氧化铝生产培训沉降部分.pptVIP

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氧化铝生产培训沉降部分

打开叶滤机进料阀和机筒溢流阀; l?? 通知楼下启动粗液泵送料; l?? 待机筒溢流阀出料后关闭溢流阀,打开浑精液阀挂泥; l?? 精液合格后打开精液阀,关闭浑精液阀,正式产精液。 5 正常作业 5.1 工艺条件及技术指标 5.1.1 精液浮游物≤15 mg/l; 5.1.2 精液Nk浓度:165g/l—175g/l 5.1.3 凯利叶滤机:操作压力<3.8bar(表压),报警压力3.5bar (表压),设计压力5.3bar(表压)。 5.1.4 立式叶滤机:操作压力0.5—3.9bar (表压)。 5.2 过程控制 5.2.1 正常情况下,根据粗液槽进料量及精液输送量大小决定叶滤机开车台次;在粗液浮游物高时,可通过增开 叶滤机台次或增加刷车次数的方法保证精液质量合格,液量平衡; 5.2.2 凯利叶滤机在叶滤周期中维持恒流运转,当机筒压力达到3.5bar时,启动备用叶滤机挂泥,当机筒压力达到3.8bar时,必须停车刷车;立式叶滤机运行是全自动进行:粗液泵根据设定机筒压力自动调节流量,按照其设定的运行周期自动开车、卸泥。 5.2.3操作中注意监控精液质量,如发现精液有跑浑现象,应立即改变滤液流向,查明原因并处理后,改回精液槽;精液浮游物控制要注意以下几个方面的问题: 1.助滤剂的添加:粗液中的浮游物是很细小的赤泥颗粒,如果直接吸附在滤布上,会形成很致密的滤饼,使滤液不能顺利通过滤布,而且滤饼黏度大,难以冲洗;在粗液 中加入石灰乳,与铝酸钠溶液反应生成颗粒较大、质地疏松多孔的水化石榴石,它可以降低过滤阻力,有效隔离赤泥颗粒,提高滤布再生能力,从而提高精液质量; 2.叶滤机的操作压力设定不能过高:过高的压力可以提高一些产能,但同时会使细小的赤泥颗粒摆脱助滤剂的阻力通过滤布,使浮游物含量增加; 3.滤布的碱洗:使用一定时间后,由于氢氧化铝结疤和细小颗粒堵塞滤孔,滤布会结硬,作业时放料小嘴处易串入粗液,导致浮游物含量上升;因此要严格执行碱洗制度; 5.3 巡、点检要求及岗位记录:(略) 6 停车程序 6.1 系统停车 6.1.1 本系统停车由班长全面控制,操作工必须按指令调整相关参数,执行相关操作; 6.1.2接值班室的系统停车通知后,岗位人员不得离岗,加强相互间联系,作好停车的准备工作; 6.1.3 分离沉降槽停止出料后注意粗液槽液位变化,必要时降低精液流量; 6.1.4正常情况下停车时,粗液槽拉空、精液槽保持高料位,由值班长联系调度、分解决定停精液泵时间,岗位人员停精液泵后要放料; 6.1.5停精液泵后,继续运行叶滤机直至粗液槽拉空,联系调度,停止往粗液槽加石灰乳,停粗液泵、叶滤机并放料、刷车,停泵; 6.1.6本系统全部停车后,做好碱洗精液泵、精液管的准备,按车间要求时间碱洗; 6.3 单体设备停车 6.3.1 立式叶滤机停车 l??产精液53分钟后,自动关闭进料阀,同时打开卸压阀、排泥阀,这时机筒内压力迅速降低,高位槽中的精液反冲滤饼,通过排泥阀排出上个周期的滤渣; l??排泥7—10秒后自动关闭排泥阀,打开液位控制阀在顶部重新建立气垫 l??卸压1分钟后自动关闭卸压阀、液位控制阀,开启进料阀、浑精液阀开始下一个叶滤周期。 6.3.2 剀利叶滤机停车 l?? 当叶滤机的机筒压力达到或接近3.5bar时(不超过3.5bar),先将叶滤机的进料阀关闭1/2,将电机转速调低,然后关闭进料阀,停下电机,打开放料阀放料 l?? 打开机筒溢流阀放料,通知楼下关闭粗液泵进料阀,打开泵放料阀放料; l??放完机筒内余料,确认机筒压力为“零”,启动液压油泵,打开机头锁紧装置; l?? 通知楼下启动热水泵,然后利用机筒脚踏开关,缓慢打开机筒刷车; l?? 刷车完毕后,打开叶滤机放碱阀、碱液循环阀放料。? 7 清洗制度 7.1 精液泵及精液管每次停汽检修时用化清液(Nk280-320g/l,温度≥90℃) 清洗2-4小时; 7.2 叶滤机清洗根据滤布结硬程度和叶滤机产能情况,7~10天用液碱(NT: 500 g/l左右,温度≥90℃)清洗一次,凯利叶滤机每次洗8小时;立式叶滤机每次洗4小时。 8 常见问题及处理 1换布 2碱洗叶滤机 3重新放置垫子或更换垫子 4重新刷车、挂泥 5严格按规程要求重新挂泥 6联系沉降控制跑浑,叶滤机多刷车 7开大石灰乳阀门,或联系调度和化灰机岗位调整石灰乳浓度 8稳定叶滤机进料 1滤布破损 2滤布结硬 3小嘴垫子不正或磨损 4刷车不干净挂不上泥 5挂泥时间过短或挂泥时进料流量过大 6分离槽跑浑,粗液浮游物过高 7石灰乳流量过小或太稀,影响挂泥效果 8进料压力波动大 精 液 跑 浑 处理方法 发生原因 问题 9

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