镇海炼化Ⅱ加氢装置扩能改造运行总结.docVIP

镇海炼化Ⅱ加氢装置扩能改造运行总结.doc

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镇海炼化Ⅱ加氢装置扩能改造运行总结

镇海炼化Ⅱ加氢装置扩能改造运行总结 陈觉明 (中国石化镇海炼化分公司 浙江宁波 315207) 摘要:主要介绍柴油加氢改为处理焦化汽油(石脑油)、非芳混合加氢的扩能改造以及装置投入运行的情况,对装置运行中存在的问题进行了讨论并提出改进建议。 主题词:焦化汽油 加氢 FH-FS/FH-40C催化剂 1 概 述 镇海炼化分公司2#柴油加氢装置原设计处理能力80×104t/a柴油加氢,年开工时数为8000小时,装置设计以胜利直馏柴油为原料,由联合装置的30万吨/年催化重整装置提供氢气,生产符合GB252-81的-10号精制柴油,产粗汽油和含硫富气。粗汽油直接送出装置,不设置汽油碱洗系统,含硫富气去加氢裂化或二联合装置脱硫后作为制氢装置的原料。装置由反应和分馏两部分组成。1998年5月份Ⅲ加氢改造到200万吨/年后,在现有炼油厂物料平衡状态下,为适应市场需求,利用Ⅱ加氢装置提供紧俏的军用柴油和航煤,提高产品质量,扩大市场份额,提高全厂经济效益。由于装置规模比较大,单独用于军柴或航煤生产,均无法满负荷运行,同时,如改造为混合加氢,投资费用较大,故选择切换式加氢操作方式,最大限度压缩投资。1999年Ⅱ加氢装置改为生产-10#军柴及航煤切换式加氢,同时将储罐系统配套进出原料、产品管线及油罐相关设施与Ⅱ加氢装置同步进行改造。 Ⅱ加氢2007年增加了循环氢脱硫系统;随着市场对柴油硫含量要求的提高,该装置因压力低无法满足产品要求,但其工艺条件适合石脑油加氢生产,因此镇海炼化考虑将装置作为焦化汽油和非芳单独加氢装置,专门用于生产乙烯原料。 a 焦化汽油烯烃、二烯烃等不饱和化合物含量高,这些不饱和物极不稳定,尤其是二烯烃,受热后易发生环化反应和聚合反应,形成大分子有机化合物,并进一步缩合生焦。 b 在区储存时间过长,接触空气而诱发二烯烃聚合,并引起催化剂床层结垢,其次是设备因H2S及硫醇腐蚀而生成硫化亚铁及其它金属硫化物,堵塞催化剂床层。 c (2)反应温升高。主要是焦化汽油中烯烃含量高。 (3)上游焦化装置使用消泡剂或防焦剂,均易引起加氢装置催化剂中毒。 2.2 工艺改造方案的确定 (1)为了防止储运输送过程中原料与空气接触生成聚合物及胶质,致使换热器、加热炉效率降低以及催化剂床层结垢堵塞,因此原料油缓冲罐用燃料气覆盖。油滤去直径大于25μm的固体颗粒 (4)根据反应产物温度情况,在高分气空冷器上游设置注水设施,避免铵盐沉积堵塞设备和管道,调整高压注水点,将原注水泵改造; (5)分馏部分采用汽提流程,分馏部分设脱硫化氢汽提塔。 (6)催化剂硅中毒主要来源于上游装置,为此,要求上游焦化装置尽量减少消泡剂的使用,并在催化剂顶部装填脱硅剂。 2.3 催化剂的处理 装置生产柴油时反应器为一个,反应器上部催化剂牌号为旧再生剂FH-5,装填量5t;FH-40C催化剂装填量23.68t;下部为FH-FS催化剂,装填量20.3t。装置改造时决定对第一反应器上部回装FH-FS再生剂18.6t;下部装新FH-40C催化剂22.96t;第二反应器全部装新FH-40C催化剂39.38t。 3 装置改造的主要设备 (1)反应器 原有装置反应系统压力不变,即高分总压仍为3.4MPa;考虑反应器压力降,现用的反应器作为一反,加氢反应器(R201)顶分配盘扩大面积改造,装填大颗粒FH-40C催化剂;增加一个反应器作为二反,反应器直径大些,以提高加氢反应深度,催化剂装填量与一反相当。为控制二反温度,在两个反应器之间增设注入冷氢设施; (2)塔 脱硫化氢汽提塔更新,循环氢脱硫塔主体基本利旧,塔内件改造。 脱硫化氢汽提塔(T201)更新放大由原来的DN1800/DN2200放大为DN2000/DN2600,全塔共设15层浮阀塔板;循环氢脱硫塔(T203)内件改造,共15层浮阀塔板新增循环氢旋流器一台。增设富气脱硫塔(T202),该塔利旧原脱硫化氢汽提塔。反应流出物/原料油换热器(E202D)气封气分液罐(V248)。新增脱硫富气压缩机(C204)。加氢进料泵(P201)更新放大脱盐水泵(P202AB)利旧改造新增阻垢剂泵及成套设施(P212)。焦化汽油过滤器FI241;10:00停工切断进料,3月28日8:30装置交付检修改造,2010年3月29日装置完成扩能改造中交。2010年3月28~29日装置完成催化剂装填,4月1日开始进行催化剂预硫化,4月3日11:40开始引石脑油置换,15:30切换非芳原料,4月7日16:00装置开始掺炼焦化汽油,4月7日20:00产品合格,共历时39天,装置开车一次成功。 4 装置开工 4.1 催化剂干燥 2010年3月30日16:00加氢反应系统3.6MPa气密通过,启动V202压控将临氢系统压力泄至2.5MPa,启动循环氢压缩机C202,反应炉

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