黄埔发电厂300MW机组控制.pptVIP

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黄埔发电厂300MW机组控制 系统改造技术交流 蔡秀霞 (广东粤华发电有限责任公司) 改造工程背景 黄埔发电厂的两台300MW机组(简称#5、6机组)分别投产于1989、1990年。 机组控制原来采用机、炉、电单元集中控制方式,一机一控。 机组原来控制系统包括DCS、组合型仪表、传统继电器保护系统等,落后且多样化,无法实现一体化控制。 机组原DCS采用美国西屋公司WDPF-Ⅱ型离散控制系统,已换代。 设备老化严重,系统可靠性差,难以购买备品。 工程改造目标 采用两机一控的集控室 ,运行人员以控制台为主、后备辅助盘为辅进行监控。 实现AGC控制 ,自动化系统投入率达到99%。 采用一体化分散控制系统,辅控系统接入机组DCS监视。 SCS设置重要辅机顺控及机组启动顺控,减少运行人员操作量。 实现向厂MIS、SIS网传送机组实时数据,满足生产管理要求。 工程管理及实施 工程设计 进行可行性研究 委托设计单位 工程设计原则 工程设计原则 #5机组DEH系统不进行改造 ;#6机组DEH纳入DCS一体化 MEH按纯电调方式进行改造,控制功能由DCS实现 将发变组及厂用电中的电气设备纳入DCS控制 将部分辅助车间的设备接入DCS监控 DCS的控制器按机组工艺系统、控制功能分配,分散风险。 工程管理 成立工程组织机构:改造工程工作组 、专业小组、工程实施小组 工程项目前期准备: ◇原系统、设备调查、资料图纸整理、系统备份; ◇制定详细的DCS改造工程进度计划 ; ◇举行DCS设计联络会; ◇制定项目实施计划,跟踪物质采购、到货情况 工程项目前期准备: ◇提前审查DCS的软件、画面 ◇提前完成I/O通道测试工作 ◇与委外施工单位沟通,进行安全、技术交底,制定施工方案 ◇组织相关人员专业技术培训及大修前培训 工程实施 实施时间:机组大修期间,#5机组-2005年11月始,#6机组-2007年4月始 DCS设备安装:机柜安装、网络架设、系统安装 现场设备安装 配套改造项目的设备安装 电缆桥架的安装、电缆敷设、对线、接线 系统调试工作 公用系统安装、调试 进度控制 施工方案确定 项目经理负责制 实施小组分组配合、协调施工单位、调试单位 定期公布进度 定期召开协调会 检查延误原因,及时纠正、调整 安健环管理 修编《大修管理手册》,成立安健环监察组 大修前组织了生产人员参加安规考试,并进行大修安健环培训 施工单位进场前双方进行安全交底,签定委外承包工程安全协议 施工过程安健环监察组经常到检修现场巡视,对于出现的不安全隐患及时制止及纠正 隔离、试运管理 成立隔离与启动试运小组 责任部门提前将大修的检修工作票递交给隔离与启动试运组审核,落实各项安全措施 在大修中后期,项目经理填写设备试运申请表,由隔离与启动试运小组统一安排 定期公布调试计划完成情况 改造过程中出现的问题和经验 在#5机组DCS改造过程中出现I/O卡板烧坏和远程I/O柜DPU卡板烧坏 原因:系统不是单点接地;电子室装修灰尘 电缆敷设和接线工作滞后 原因:自然条件影响、施工人员不熟练、设计不充分电缆短缺 I/O通道测试不够充分,影响调试 #6机组DCS改造时出现拆除旧电缆时剪错电缆的情况 原因:施工前保留设备标示不足,施工人员责任心不够 #5机组改造时设计变更较多 原因:前期准备不充分,设计错漏 施工过程出现电缆短缺 原因:设计线路与实际敷设线路不同、设备曾经过改造没及时提供最新资料给设计单位、施工过程电缆浪费 APS冷态及热态调试时间不足,部分功能未能调试 改造后的控制系统 集控室布置 电子室布置 工程师室布置 控制系统 新华XDPS 双网冗余环形网络结构 可靠、易维护 硬件国产化,备品采购周期短,成本低 系统具有自我诊断功能 人机界面友好,工程师培训快 控制系统实现的功能 包括DAS、MCS、SCS、FSSS、DEH 、MEH 、BPC 、ETS、ECS等 数据采集系统DAS 模拟量控制系统MCS 开关量控制系统SCS 锅炉炉膛安全监控系统FSSS 电气控制系统ECS 汽轮机数字式电液调节系统DEH 汽轮机旁路控制系统BPC 热工报警系统 电源系统 机组控制系统与其它控制系统的接口 结束语 经过控制系统改造,两台机组的热工设备性能、控制系统的完善、自动调节系统的可靠性、机组运行的自动化程度都有了很大提高,尤其是辅机顺控系统及机组启动顺控功能的实现,更是为机组的安全、可靠运行带来了质的飞跃,虽然一些逻辑还需完善,部分现场设备还需改型提高性能,但从总体上来说,这次改造还是成功的。 谢谢大家! * * 采用先进的分散控制系统

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