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A12定姜玉峰宣钢
影响轻苯收率因素及解决方法
姜宝峰 孙峰 赵平江 成志刚
(河北钢铁集团宣钢铁焦化厂 )
摘 要:本文根据宣钢焦化厂的实际情况,通过工艺改造和操作优化的手段,解决了轻苯收率低的问题。
关键词:工艺改造 操作优化 新脱苯塔 旧系洗苯塔
1 前言
宣钢焦化厂洗、脱苯采用焦油洗油洗苯和管式炉加热富油法蒸馏脱苯工艺,其工艺特点是:洗苯后洗油(富油)采用管式炉加热,单塔生产轻苯,脱苯后的洗油(贫油)分两路分别进入新、旧两个洗苯塔进行洗苯,整个装置是在与年产90万t焦炭相配套的基础上嫁接后为与年产150万t焦炭相对应的工艺装置。旧系统洗苯塔运行了20多年,新脱苯塔从投产至今已有4年,收率一直不高,在0.74~0.76%之间,为此,需要从各个角度进行工艺改造和操作优化,以达到最大效益。
2 工艺改造
2.1 原因分析
2.1.1 脱苯塔超负荷运行
受工艺本身的影响,两个洗苯塔并联使用,在实际操作中,为降低煤气中苯含量,每一个洗苯塔所需洗油量,都比最小理论洗油循环量大1.5~1.6倍。两个洗苯塔所需的洗油循环量就大大增加。在整个油路循环系统中,无形中增加了富油流量,从而导致了脱苯塔超负荷运行,带来了一系列工艺指标难以控制。
2.1.2 脱苯塔塔盘漏液、泡罩破裂
脱苯塔超负荷运行,加速了脱苯塔的损坏程度,在生产操作中,出现了脱苯塔顶温度难以控制,蒸汽穿膛现象,且侧线采出为气态,产量低下。从而判断脱苯塔内部有问题。根据图纸分析,初步断定为脱苯塔塔盘漏液、泡罩破裂。
2.1.3 旧系洗苯塔阻力大
旧系洗苯塔自开工到现在,已运行了20多年,洗苯塔阻力高达4500~5000Pa,严重影响了洗苯效果。
2.1.4 油油换热器漏
在操作中,贫油含苯高达0.8%,通过油油换热器出入口贫油进行化验、分析,判定油油换热器有串漏现象。
2.2 改造方法
2.2.1降低脱苯塔负荷
方案一:利用闲置不用的旧脱苯塔。
首先,对北脱苯塔进行检修,并且用蒸汽试压、试漏,然后通过管道连接,实现两塔并用。投入生产后,轻苯收率并没有明显变化。分析其原因,为两塔并用,富油量分给两塔,油量分布不均造成。但通过此方案的实施,明确了旧脱苯塔仍可以使用,为新塔的检修,提供了备用设备。
方案二:在旧系洗苯塔上加循环段
从旧系洗苯塔底部的富油槽中,分出一部分富油,利用富油备用泵,重新打入洗苯塔内,进一步洗苯,在保证洗苯效果的情况下,实现降脱苯塔负荷的目的。
改造后,富油含苯由1.80%增加到1.92%,效果非常明显。下一步准备在新系洗苯塔加循环段,从而达到进一步降低整个系统的目的。
2.2.2检修新脱苯塔
利用旧脱苯塔代替新脱苯塔运行,对新脱苯塔进行大修。新脱苯塔采用金属石墨垫密封,塔盘上安装有不锈钢圆形泡罩。拆开新塔后,发现塔内提馏段情况较好,精馏段塔盘垫几乎全部损坏,泡罩破裂的相当严重,固定塔盘的不锈钢螺丝也腐蚀得不能使用。特别是27~50层塔盘的情况,几乎没有一个完整的部件,需全部更换。
整个检修过程中,严把质量关,保证每一层的塔盘垫压平、紧固、不漏液,每一个泡罩高度一致,符合工艺要求。并对侧线部位的法兰垫进行更换,保证侧线采出正常。
新脱苯塔检修完毕后,操作稳定,侧线采出正常,运行效果良好。
2.2.3降低旧系洗苯塔阻力
方案一:热洗油清洗
对上洗苯塔的贫油,不经过冷却,直接上旧系洗苯塔清洗。这样清洗,阻力下降了500~1000Pa。但洗苯塔运行一天后,阻力又上升到4500~5000Pa。
方案二:蒸汽清扫
停上塔的贫油,关旧系洗苯塔出入口煤气阀,煤气走交通,塔顶开放散。用蒸汽对旧系洗苯塔进行清扫。这样清洗,阻力下降了600~1400Pa。但洗苯塔运行两天后,阻力又上升到4500~5000Pa。
方案三:酚油清洗
停上塔的贫油,关旧系洗苯塔出入口煤气阀,煤气走交通,塔顶开放散。用热酚油对旧系洗苯塔进行清洗。此方法,阻力下降了1500~2500Pa。但洗苯塔运行两周后,阻力又上升到4500~5000Pa。
方案四:对旧系洗苯塔进行内部拆检
通过长期的充分准备,利用一个月的时间,对旧系洗苯塔进行内部拆检。为了不影响洗苯,提前通过管道配置,利用其中一个洗氨塔代替洗苯塔,维持旧系的基本洗苯效果。
旧系洗苯塔有22层钢板网填料,11个布液盘。从塔内拆出的钢板网填料已全部堵塞,布液盘也有不同程度的损坏。在检修的过程中,利用高压清洗,冲出钢板网填料内的堵塞物,并修复损坏的布液盘,无法修复的布液盘更换新的。另外,对贫油入口的分配器进行彻底清洗和修复。在第七层布液盘处,增加洗油入口分配器(用于循环段的洗油分布)。
此方案的实施,使旧系洗苯塔阻力下降到1000Pa,达到了指标范围内,效果非常好。
2.2.4更换油油换热器
对运行的4台油油换热器,分别取样,并进行化验数据对比,从而判定出串漏的油
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