煤层厚度仪频繁损坏的原因分析.docVIP

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煤层厚度仪频繁损坏的原因分析

煤层厚度仪计频繁损坏的原因分析 姓名:李强 单位:丽江水泥有限责任公司 关键词:共阳极;共阴极;DCS;仪表 1.引言 丽江水泥有限责任公司建有一条2000T/D熟料生产线,煤磨采用沈阳重型机器有限责任公司MPF2015立式磨煤机,煤粉产量30t/h,采用 3套DC-LVDT传感器和KHY-300仪表检测磨辊与磨盘之间的位移来测量磨内煤层厚度,仪表电源DC24V 量程是0-80mm,输出信号4-20mA。 2.提出问题 料层厚度检测仪(以下简称仪表)自2007年12月使用以来经常出现问题, 使用一段时间后中控反应料位不准,检查发现两块仪表损坏,检查线路及其它相关设备未发现问题,更换后使用不久,故障又重复出现,仪表工检查仍然没有发现问题。 3.原因分析 3.1现状调查 丽江水泥有限责任公司生产线采用罗克韦尔(ROCKWELL)DCS系统,模拟量的输入和输出由模拟量(AI/AO)模块完成,考虑到现场设备及环境的复杂情况,部分通道在现场设备和模块之间加入了隔离器,防止高电压和大电流窜入模块而导致损坏。在实际应用中,该系统带24V供电的输入模块没有隔离器,部分有源仪表到DCS的信号也没有隔离器,输出模块也有部份没有隔离器。仪表与AI模块间就没有加装隔离器,接线原理如图1,开关电源输出+12V电源给仪表,三块仪表分别输出与以料层厚度应的4-2mA信号到AI模块。 3.2综合分析 通过查阅仪表明书后终于发现了问题,由于当初安装公司和设计院、现场管理人员、货物采购员、仪表生产商在信息沟通上不及时,致使设备选型与设计不相符合,仪表安装人员和现场管理人员没有发现此仪表出信号是共阳极的,而丽江公司的DCS系统是共阴极的。在这个系统中,当一块仪表 图1 与AI模块连接时不会出现什么危险,二有两块以上仪表与AI模块连接时情况就有所不同了。因为三个仪表用的是一个电源,仪表是共阳极输出,就等于3块仪表输出信号的正极是等电位;而DCS系统是共阴极的,也就是说AI模块的信号负端是等电位,概括起来就是,三块仪表的信号正负端被强制连通,输出完全相等;另一方面,就仪表而言三块仪表的输出信号仅受煤层厚度控制,不受负载影响,即具有很好的恒流特性,当三块仪表所检测的煤层厚度差不多时,仪表暂时不会出现大的问题,但时当三块仪表所检测的煤层厚度相差较大时,冲突就发生了,一方面仪表检测的料位要求输出信号变化,另一方面外部的线路却阻止输出信号的变化,所以仪表内部不断的加大输出变化的力度,企图改变输出信号,而这种努力都是徒劳的,最终导致仪表超出控制极限而损坏。这也就能说明为什么接上三仪表后不会立即损坏,而后损坏也只会坏两块个:刚接上三块仪表时三块仪表所检测的煤层厚度基本一样,输出也基本相等,微小的差别由线路电阻抵消掉,所以不会坏,运行一段时间后,由于某种原因致使三仪表检测的煤层厚度相差较大时,仪表也就损坏了,而当两个仪表损坏后就没有输出了,一块个仪表也就没有冲突了,所以还能运行。 4.实施方案 查出原因后,解决办法有三个:第一个:增加两个12V直流电源,三块仪表使用三个独立的电源;第二个:换用共阳极仪表;第三个:在三块仪表输出端增加隔离器。我们采取了第三个方案,因为方案一和方案二都有可能有故障高压和大电流窜入AI模块,导致模块损坏。而方案三不但解决了仪表与DCS冲突的问题,还能防止其它故障损坏AI模块。方案三改造后如图2。 5.效果 丽江公司采用方案三后,三个层厚度检测仪从2008年5月运行至今,KHY-300仪表再也没有因为类似的情况损坏过。 图2 作者: 时间:2009年6月5日 专业论文 煤层厚度仪频繁损坏的原因分析 单位:单位:丽江水泥有限责任公司 申报专业:电气助理工程师 作者:李强 二〇〇九年六月十二日 AI模块 一通道 二通道 三通道 KHY-300表11IAO1 KHY-300表2 KHY-300表3 开关电源 DC12V AC220V AI模块 通道1 通道2 通道1 隔离器1 隔离器2 隔离器3 开关电源 DC12V KHY-300表 KHY-300表 KHY-300表 AC2200000000V

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