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延迟焦化装置掺炼浮渣存在问题及对策
维普资讯
炼 油 与 化 工 第 l6卷
延迟焦化装置掺炼浮渣存在问题及对策
邵建海 张立海 郭守学
(中国石油化工股份公司济南分公司,山东济南250101)
摘要:中国石化股份公司济南分公司新建0.50Mt/a延迟焦化装置开工正常后,进行了掺炼污
水处理场浮渣的试运。在掺炼浮渣过程中出现了因焦炭产品中块状沥青质较多,造成焦炭质
量不合格的问题,经过调研和装置运行分析,认为主要原因是浮渣掺炼量较大,次要原因是部
分正常原料没有完全反应。提出减少浮渣油含量、将浮渣从焦炭塔底吹汽给水线注入改从焦
炭塔顶大油气线上注入等措施。
关键词:延迟焦化;浮渣;掺炼;焦炭
中图分类号:TQ52 文献标识码:B 文章编号:1671—4962(2005)01—0030--03
目前国内利用延迟焦化装置掺炼污水处理场 2存在问题及对策
浮渣,采用的掺炼方法主要有两种:一是将浮渣作 济南分公司延迟焦化装置在开始掺炼浮渣近
焦炭塔急冷油;二是利用焦炭塔余热对浮渣进行 一 个月后,据销售部门反应,焦炭质量出现不合格
气化分离。中国石化股份公司济南分公司(以下简 现象。主要表现在:电解铝电极的生产厂家,在对
称济南分公司)新建的0.50Mt/a延迟焦化装置采 焦炭产品进行煅烧处理时,会发生冒烟着火现象,
用了第二种方法,该装置于2002年 l1月28日开 影响使用。
工投产,产品质量合格。自2003年 1月15日起开 2.1焦炭产品质量分析
始掺炼污水处理场浮渣,掺炼量为 15t/d左右,初 针对焦炭用户提出的产品质量问题,初步判
期未出现质量问题,但 自2月 12日起,焦炭质量 断是和局部焦炭产品中有块状沥青有关。2003年
不合格。于是为解决这一问题,进行了一系列操作 2月 16日对从焦炭产品中捡出的块状沥青和掺炼
条件的调整。 浮渣前的焦炭产品进行了化验分析,数据见表 l。
l延迟焦化装置掺炼浮渣工艺原理 表 1焦炭组成对比分析数据
济南分公司延迟焦化装置掺炼浮渣工艺原
理:利用焦炭塔余热对浮渣进行气化分离,也就是
在焦炭塔大吹汽和小给水过程之间,将浮渣从焦
炭塔底的吹汽给水线注入,主要利用焦炭塔中
400~C左右的焦炭作载体,利用焦炭余热将浮渣中 由表 l可见,焦炭产品中的块状沥青所含的
的水分、轻油组份蒸出,部分重油降解 ,油气进入 挥发分较高。这表明,块状沥青中含有较多没有反
放空系统进行回收,浮渣中的大部分重油组份及 应完全的重油。
固体杂质留在焦炭塔中,除焦时随焦炭一起进入 分析认为,造成焦炭质量不合格的主要原因
焦池中。该法的优点是不影响分馏塔的操作,操作 是焦炭产品中块状沥青质较多,块状沥青的来源
较为简单,容易控制。 有2个。(1)掺炼浮渣前,因正常进料没有完全反应
济南分公司延迟焦化装置浮渣掺炼步骤 :切 而形成胶质硬块;(2)掺炼浮渣后,浮渣中水分蒸发
换四通阀后,进行正常的焦炭塔小吹汽(时间 lh 后,余下的含油物沉积造成。产生块状沥青的可能
左右,小吹汽量 2t/h),然后进行大吹汽(吹汽量 部位有2个。(1)在焦炭泡沫层中,(2)在生焦通道
8-10t/h),焦炭塔顶油气温度达4OO℃时,开始进 壁上,由于粘油回降产生。
行浮渣掺炼(掺炼量 10t/h左右),焦炭塔顶温度 综上所述,焦炭产品质量不合格原因是焦炭
降至330℃时停止掺炼,进行小给水。
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