老寨隧道施工技术.docVIP

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老寨隧道施工技术

老寨隧道施工技术 中铁二局渝怀指五项目部 周辉 【摘 要】 介绍了老寨隧道的施工,对隧道施工中出现的山体失稳,坍方等问题进行了阐述,对处理的方法进行了简要介绍。 【关键词】 隧道 施工 失稳 坍方 处理 1 工程概况 老寨隧道地处贵州省铜仁地区松桃县沙坝河乡,该隧道全长1721m,起讫里程D1K503+832~D1K505+553,全隧线路纵向坡度-10.5‰,平面绝大部分处在反“S”型的曲线上。该隧道所处地貌为低山剥蚀地貌;下覆基岩为Ptbn变余砂岩、板岩,表层风化极严重带厚0~3m,风化严重带厚1~5m;段内岩层单斜,节理裂隙发育。进口端覆土和风化层厚,洞口路堑深14m,隧道分界里程(D1K503+825)距洞口里程为7m。出口端有较厚的覆土及风化层,且纵坡平缓,线路右侧顺层、偏压,洞口正面浅埋。出口端有一层厚约3m的炭质板岩,与隧道洞身交于D1K505+355。该隧道30标段最长的隧道。纵断面图如下图所示。 老寨隧道2001年8月下旬开工,以进口掘进为主,出口为辅;至2003年1月底全部完工,施工时间一年半。全隧道工期内有三个月达到单口百米成洞,六个月单口成洞在80米以上。 图1 老寨隧道纵断面图 2 施工方案 该隧道采取进出口同时掘进的组织方案。开挖采用钻爆法;出碴采用无轨运输方式,装载机配合自卸汽车出碴;喷混凝土采用湿喷机施工;衬砌采用台车作模板支撑,小块钢模,混凝土采用自动计量仪计量,强制式拌合机拌合,自卸汽车运输,电动葫芦起吊,插入式捣固器捣固。 隧道开挖采用YT28气腿式凿岩机钻孔,光面爆破。喷射砼采用湿喷工艺以保证施工质量及改善工作环境。Ⅴ级围岩微正台阶法开挖,拱墙格栅钢架及Φ42超前小导管加强支护;Ⅳ级围岩短正台阶法开挖,锚网喷临时支护;Ⅲ级围岩全断面开挖,多功能台架钻爆喷锚。出碴采用2台ZL40B装栽机装碴,5T、8T自卸汽车无轨运输。 隧道衬砌采用轨行式衬砌台车、P3015组合钢模板,边墙拱圈整体一次灌注成型;仰拱、铺底超前。衬砌外缘设置CCR防水板、施工缝安设BX止水条及衬砌背后设置PS-3软式透水管加强防排水,以确保隧道不渗不漏。进、出口设置拌合站生产混凝土,5T自卸汽车运输。 3 施工中发现的问题及处理措施 施工中发现实际地质与原设计差异较大,设计的临时支护措施难以满足围岩稳定性的要求,过程中及时调整加强了支护措施。 3.1 出口端洞口左侧山体失稳 3.1.1 施工情况 老寨隧道出口里程为D1K505+553,分界里程为D1K505+560,D1K505+553~+560线路右侧设为为挡土墙,D1K505+560~+651线路右侧为路堑桩间墙,1号桩里程为D1K505+560.75。 2001年8月13日,按设计对边仰坡进行防护,左侧边坡采用Φ22锚杆(L=3m,间距1.5m),梅花型设置;仰坡采用Φ22锚杆(L=3~5m,深入基岩至少1m,间距1.5m),梅花型布置;左侧边坡、仰坡设置φ8钢筋网,网格间距25×25cm;C20喷砼厚10cm。 2001年8月20日挂齿进洞开挖上部,此洞口段洞身岩体破碎,根据设计Ⅴ级加强衬砌采用格栅钢架和Φ42超前小导管结合锚网喷支护;洞身开挖严格按短进尺、弱爆破、强支护原则进行施工。 2001年9月5日开始分层开挖中部,及时接长格栅钢架,进行锚网喷支护。2001年9月5日路基线路右侧1号锚固桩开始开挖,9月8日灌筑锁口。 3.1.2 山体失稳 2001年9月10日早上发现线路右侧1号锚固桩锁口被剪断,错台;继而发现洞口边仰坡上产生裂缝,山体开裂下滑(洞顶仰坡钢筋网受山体压力挤压变形,C20喷砼开裂、剥落,钢筋网格突露出来;洞口仰坡至路基线路右侧2号、3号桩间(D1K505+536~+576范围内)发现两条裂缝,成环状,分别长42m、19m,裂缝最大宽度达14cm。 此时隧道出口端上部开挖里程为D1K505+518,中部开挖里程为D1K505+543。由于洞身上、中部开挖,山体结构应力平衡被破坏,洞身方向对山体的约束力被减弱;线路右侧顺层岩体节理发育,基岩裂隙水减弱了岩层摩擦;洞口左侧偏压山体沿滑动面主动力大于其受的洞身支护约束力,造成了山体失稳,洞口左侧山体向洞身方向滑动。 图2 出口山体滑动裂纹平面展示图 3.1.3 处理措施 针对出口端出现的情况,先后采取了如下主要处理措施: ⑴垂直滑动面在洞门左侧山体D1K505+559~+544段用潜空钻机打四排长10m的Φ22注浆锚杆束并注浆,间距1m,梅花型布置,3根一束,每排15束,以适当阻止山体的继续沿滑动面向洞身方向滑动。 ⑵为保证已开挖洞体稳定,在洞口D1K505+553~541段格栅钢架B单元中部安设I18a工字钢作临时过荷支撑,间隔2.4米支撑一组。 ⑶为保证已安设的拱墙格栅

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