篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故分析.docVIP

篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故分析.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故分析

篦冷机顶部高温区浇注料垮落事故分析   5000t/d生产线自2006年5月点火投料以来,篦冷机高温段顶部浇注料多次发生局部(面积0.2m2)、大面积(2m2)脱落事故。特别是2008年先后发生三次大面积脱落。   我公司5000t/d生产线自2006年5月点火投料以来,篦冷机高温段顶部浇注料多次发生局部(面积0.2m2)、大面积(2m2)脱落事故。特别是2008年先后发生三次大面积脱落。本文拟对这三起事故作一剖析。   1 2月第一次事故   1.1事故经过   从2月初开始,篦冷机顶部浇注料先后多次发生小面积脱落烧红,继而发生钢板烧透现象。考虑到3月份大修,所以当发现有烧红时,便采取打背包的方法进行简单的处理。24日接公司通知,停窑检修。17:20止料,在烧空窑的过程中,浇注料大面积脱落。25日下午进入篦冷机内检查,发现脱落的浇注料厚薄均匀一致、表面平整,漏出的锚钉全部呈倒锥形。从篦冷机顶部剩余部分的浇注料缝隙向内观察,部分硅酸钙板已不知去向,所看到的锚钉根部也都呈倒锥形,且有的已与顶部钢板断开。   1.2 原因分析   以上迹象说明,此次事故是由于锚钉根部断裂引起的。在生产过程中,由于部分浇注料脱落,未能及时修补,使高温含尘气流直接与隔热硅酸钙板接触,该板基本没有强度,又不耐高温,被很快磨蚀,继而气流冲刷锚钉,将其逐渐磨成倒锥形。同时,在停窑过程中,由于操作不当,窑内温度降低过快,使篦冷机内温度突降,因热应力造成锚钉从薄弱处断裂,浇注料也随之脱落。   综合以前篦冷机内浇注料的检查情况还发现,最先蚀薄的浇注料基本集中在一固定的区域。通过对比分析,初步断定引起这一现象的原因与篦冷机空气炮频繁开停有关。为防止篦冷机雪人和大块熟料的堆积,在其端部前壳体上装有一组(4个)美国马丁公司150L空气炮。2007年4月,因砂岩矿点发生改变,中控操作没能及时调整,造成篦冷机频繁堆雪人,严重时堆至窑口处,直接影响回转窑的运行。为避免类似事故的发生,遂将空气炮循环间隔时间由1h调整到15min。调整后,对预防雪人堆积起到了一定的作用,但给篦冷机和窑头罩内浇注料的正常使用却造成了不利影响,浇注料表面上的“兔子窝”明显增多。正是由于“兔子窝”处浇注料的最先损坏,造成硅酸钙板的缺失、锚钉的磨损,继而影响其整体使用周期。   1.3吸取的教训   当停机时间较长,篦上区冷却到可以进入时,要检查耐火衬料有否断裂、破损,且尽可能立即修复。对于预留的膨胀缝,一定要用硅酸铝纤维棉塞实。同时在开停窑的过程中,要注意温度梯度的平缓过渡,避免大起大落,防止因热应力造成相关事故的发生。另外,对篦冷机空气炮的应用频次应按实际需要间断地“开炮”。特别是采用小窑头罩的生产线更应注意。正常生产时一班一次即可(现正在尝试一天一次)。   2 6月第二次事故   2.1事故经过   因原料车间配料秤故障,均化库内料少,回转窑被迫于23日5:35止料。26日 20:00重新点火,27日8:00投料,16:00篦冷机一段发生故障止料处理,17:20重新投料。在升温和投料过程中,岗位工反映,篦冷机内不时听到“嘣”“嘣”的爆裂声,起初以为是煤粉爆燃所致(煤粉挥发分较高,基本在30%以上),结果造成投料后运行不到2d便发生浇注料脱落事故。从输送机上观察,掉落的浇注料块多呈片状或中间厚边缘薄的碟状,内部气孔较多。   2.2原因分析   26日12:00,公司临时决定更换篦冷机高温区顶部浇注料。为了保证按预定计划投料,施工队采用整体浇注,没有按规定预留膨胀缝;同时为了便于施工,用水量比要求使用量明显偏大。更为严重的是施工一结束便立即点火升温,并如期投料。因温升较快,造成浇注料温度急剧升高,内部水分大量迅速蒸发,产生大的膨胀力,从而使浇注料爆裂、剥落,引起大面积脱落事故。   2.3吸取的教训   浇注料用水量的大小,一定要按生产厂家的要求添加。浇注后应按规定进行养护,24h内严禁升温烘烤。如确需烘烤,可考虑采用黏结强度高、能冷热施工和易固化成型的喷涂料。也有的厂为尽快恢复生产,在抢修时模具采用铁皮,不脱模就点火。笔者认为这样不妥,因在其后生产中,铁皮模具因受热脱落,会造成熟料破碎机卡死等事故,这曾在多条生产线发生过。另外,必须按规定要求预留膨胀缝。且应注意留在锚钉间隔的中间位置,要固定好留作膨胀缝的隔板,防止浇注时移位或倾斜。绝对不允许利用锚钉作支撑物来固定隔板。   3 11月第三次事故   3.1事故经过   10月25日,按照公司预定计划,停窑更换煤磨磨辊辊皮。鉴于篦冷机高温区顶部钢板、钢梁损坏严重,决定全部拆除更换。28日八点班对此部位浇注料进行浇注。11月3日22:00重新点火,4日15:40投料,19:00岗位工发现新砌注的浇注料部分脱落,且面积逐渐扩大。从烧透的钢板向内观

文档评论(0)

asd522513656 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档