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关于脱硫工艺的考察报告
关于脱硫系统运行情况的考察报告
为了确保我公司投产后半脱系统的正常运行和全系统的经济运行,针对不同的脱硫工艺,我们先后对丰喜华瑞、山西焦化一厂、丰喜集团临猗分公司三厂、贵州开磷集团都匀剑化进行了考察,具体运行情况如下:
一、丰喜华瑞
该公司原料气是焦炉气和半水煤气,脱硫工段吸收部分完全分开。焦炉气脱硫选用二级脱硫,采用湍流塔串填料塔;半水煤气采用填料塔一级脱硫。再生部分两个系统混合在一起,采用强制鼓空气再生。2007年3月投运以来,虽然脱硫吸收效果较好,但一直存在其他诸多问题,主要是:
1、正常运行系统阻力大 目前,刚刚检修完开启,检修期间因系统阻力大,扒塔清洗了填料;开启后,因焦炉气气源短缺,配入部分天然气,焦炉气脱硫系统约20000Nm3/h负荷,是设计负荷的60%,系统阻力12KPa左右,湍流塔单塔阻力6KPa以上;据了解,正常负荷下,系统阻力在15KPa以上。
2、再生效果差 主要表现在悬浮硫严重超标,据了解,检修前,进口硫化氢3—4g/m3,系统负荷正常时,悬浮硫在7—8 g/L,最高达10 g/L;从目前60%的运行负荷看,进口硫化氢2 g/m3左右,悬浮硫3.0—3.5 g/L,再生槽无泡沫形成。这种运行状态导致系统投运15个月,就形成严重堵塔,且系统管道在较低和平直部位硫膏沉积,形成严重腐蚀;本次检修,厂家自己将湍流塔气相出口管更换为不锈钢材质,贫液泵进口管进行了改造。
3、再生泡沫溢流控制手段不合理 ⑴强制加大再生槽鼓空气量促使溢流,在系统气液成分、运行负荷确定后,再生空气量是确定的,为了溢流强制加大量,会破坏再生效果。⑵反应槽强制补液位促使溢流 在系统气液成分、运行负荷确定后,系统每天液量的消耗是一定的,为了溢流强制补液会打破液量平衡,破坏溶液组分,进而影响溶液吸收和再生条件。
4、再生温度调节措施 再生空气用罗茨鼓风机压加强制通入再生槽,空气温度一般在60℃以上,夏季高达80℃以上,通入再生槽后大大提高溶液温度,远远超过脱硫要求的35—40℃的再生温度,严重影响再生效果和硫颗粒的形成,使硫泡沫的形成和浮选困难。
二、山西焦化一厂
目前该系统已全部关停,据了解系统原设计负荷13000Nm3/h,实际运行8000—9000 Nm3/h,焦炉气脱硫系统整体工艺基本与丰喜华瑞相同,。脱硫吸收效果较好,主要问题如下:
1、系统阻力大 8000 Nm3/h运行时,系统阻力达17—18KPa;9000Nm3/h运行时,系统阻力达20 KPa;湍流塔运行每2年更换填料1次,单塔阻力可达10 KPa以上。
2、再生系统不稳定 主要表现为泡沫形成不稳定,悬浮硫不稳定,经常出现无泡沫悬浮硫高的现象。再生泡沫溢流和再生温度控制情况与丰喜华瑞基本相同。
3、堵塔频繁 据了解,该系统平均18个月因严重堵塔无法生产被迫停车清理一次,最短时间四个月清理一次。
三、丰喜集团临猗分工司三厂
该公司原料气是半水煤气,设计气量55000 Nm3/h,进口硫化氢按5 g/Nm3,选用二级脱硫,DN5000塔串联DN4000塔,采用格栅填料。再生部分分级设计,各级对应独立运行,采用喷射自吸空气再生。实际运行气量达68000 Nm3/h,进口硫化氢2.5—2.8 g/Nm3,只开DN5000塔运行,脱硫后可达25 mg/Nm3,用系统副线调节硫化氢满足全低变工艺。据了解进口硫化氢3.0 g/Nm3以上,开两塔运行。脱硫系统压差4KPa左右,DN5000塔单塔压差1.2KPa,DN4000塔单塔压差0.7KPa。悬浮硫1g/L以下,运行无堵塔现象。
四、贵州都匀剑化
该公司原料气是半水煤气,设计气量45000 Nm3/h,进口硫化氢10g/Nm3左右,选用二级脱硫,第一级是两个DN3500格栅填料塔并联运行﹙主要为了利用旧设备﹚;第二级是一个DN5400散堆填料塔;一级脱硫后硫化氢3.0 g/Nm3左右,二级脱硫后可达30—40 mg/Nm3。再生部分分级设计,每个塔对应一个再生系统,均采用喷射自吸空气再生,通过调节各级溶液成分调节脱硫后硫化氢满足全低变工艺,系统压差正常时5KPa左右,出现堵塔现象达7—8KPa,且散堆填料塔有堵塔现象,一般定期半年清理一次。悬浮硫正常时0.8—2.0g/L,不正常达3—3.5 g/L。﹙附考察厂家对比表﹚
脱硫系统运行对比表
丰喜华瑞 山焦一厂 临猗三厂 都匀剑化 吸 收
工 艺 焦炉气,二级脱硫
湍流塔+填料塔 二级脱硫
格栅填料塔DN5000+DN4000 二级脱硫;两个DN3500格栅填料塔并联后串联一个DN5400散堆填料塔 再 生工 艺 强制鼓风;
两级富液混合再生 喷射器自吸空气;
两级富液分开再生,独立运
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