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自制脱硫机初步鉴定会
自制脱硫机初步鉴定会
时间:3月31日
地点:再生科技公司生产部办公室
人员:殷峰、刘振江、熊召华、李渊银、王培文、董召勇、崔兆民、解培河、彭衍国(保全)、王运平(电工)、代海波(值班长)、屠明亮(值班长) 共12人
一、会议准备:
参会人员首先在现场观摩了正在运行的设备,详细了解了设备的构成、进出料及运行情况。
二、会议安排:
解培河主持会议,会议主要从以下几个方面来进行:
1、一线使用者在具体操作中遇到的问题(由值班长和车间主任进行阐述)
2、维修方面容易出故障点及改建点(由保全组长阐述)
3、电气方面存在的问题及需改进建议(由电工王运平阐述)
4、工艺方面的情况(由技术科长崔兆民阐述)
5、领导意见(领导现场观摩后发现问题及整改建议)
6、鉴定总结
三、会议内容:
解培河:
值班长是使用时间最长,操作最频繁的,请说一下使用情况。
屠明亮(值班长):
优点:此脱硫机脱出来的胶料无软硬差别,物料较统一,温控范围小,温幅振动不大。
缺点:是断料时候,会出现胶块大疙瘩。另外加水不均匀,脱出产品一边水分多,另一边水分较少。
代海波(值班长):
优点:
降温效果好,胶料在手里感觉不是很热。
第二个就是下料速度快。
缺点也相当明显:
漏气严重,所投的物料一个班用不完。
平台上不能站人,投料工操作不方便。
在一区由两个按钮,其中一个加热不强,只有80℃,关机重启后又正常,这种情况出现过几次。并且电流表在正常工作时一个8A一个10A,好像配不起来。
齿轮容易脱落。
彭衍国(保全)
主要维修是出现的问题:
维修麻烦。整体维修空间小,伸手困难。
填料不容易加入机器。
后盖位置密封性不好,胶料一冷一热不好处理,还要改进。
王运平(电工)
问题:
发现限位开关容易失灵。因为电机的转速不一样,失灵后容易产生问题。
螺旋不好控制调整角度。
解主任:
前期反映的有顶气现象,胶料在料斗处不容易下去。正常下着就被顶出来。这个问题再观察。
董主任:
大家从具体操作方面总结出的结论,很实际。但我们要知道这么一个前提:现在我们处于摸索阶段,这台脱硫机的使用方法、工作效率和操作规程等都需要我们确认制定,我们需要更多的操作和磨合,制定出适合这台脱硫机的操作规程,正确的使用,才能使它发挥出最好的效果。所以作为值班长,要实际操作并思考出现的问题及解决方法,在工艺和操作上去完善它。总体来说这台设备正常工作时表现出来的稳定性和效果还算可以。我认为还有几点需要改进:
机械方面,法兰漏气,看看能不能用套来做,在后面加上压盖。
一区和二区套接触地方采用活的接法减少漏气。
现在齿轮磨损大,要见火处理,使其长久耐用。
防护罩太大,安装拆卸都不方便,要采用分体式,便于维护。
留出观察孔。要经常观察齿轮磨损、油位等,否则要观察机器运行时需停机,很麻烦。
崔兆民:
我从工艺上来说明一下情况,优点方面有:
吃料和出料速度快。
温控范围小,加热均匀且节能。
温车的时间短,能节省一半的时间。
缺点方面:
1、设备漏气。现在这个垫子采用的是硫化丁基胶的,是治标不治本。要更换耐油压材料做成的垫子。
2、水的压力不够。要更换水管管道直接排放到地沟中的,效果会更好点。现在采用循环水降温容易焐料,可改装在外边加个罩子直接从里到外降温。
王培文:
前期设备安装调修时,也经常过来,大家反映的情况都差不多。
都能肯定的是稳定性和加热效果好。
但是关于漏气,这个现在没有办法解决。
能改善的是罩子,采用分体处理的。
另外齿轮磨损的很很快,这个要解决。
水管只是暂时接上的,以后还要修改管道。
熊召华:
为什么漏气我认为有以下两个原因:
轴承的钢结构不好,同心度没有上去。
间隙大,是因为光洁度也不好,要想办法提高。
至于观察孔,可在罩子上开孔或打一排有机玻璃。
李渊银:
齿轮还要进一步见火处理。
法兰盘高低不平,找平再说。
漏气方面看看能否考虑换成石棉材料,那样的话密封耐热效果可能会好些。
刘振江:
1、分析:压兰漏气原因:
压兰是在两边支架上,与轴的同心度不匹配,是漏气的主要原因。将同心度提高才能解决这个问题。
2、料口问题。
在外边学习的时,别人的漏料口处900个高,我看咱这台并没有这么高,是不是和这有关系?所以将料口加高点可以试试。另外,降温管道需要改进,要设置2个搅笼,外边在加一层进行冷却循环。
加高投料口可以一试,是否解决顶气现象还需呀验证。可以让投料工在投料时加高投料斗。
熊召华:我看还主要是光洁度的问题,这样电机没有阻力。否则对电机也不好。
刘振江:我们买的轴承基本没有什么光洁度,只是速度慢,也可以使用。这里面还有问题得分析。
殷峰:我再补充几点问题,大家分析分析:
自从投用以来,螺叶(二区到三区)被全部挤掉过一次。
高频电源损坏过一次。
抽转子时很费劲。
四:会议总结
殷峰:经过大家讨论,我们可
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