自制脱硫机初步鉴定会.docVIP

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自制脱硫机初步鉴定会

自制脱硫机初步鉴定会 时间:3月31日 地点:再生科技公司生产部办公室 人员:殷峰、刘振江、熊召华、李渊银、王培文、董召勇、崔兆民、解培河、彭衍国(保全)、王运平(电工)、代海波(值班长)、屠明亮(值班长) 共12人 一、会议准备: 参会人员首先在现场观摩了正在运行的设备,详细了解了设备的构成、进出料及运行情况。 二、会议安排: 解培河主持会议,会议主要从以下几个方面来进行: 1、一线使用者在具体操作中遇到的问题(由值班长和车间主任进行阐述) 2、维修方面容易出故障点及改建点(由保全组长阐述) 3、电气方面存在的问题及需改进建议(由电工王运平阐述) 4、工艺方面的情况(由技术科长崔兆民阐述) 5、领导意见(领导现场观摩后发现问题及整改建议) 6、鉴定总结 三、会议内容: 解培河: 值班长是使用时间最长,操作最频繁的,请说一下使用情况。 屠明亮(值班长): 优点:此脱硫机脱出来的胶料无软硬差别,物料较统一,温控范围小,温幅振动不大。 缺点:是断料时候,会出现胶块大疙瘩。另外加水不均匀,脱出产品一边水分多,另一边水分较少。 代海波(值班长): 优点: 降温效果好,胶料在手里感觉不是很热。 第二个就是下料速度快。 缺点也相当明显: 漏气严重,所投的物料一个班用不完。 平台上不能站人,投料工操作不方便。 在一区由两个按钮,其中一个加热不强,只有80℃,关机重启后又正常,这种情况出现过几次。并且电流表在正常工作时一个8A一个10A,好像配不起来。 齿轮容易脱落。 彭衍国(保全) 主要维修是出现的问题: 维修麻烦。整体维修空间小,伸手困难。 填料不容易加入机器。 后盖位置密封性不好,胶料一冷一热不好处理,还要改进。 王运平(电工) 问题: 发现限位开关容易失灵。因为电机的转速不一样,失灵后容易产生问题。 螺旋不好控制调整角度。 解主任: 前期反映的有顶气现象,胶料在料斗处不容易下去。正常下着就被顶出来。这个问题再观察。 董主任: 大家从具体操作方面总结出的结论,很实际。但我们要知道这么一个前提:现在我们处于摸索阶段,这台脱硫机的使用方法、工作效率和操作规程等都需要我们确认制定,我们需要更多的操作和磨合,制定出适合这台脱硫机的操作规程,正确的使用,才能使它发挥出最好的效果。所以作为值班长,要实际操作并思考出现的问题及解决方法,在工艺和操作上去完善它。总体来说这台设备正常工作时表现出来的稳定性和效果还算可以。我认为还有几点需要改进: 机械方面,法兰漏气,看看能不能用套来做,在后面加上压盖。 一区和二区套接触地方采用活的接法减少漏气。 现在齿轮磨损大,要见火处理,使其长久耐用。 防护罩太大,安装拆卸都不方便,要采用分体式,便于维护。 留出观察孔。要经常观察齿轮磨损、油位等,否则要观察机器运行时需停机,很麻烦。 崔兆民: 我从工艺上来说明一下情况,优点方面有: 吃料和出料速度快。 温控范围小,加热均匀且节能。 温车的时间短,能节省一半的时间。 缺点方面: 1、设备漏气。现在这个垫子采用的是硫化丁基胶的,是治标不治本。要更换耐油压材料做成的垫子。 2、水的压力不够。要更换水管管道直接排放到地沟中的,效果会更好点。现在采用循环水降温容易焐料,可改装在外边加个罩子直接从里到外降温。 王培文: 前期设备安装调修时,也经常过来,大家反映的情况都差不多。 都能肯定的是稳定性和加热效果好。 但是关于漏气,这个现在没有办法解决。 能改善的是罩子,采用分体处理的。 另外齿轮磨损的很很快,这个要解决。 水管只是暂时接上的,以后还要修改管道。 熊召华: 为什么漏气我认为有以下两个原因: 轴承的钢结构不好,同心度没有上去。 间隙大,是因为光洁度也不好,要想办法提高。 至于观察孔,可在罩子上开孔或打一排有机玻璃。 李渊银: 齿轮还要进一步见火处理。 法兰盘高低不平,找平再说。 漏气方面看看能否考虑换成石棉材料,那样的话密封耐热效果可能会好些。 刘振江: 1、分析:压兰漏气原因: 压兰是在两边支架上,与轴的同心度不匹配,是漏气的主要原因。将同心度提高才能解决这个问题。 2、料口问题。 在外边学习的时,别人的漏料口处900个高,我看咱这台并没有这么高,是不是和这有关系?所以将料口加高点可以试试。另外,降温管道需要改进,要设置2个搅笼,外边在加一层进行冷却循环。 加高投料口可以一试,是否解决顶气现象还需呀验证。可以让投料工在投料时加高投料斗。 熊召华:我看还主要是光洁度的问题,这样电机没有阻力。否则对电机也不好。 刘振江:我们买的轴承基本没有什么光洁度,只是速度慢,也可以使用。这里面还有问题得分析。 殷峰:我再补充几点问题,大家分析分析: 自从投用以来,螺叶(二区到三区)被全部挤掉过一次。 高频电源损坏过一次。 抽转子时很费劲。 四:会议总结 殷峰:经过大家讨论,我们可

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