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45m混凝土泵车油耗改善对比试验

* 45m泵车油耗改善 计算分析与对比试验 (保密) 2009.3.11. 江伟 郭巍 李金敬 45m泵车油耗改善计算分析与对比试验 目的 泵车参数 泵车与发动机匹配计算 泵车油耗试验 结论 建议 45m泵车油耗改善计算分析与对比试验 目的 福田重机要求,改善ISMe385匹配45m泵车油耗; 用户工况调查,优化泵车工作转速是降低油耗方向; 将发动机工作转速由1650rpm调整为1450rpm 调整发动机动态响应,提高泵车工作稳定性和效率。 45m混凝土泵车油耗改善对比试验 泵车参数 泵车型号 FHM5391THB SR45 底盘型号 BJ5411ZSFKJ-SA 重质量 41吨(GVW) 整备质量 11.2吨 发动机 ISMe385 30 理论泵送排量150m3/h 泵送压力 32MPa 油泵排量 250ml/r 调查泵车现场作业(宣钢污水处理厂) 泵车与搅拌车配合作业 泵车浇注作业 泵车与发动机传动系统示意图 传动轴与后桥连接 泵车与发动机匹配(传动系统) G(油耗量)= ge(比油耗)x Me(负荷)x n(转速) 负荷率 比油耗g/ kw .h 85% 2 5 8 70% 3 6 9 55% 1 4 7 转速rpm 1400 1500 1650 说明:将泵车工作范围简化在发动机Fuel map上的1~9个区域,按泵车实测负荷率和转速,模拟计算分析各区域的泵送特性与油耗变化关系;绿色区域比油耗最小,黄色其次,粉红色最大。 泵车与发动机匹配(经济性) 泵车与发动机匹配计算 泵车与发动机匹配计算 (泵送压力,转速与油耗的关系) 泵车与发动机匹配计算 (泵送量,转速与油耗的关系) 泵车与发动机匹配计算 (转速,泵送压力与油耗的关系) 泵车油耗试验 试验方法 发动机转速分别为1650和1450rpm; 测量4种泵送压力,每种压力运转20min; 调整排量旋钮,保证每种工况下泵送次数不变; 调整发动机动态响应; 每4种泵送压力为一组,对比改变发动机转速后油耗变化。 泵车油耗对比试验数据(2) 节油率% 1450油耗 1650油耗 泵车油耗对比试验数据(1) 1650排量 1450排量 1650负荷 1450负荷 泵车油耗对比试验数据(3) 泵车油耗对比试验(duty cycle -1) 1650rpm 1450rpm 泵车油耗对比试验(duty cycle -2) 1650rpm 1450rpm 结论 通过调整泵车与发动机匹配,转速从1650降低1450rpm,同时调整发动机动态特性;油耗明显的改善: 泵送压力10.8 MPa时油耗降低18% 泵送压力15.4 MPa时油耗降低17% 泵送压力25.4 MPa时油耗降低9% 转速调整到1450rpm,调整排量旋钮能满足泵送压力25.4MPa以下泵送效率的要求,即泵送次数16~17(24.5MPa普通版要求13,网络版16); 如果用户需要高压泵送,可通过操作手柄将发动机转速快速提升到1650rpm,以满足泵送效率的要求; 泵工现场操作和观察确认,这种调整方式能满足用户的不同需求。 建议 按照这次4种泵送压力工况循环,做8小时油耗试验;进一步验证油耗改进效果; 1650rpm10.8;15.4;25.4;29泵送压力各运行2小时 1450rpm10.8;15.4;25.4泵送压力各运行2小时+29泵送压力(1650rpm)运行2小时 调查用户使用工况,根据duty cycle优化匹配方案,从目前2工况调速改为3工况调速,实现进一步改善油耗。 参加试验人员 福田重机 郭德胜(操作工),郭永洪(泵工),郝小海(泵工), 王雅萍(技术), 陈昕(电器工程师),王泽堂(电器所长) 电器控制供应商(易斯路公司) 郑玉彬 康明斯公司 李金敬(控制工程师),郭巍(AE工程师),江伟 试验时间 2009年3月3~4日 试验地点 河北宣化(福田重机公司厂内试验场) * * *

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