- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
威海职业学院电机应用与维修应用案例一种无刷直流电动机控制新
一种无刷直流电动机控制新方法??? 本文介绍一种无刷直流电动机配合激光旋转编码器进行高精度控制的新方法。
1普通控制原理
? 传统的直流电动机用于精密控制时一般采用如图1所示的方法。
??? 由于传统的直流电动机采用电刷换向,在精密控制中存在定位死区,因此,此种方案多用于控制及定位精度较低的场合,编码器一般选用几十至几百线/转的光电编码器。
??? 而对于普通的无刷直流电动机一般采用如图2所示的方法进行控制。
??? 图中,HaA、B、c为开关式霍尔元件;逻辑处理及控制电路多采用专用的无刷电动机驱动电路,也可根据特殊需要由单片微处理芯片及其它电路构成。其作用是:将霍尔信号进行逻辑处理;对应速度信号产生PWM脉冲;进行欠压、过流、制动、正反转等控制。在不带高精度位置传感器(光栅编码器或旋转变压器)及速度传感器(测速机或位置信号微分)的情况下,只能属于简单的速度控制,一般只应用在电动自行车、打印机、高级风机等场合。
2新控制方法设计
? 本文着重介绍一种用于精密测量仪器的空心绕组无刷直流电动机及精密定位系统。
2 1空心绕组无刷直流电动机结构原理
??? 如图3所示,电动机定子及霍尔元件做成空心绕组结构,即绕组使霍尔元件均粘接在环氧玻璃布板上。由于没有硅钢片制成的有齿和槽的铁心,这样稀土永磁材料做成的转子在旋转过程中,铁耗及定位转矩均为零,有利于精密定位。
??? 三相定子绕组接出三根线U、V、W。
??? 霍尔元件用的是线性霍尔元件,共接出8根引出线。其中,+5 V~-5 V来自于D/A输出(对于一般系统,也可直接用电源给定),既作为霍尔元件A、B、C的电源,又当作无刷直流电动机的给定控制信号。当该信号为正时,电机正转,转速与其大小有关;反之亦然。这样,在控制方式上与传统的直流电机控制方式保持了一致。
2.2霍尔信号的处理及线圈驱动
??? 霍尔元件A、B、G是三路性质相同的信号,下面以Hall A为例,介绍其处理过程,如图4所示。霍尔元件产生的位置信号经过差分放大后,提取出近似正弦(或类似方波)信号,再经放大及反馈控制,最后经过电流驱动控制电动机运转。
3实际应用结果
??? 在实际应用中,我们按照此种控制方法,采用图1所示的激光旋转编码器进行定位。激光旋转编码器为8.1万线/转,并进行了6倍插值和4倍频。电动机运行平稳,并获得较高的定位精度,如图5所示。
微特电机测试中的一些问题分析及其它
1双通道多极旋转变压器粗精机基准电气零位偏差过大的原因分析
??? 双通道多极旋转变压器的基准电气零位,理论上应是重合的,这样才符合规定的函数关系。但实际上,由于工艺误差的存在,一台加工好的双通道多极旋转变压器,粗精机的基准电气零位往往无法重合,这就产生了粗精机基准电气零位偏差。在偏差不大的情况下,使用中可以对其进行补偿;但如果偏差太大,补偿则无能为力。因此,《双通道多极旋转变压器国家标准》规定:极对数≤36p,粗精零偏±30;极对数36p,粗精零偏±20 。一般情况下,由于对旋转变压器的加工精度要求较高,无论是电机设计还是工艺方法上都要采取一些补偿措施。因此,专业厂生产出的电机,粗精机基准电气零位偏差大都控制在合格范围之内,极少数电机虽然也会出现不合格,但也不会超差很大;若超差太大,则另有原因了。如一种64p的双通道多极旋转变压器,粗、精机基准电气零位偏差要求≤±20 ,实际则为+l。20,超差达1。,这显然不是工艺误差引起的。笔者分析认为,这应是精机出线错误造成的,即把精机的余弦绕组错标为正弦绕组,而正弦绕组则相应地错标为余弦绕组,精机的基准电气零位自然会移过64对极的90。电气角,其相应的机械角为360。÷64÷4—1.4。,即1。24 。因此,原+1。20的基准电气零位偏差,如果纠正过来,粗精基准电压零位偏差则可减小为1。24-20 =4 。这样,该电机的基准电气零偏差就合格了,而且很小,其示意图如图1所示。图la为粗机正弦绕组输出电势变化图,O为粗机基准电气零位;图1b为精机A为出线错误后正、余弦绕组输出电势图,可以看出,此时精机的基准电气零位偏了l.4。机械角(即90。电气角),粗精机电气零位不重合;图1c为精机B为出线错误纠正后正、余弦绕组输出电势图,可以看出,此时粗精机的基准电气零位重合了,误差即为1。24 -1。20 =4 (这里为说明问题方便,忽略了零位误差,为秒级,影响也不大),但此时的函数关系并不符合图1b的要求,因余弦绕组输出电势相位反了 180。,必须将余弦绕组首尾反接,输出电势相位才符合要求,如图lc的虚线所示。因此可以从中看出,双通道多极旋转变压器基准电气零位偏差大,不是工艺误差造成的,而是由出线错误所致。解决的方法是将原出线进行重新标志,将余弦变正弦,再将正弦绕组首尾交换,一般能消除这种误差,不会报废电机
您可能关注的文档
最近下载
- 小升初基础专题专项突破句子赏析(试题)部编版语文六年级下册.docx
- Unit3 My weekend plan B let's talk and learn课件人教PEP英语六上.pptx
- 美丽汉字上海市小学生二届到十届2023年中文自修杯汉字小达人试卷(含参考答案).pdf
- 2024年无线电装接工(高级)职业技能考试题库大全(附答案).docx
- 九年级第一次模拟考后家长会.ppt VIP
- 河北机关事业单位工人考试图书仓储员试题(卷)与答案解析.doc
- 美丽汉字上海市小学生2023年第十届中文自修杯汉字小达人试卷(含答案).docx
- 医疗器械APQP新产品开发的资料.pdf
- 管径流量与压力关系表新.docx
- SOLIDWORKS中文版基础教程(SOLIDWORKS 2018版)PPT课件(全).pptx VIP
文档评论(0)