿显著减少,固体燃料消耗明显下降,对烧结矿质量改善效果明显。
关键词: 双预热 固体燃料消耗 烧结矿质量
前言
青钢三烧105㎡烧结机于2005年建成投产,年产量达150万吨。烧结点火工艺采用纯高炉煤气和空气单预热模式,点火温度在920℃左右。烧结矿表面点火效果不理想,固体燃料消耗偏高一直以来是制约三烧生产的难题。
钢铁企业中烧结能耗约占钢铁生产总能耗的10-15%,降低烧结工艺能耗是不可忽视的重要环节。烧结点火温度的高低直接影响着烧结矿的质量和工序能耗的高低。理论分析:纯高炉煤气发热值较低,对空气和高炉煤气同时进行预热,提高其初始温度,来提高点火温度,是可行的。
2、三烧烧结机双预热设计特点
2.1改造前后工艺设计参数
在不大幅增加厂房负荷的前提下,空气单预热改造为空气、煤气双预热双预热各项工艺设计参数的主要变化见表1:
表1 双预热改造后工艺设计参数对比表
项目 空气单预热设计参数 空气煤气双预热设计参数 空气预热温度 500-540℃ 380℃ 高炉煤气预热温度 常温 150℃ 燃烧炉高炉煤气流量 3000-3500㎡/h 3000—3500㎡/h 点火器高炉煤气流量 5000—5500㎡/h 5500—6000㎡/h 烧结机点火温度 1050℃ 1100℃ 燃烧炉空气流量 2400—2800㎡/h 2600—3000㎡/h 点火器空气流量 3500—4300㎡/h 3700—4500㎡/h
2.2工艺改造措施
在总换热面积没发生较大变化的情况下,为确保空气和高炉煤气的预热效果,在改造过程中,主要采取了以下措施:
(1)对换热器进行改造增加换热面积,以解决空气换热器减少,换热面积下降50%,换热能力不足的问题。
(2)煤气换热系统设置三通手动插板截止阀,以便煤气换热器出现问题时,短时间内由双预热转变为空气单预热,正常点火生产。
(3)注意管道的保温工作,避免因管道过长,造成过多的热量损失。
(4)点火炉两侧的烧嘴形式改为斜式,既保证了点火效果,又保护了烧结机台车栏板。
(5)由于点火温度的提高,烧嘴材质改为耐热不锈钢Cr25 Ni20材质。
2.3工艺改造设计简图
把原有的四个空气换热器改造为两个空气预热室和两个煤气预热室,预热后的高温热空气和高温热煤气进入点火器新型烧嘴燃烧,结构简图见图1.
3、改造前后运行情况对比
改造前烧结机点火实行空气单预热,高温燃烧废气经过并排的高温区换热器(2个)和低温区换热器(2个)后,助燃空气温度可以达到500℃左右。
改造后,空气换热器和煤气换热器各两个,将点火用的空气和高炉煤气分别预热,预热设计值可达400℃和200℃左右。
改造前后配料结构未做调整,燃料成分采用50%厂焦及50%混合焦,工艺控制参数相对比较稳定,大烟道温度严格控制在100~120℃之间,倒数第二个风箱温度控制在280℃以上。
表2三烧双预热改造前后使用的各种铁料和熔剂
巴西 FMG 球碎粉 综合料 返矿 厂内焦粉 混合焦粉 冷返矿 基准期 kg/m 9.0 6.0 6.0 3.0 6.0 0.7 0.9 10 % 30.00 20.00 20.00 10.00 20.00 1.52 1.95 21.69 试验期 kg/m 9.0 6.0 6.0 3.0 6.0 0.7 0.8 10 % 30.00 20.00 20.00 10.00 20.00 1.52 1.74 21.74
以7.2日~8.2日为基准期,改造后以8.5日到8.25日为对比期。改造前后过程控制数据对比情况见表3。
表3 改造前后主要经济技术指标对比表
指标 空气温度
℃ 煤气温度
℃ 点火温度
℃ 料面颜色 日产
t/d 焦粉
Kg/t 筛分
% 转鼓
% 返矿
% FeO
% 基准期 470 26 981 发黄 43 46.7 7.4 73.14 7.22 对比期 375 142 1120 发青 41.69 7.3 73.62 7.11 ± -95 +116 +139 / 89.09 -5.01 -0.1 0.48 2.63% -0.11 生产实践证明:三双预热点火工艺改造效果显著,改造完成后,高炉煤气预热温度升高到142℃,升高了大约116℃;相应的烧结机点火温度也升高到1120℃,较改造前提高了139℃。料面颜色发生明显变化,料层表面点火温度升高,料层上部成矿率上升,烧结料层的自动蓄热作用得到充分发挥,降低固体燃料消耗5
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