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2017年工作总结 三分厂0122
2017年度中层干部述职报告
姓 名: 江
所在部门:
职 务: 厂 长
时 间: 2018.1.22
Contents
Part 1
2017年年终工作总结
Part 2
目录
承诺宣言
PART1
2017年年终工作总结
后期按照要求的节点完成,确保和财务数据同步。
评价
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1、2月份现场结余原材料没有做入库倒冲,导致账面差异较大。
2、实际消耗101.64万,实际完成95.26%。
评价
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下半年产量降低。包装物使用量减少,加之分厂回收包装物,指标得到控制
评价
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1、根据全月大计划分拆
2、U8系统月盘点数据排查库存
3、按库存量及日发交计划进行合理排产
结果输出:排产编制
排产编制
限额领料
排产编制
注塑订单
每日盘点
限额领料
成本改善
管理提升
管 理
提 升
效 率
提 升
今年初,分厂实施三班制过渡二班制工作时间,分厂人员从去年底60人减少到目前45人。人工成本管控效果明显.
人 工
成 本
效率提升
对已发现的
质量问题立即
分选隔离处理
事后以班组为
单位展开培训
每周对已发现的质量事故统计处理并在晨会通报
持续跟踪验证员工培训效果,确保培训有效性
质量提升
改善后效果:
1、线边粉碎,保证纯度
2、现粉现用,避免回潮
3、现场保持干净,整齐。
改善前问题:
1、回收至粉碎间统一粉碎,纯度无法保证。
2、添加其他产品使用,使用不完的卖掉。
改善前
1300T机边粉碎机
改善效果:
1、分段式刀片的构造,便于日常维修,提升清理效率,节约时间
2、安全光栅,保证使用安全。
3、此方案已通过各相关部门验证。
改善后
项目
月产量
料把重量
单价
预计收益(万元/年)
C0100轮罩
1500套/月
0.06KG/件
12.82元/KG
0.23 万元/月
C0200轮罩
7000套/月
0.1KG/KG
12.82元/KG
1.8 万元/月
预计月收益
2 万元/月
全年预计收益
20 万元/年
1300T
生产效率提升
质量
效率
废品率2%
400模次/班
改善前
改善后
增加冷风系统,加强冷却水处理能力
产品节拍优化 缩短15S/件,班产达到560,效率提升40%
模具增加排气槽,缩孔缺陷改善,不合格率占比从38%下降至6%。
改善后效果:
数据分析输出问题清单
质量
效率
废品率1%
550模次/班
节约废损金额1万元
班产提升37%
集成面板工装改善
质量
成本
效率
下线合格率95%
0.16万元/月
20小时/月
改善前
改善后
改善后效果:
每月使用美纹纸3卷左右,费用在50元/月,相比稀释剂清洗方法,年节约金额1.8万。清洗工装效率提升95%,合格率100%,无返修消耗。
质量
成本
效率
下线合格率100%
50元
3卷/月
1小时/月
返修材料节约
节约
1.8万元/年
效率提升95%
现状:
使用集成面板套色工装时,每20件后就需要使用清洗剂彻底清洗一次工装,用时15分钟左右,平均每月使用稀释剂7-8桶,清洗时间18-19个小时。
使用美纹纸服帖工装表面,贴三层,每喷涂20件后,撕掉一层,三层都撕掉后,再重复上述工序
341现场改善效果
生产现场改善效果
现场清除杂草改善效果
现场改善 展示
5S活动展示
安全、文体活动 展示
工会活动展示
现有改善基本都是分厂硬性要求管理人员和骨干在做,班组长和员工进行改善的持续性不高。要宣贯改善的意义和目的,让员工知道改善的最大受益者是员工,还要把改善激励进行物质化、公开化,提高主动性。
成果改善后劲不足
分厂经过这几年的管理提升,基础数据的建立已经基本健全,但是持续有效性数据统计工作做得不够扎实,例如异常停工的记录,信息反馈单的反馈回执追踪,质量事故统计台帐等还有很大提升空间。
生产数据统计不足
分厂骨干、班组长责任心和态度较好,相比16年管理工作有较大提升,但是在班组生产工作统筹安排、人员管理、人员岗位调动方面还有差距。
班组管理较弱
由于第一季度三班转二班工作制的实施,老员工流失较多,新员工上岗后,对于产品的质量标准,以及设备操作、模具保养等方面技能掌握不足,对于分厂效率提升、生产组织安排有较大影响。
员工技能单一
PART2
2018年工作策划
计划 就是为了实现目标
而寻找资源的一系列 行动
物料成本 改善不止 奖金激励
产品质量 质量管控 减少浪费
人员管理 效率提升 技能培训
计划的起点是目标
终点还是
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