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矿渣立磨调试中出现的问题
矿渣立磨调试中出现的问题
1 立磨频繁振停
调试初期对立磨“风扫磨” 的特性认识不足.用风偏小,立磨在前6 天
共开32 次.每次开启仅运行1mm 即振停。针对生料立磨振动我们从
以下几个方φ人手:
(1)检查二 I-角形压力框架中心和主减速机『11 心两者是否重合,两
心最大允差为 5mm,如超过此值。应重新找中,此工作需要2 天时
间。找中后,调整压力架体与撞击板的间隙为 5mm~6mm 。检查撞
击板是否有凹坑.如有要进行补焊。
(2)检查磨辊限位板是否变形.将磨辊限位板加厚30mm .以限制磨辊
偏摆过大。
(3)检查刮板是否变形。
(4) 检查氮气压力,控制氮气压力为5 .5~6 .OMPa 。进行完上述检
查后,调试已进人第8 天,再一次开磨.磨机运行15min 后仍然振停.、
因此对系统用风 情况检查.发现循环风机风门中控显示和现场看执
行器开度都已开到 90 %以上.但打开人孔门检查百叶窗风门叶片呈
45 。倾角.显然风量只有45 %~50 %.主要是风门执行器拉杆太短.加
长 250mm 后系统风量满足要求.立磨一次启动成功.正常运行 32h
后.【大J 断料停磨。立磨频繁振停问题得到解决。
2 辊皮固定螺栓断裂
南 于系统拉风偏小.立磨从 10 月1 5 日至2 1 日频繁开停,导致压
板和辊皮接触不好,螺栓紧固次数、紧固力矩.螺栓厂j 身强度不够.加
之MLS3626 立 磨为侧面下料.下料口正对辊子中间.在磨机主传启
动的瞬间该辊处在厚料层上.导致该处产生剧烈振动.巨大的剪力造
成辊皮同定螺栓断裂,.、我们在下料溜子 人磨处加焊一一块挡料
板.因辊子在运行巾只自转.即避免了大量物料在辊前的堆积.并规
定每次停磨后用手锤逐个敲击螺栓.检查其松动情况.自此再没发生
辊皮 固定螺栓断裂,、
3 磨辊倾倒(俗称“上炕)
立磨磨辊倾倒原因主要有:(1)辊皮安装或翻边时压板和辊皮接触不
好,辊 体定块不可靠,导致辊皮和辊体定位不牢:(2)辊皮尺寸误差
大,螺栓紧同次数、紧固力矩、螺栓自身强度不够,也会造成辊皮固
定不牢。(3)跳停振动值设置 偏高。为防止立磨磨辊倾倒.我们在磨
辊上用φ30mm 的钢丝绳自制安全链捆绑,以防磨辊倾翻、倾倒。
4 生料细度偏粗
调 试初期.立磨喷水装置没能按期投入使用.加之我厂4 种原料综
合水分较低(7 %以内) .选粉机转速提高至50 转以上,立磨即产生剧
烈振动,操作中只能用降低 选粉机转速来避免磨机振停.生料细度
偏粗.大部分只能控制在0 .08mm 方孔筛筛余22 %~30 %之间。现
场观察磨机料层厚度合适,分析认为磨机振动、选 粉机转速无法提
高.主要是磨内物料细粉量偏多所致。将分离器反锥口向下延伸.在
原下锥口连接一根φ800mnl×l 800tnm 的管道.使分离器收集下 的部
分较细的回粉沉落在碗盘中央.避免细粉在辊盘的集中堆积。减少风
断路现象.提高生料细度,、同fj 寸将3 个喷水咀每个加长250mm .改
善水雾对微细 粉的捕捉能力。目前生料细度稳定在16%以内。经过
调整后.如细度仍粗,可逐步增加研磨压力,每次增加0 .5MPa,研
磨压力最大不要超过14MPa。
当磨机运转中有不明原因振动跳停.应进磨检查确认,并且密切关注
磨机密封压力、减速机 12 个阀块径向压力、料层和主电机电流。如
果出现异常大范围波动和报 警应立即停磨检查有关设备和磨内部状
况,确保设备安全运行。同时加强系统的密封堵漏。系统漏风不仅对
磨机的稳定运行.而且对磨机的产量影响非常之大。尤其 是电收尘
器拉链机、风管法兰联接处、:三通闸阀等。起磨时由于MLs 型立磨
没有升辊机构,没有在线调压手段.主要靠辅传布料,借助主、辅传
扭力差启动。因 此在起磨过程中应注意如下事项。
(1)在启动磨机前应对磨内料床厚度做详细了解.决定在辅传启动
后.主传启动前多少秒启动磨机喂料系统,进行喂料。也就是说在主
传启动时料床要有均匀的料缓冲层,减小主传启动时的振动。主传启
动时的料层厚度一般应控制在¨OOrnm~150rnm 为好。
(2)在启动辅传前应对磨机进行烘烤.冷磨烘磨应分为两个阶段升温,
一阶段出磨温度 60 。C 以下,应注意升温的节奏要尽量慢:二阶段
60 ℃以上,升温节奏可以快一点.但应注意磨机出口温度不要超过
130qC。
(3) 启动磨辅传布料时.可提前拉风至正常操作用风量的 85 %..等
主传启动后随时根据主传电机功率或电流进行调整。调整料床厚度一
般采
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