华夏隆盛特种陶瓷真空脱水机教程.pptVIP

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火电厂脱硫石膏脱水 管路连接与工艺 火电厂脱硫石膏脱水 1.改造前真空皮带脱水机运行情况: 占地面积:700㎡ (2台) 系统电耗:514KW 2010年度备品备件多(原托 辊断裂较多、滤布撕裂较多) 2010年度维护费用高 石膏品质:2×50t/h,含水率15%;纯度90% 2010度事故:托辊断裂、滤布撕毁、真空泵轴承损毁等 运行实例(一) 火电厂脱硫石膏脱水 2.改造后圆盘式脱水机运行情况: 占地面积:85㎡ (2台) 系统电耗:36KW 维护情况:设备结构简单、维护点少、主要备件更换简易,与真空皮带机相比维护量大幅度降低,节约人力、物力。 石膏品质:含水率10%~13%;纯度90%,对变质的浆液有较强的处理能力,石膏滤液水含固量较低,水质可循环利用。 运行实例(一) 火电厂脱硫石膏脱水 出力:2×30t/h 过滤面积:45㎡(单台) 电耗:15KWH(单台) 石膏含水率:≤10%视石膏综合利用而定 石膏纯度:≥90% 转盘转速:0.8~1.5转/min 性能保证(一) 火电厂脱硫石膏脱水 该项目2011年7月份改造完成,并投产,目前运行情况良好。 年度可节省运行及维护费用300万左右,视各电厂工况而不同。主要通过耗电、简化石膏浆液工艺、降低原有设备备品、备件来实现。 节能(一) 火电厂脱硫石膏脱水 1.改造前真空皮带脱水机运行 情况: 占地面积:500㎡ (两台) 系统电耗:216KW 2010年度备品备件多(原皮带磨损较严重、设备腐蚀严重) 2010年度维护费用高 石膏品质:2×17t/H,含水 率15%;纯度90% 运行实例(二) 火电厂脱硫石膏脱水 2.改造后圆盘式脱水机运行情 况 占地面积:120㎡ (两台) 装机负荷:22kw (单台) 维护情况:设备构造简单, 维护点少,主要备件更换简 易,与真空皮带机相比,维 护量大幅度降低,节约人力 、物力。 ④石膏品质:含水率9.8%;纯 度90%,对变质浆液有较强 的处理能力,石膏滤液水含 固量较低,水质可循环利用。 运行实例(二) 火电厂脱硫石膏脱水 出力:2×40t/h 过滤面积:80㎡(单机) 电耗:22KWH (单机) 石膏含水率:9.8%平均 石膏纯度:≥90% 转盘转速:0.8~1.5转/min 性能保证(二) 火电厂脱硫石膏脱水 该项目于2011年11月改造完成,并投产,目前运行情况良好。 即使不考虑扩容因素,较原设备电耗降低了89.81%(原脱水机系统电耗为216KW.H),同时脱硫废水处理系统运行费用大大降低。 节 能(二) 火电厂脱硫石膏脱水 1.改造前真空皮带脱水机运行情况: 占地面积:800㎡(三台) 系统电耗:678KW(三台) 出力严重不足,故障率高,需扩容改造。 2010年度维护费用 石膏品质:2×32.5t/h,含水率 15%;纯度90%。 运行实例(三) 火电厂脱硫石膏脱水 2.改造后圆盘式脱水机运行情况: 占地面积:70㎡(场地利旧) 装机负荷:48kw 维护情况:设备构造简单,维护点少,主要备件更换简易, 与真空皮带机相比,维护量大 幅度降低,节约人力、物力。 ④石膏品质:含水率10%~13%;纯度90%,入口浆液浓度较低,石膏虑液水含固量较低( 0 .17%),水质可循环利用。 运行实例(三) 火电厂脱硫石膏脱水 出力:1×60t/h(实测最大出力75t/h) 过滤面积:120㎡(单台) 电耗:48KWH(单台) 石膏含水率:≤13%视石膏综合利用而定。 石膏纯度:≥90% 转盘转速:0.8~1.5转/min 性能参数(三) 火电厂脱硫石膏脱水 该项目于2012年5月份改造完成,并投产,目前运行情况是好。 由于对原石膏浆液系统做了优化改造,目前可停运两台真空皮带脱水机,总体电负荷降低了约900kw。 产生了巨大的经济效益,初步测算年节约电费约200万。 节 能(三) 火电厂脱硫石膏脱水 HXLS-TTTS型(系列)火电机组脱硫石膏特种陶瓷真空脱水机主要型号及技术参数 (见下表:) 型号 过滤面 积(㎡) 滤盘直 径(mm) 装机功 率(KW) 运行功 率(KW) 主机(L×W×H) (mm) 转速 (RPM) 重量 (T) 设计产 能(T/H) 最大产 能(T/H) 最小产 能(T/H) 极端最小 产能(T/H) HXLS-TTTS-30 30 2232 28.5 19.95 3300×3000×2746 0.5-2 7 12 18 9 6 HXLS-TTTS-35 35 2232 28.5 19.952 3600×3000×2746 0.5-2 9 14 2

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