第二十一章状台监测与故障诊断实例.pptVIP

第二十一章状台监测与故障诊断实例.ppt

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第二十一章状台监测与故障诊断实例

Copyright ? by ARTCOM PT All rights reserved. www.art-com.co.kr Company Logo * 状台监测与故障诊断实例 实例一、 离心压缩机不平衡 一、情况概述: 南京化学工业有限公司硫酸磷肥部1#1200kW风机在2008年5月21日晚19:20开车,20:18跳车。跳车时由DCS系统联锁跳车,C201_2V点振动值达115μm,轴瓦温度为65℃.解体后发现推力瓦轴承磨损烧坏,瓦块内巴氏合金已大部分磨损,风机叶轮上出现大量腐蚀,造成不平衡的原因,为此对此次的故障进行分析。 不平衡故障 二、详细参数: 设备型号:BJSB-CNM 设备规格:Q=54000M3/H 设备尺寸:∮1200-1050 功率:1200kW 转速:2975RPM 介质:空气 驱动源:电机 三、机组监测简图: 不平衡故障 四、监测数据: * 1、四个测点24小时的历史趋附图: 2、四个测点60天的历史趋附图: 四、监测数据: * 3、四个测点360天的历史趋附图: 4、在5月21日19:38分时的波形图: 四、监测数据: * 5、在5月18日7:38分时的波形图 5、在5月18日7:38分时的频谱图: 五、诊断结果 * 实例二、 离心压缩机不平衡 ⑴ 故障情况: 南京化学工业有限公司硫C501机组压缩机大修后进行催化剂再生工作时,振动报警,测点D(图3-6)位移高达68μm,超过允许值60μm;测点C(与测点D互成90°)位移在50~60μm之间波动,测点A、B(彼此互成90°)振动也较以往增大。 不平衡故障 ⑵ 诊断: 利用监测和诊断系统对振动测试信号进行分析诊断,振动测点分布如图3-2。图3-3为高压缸5月2日振动频谱。从频谱图可以看出,主要频率分量只有基频分量一个,其余倍频分量均很小,所占比例在10%以下(表3-2)。轴心轨迹如图3-4所示,基本上呈圆形,很规则,波动很小,并且为正进动,即轴心轨迹旋向与转子旋转方向相同。 不平衡故障 * 倍频 测点 0.5倍频 1倍频 2倍频 9108垂直 __ 90% 48.61 10% 4.96 9108水平 1.8% 1.12 91% 55.53 7.0% 4.01 9109垂直 —— 94% 47.87 6.0% 3.18 9109水平 2.5% 1.37 93% 49.30 4.5% 2.42 * 为了进一步了解情况,将3月份以来的转子振动数据作趋势分析,如图3-5所示,左右轴承大体类似。可以看出,2倍频分量振幅基本上没有变化,振动通频峰-峰值增长的原因完全是由于基频振动分量的增长。 由该机器以往的运行经验,引起振动增加的原因可能有: ① 探头失效,引起测试数据不准; 转子对中不良; 压缩机高压缸内部气流不稳; 油膜涡动; 不平衡量增加。 * 从频谱上突出的基频分量,加之圆形轴心轨迹,可以有把握地认为,不平衡是振动增大的主要原因。另外,趋势图上基频变化曲线与通频振动峰-峰值变化曲线十分吻合,也表明振动增大的原因是不平衡的增大。高压缸转子转速高达13000 r/min以上,对转子的微小不平衡量很敏感。根据以往的运行记录和检修记录,认为不平衡量增加的可能原因有二:一是转子叶片结垢或磨损不均匀,当继续运转时,结垢或磨损有可能趋于均匀,使振动逐渐平缓甚至降低。二是由于机器基础热变形造成转子挠度变形加大,热变形主要受气温影响。综合上述两种可能原因,可知振动的变化将比较缓慢,不会突然造成机器的损坏。 诊断结论为: 1、振动增大主要原因是不平衡量的增加;2、振动变化比较缓慢,不会引起突发事故,只要注意监测,在振幅峰- 峰值到达报警值以前,不必停车检修;3、建议下次大修时,对转子进行现场动平衡调试,以降低振动幅值。 ⑶ 验证 根据诊断结论,机组继续运转了18个月,直到大修。振动缓慢上升,但未发生什么故障,未影响生产正常进行,监测频谱中仍只有基频分量,可见振动原因仍是不平衡,未出现并新的振源。 实例三、 压缩机不平衡 ⑴ 故障情况 南京化学工业有限公司硫C501机组压缩机大修后进行催化剂再生工作时,振动报警,测点D(图3-6)位移高达68μm,超过允许值60μm;测点C(与测点D互成90°)位移在50~60μm之间波动,测点A、B(彼此互成90°)振动也较以往增大。 不平衡故障 日 期 9108垂直 9108水平 9

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