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韶钢3200m 高炉热风围管穿漏事故分析
和长效维护措施
汇报人:杨国新
2017年全国高炉炼铁学术年会
汇报提纲
1、事件背景
2、穿漏部位处理过程
3、穿漏事故原因分析
4、长效维护措施
5、效果
6、总结
一、事件背景
热风管系出现问题通常集中在热风出口、支管、总管及各个三岔口,热风围管
状况基本认为是比较稳定的。
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韶钢8号高炉3200m ,由中冶赛迪工程有限公司EPC总包,于2009年10月16日建
成投产。2016年2月高炉中修后平均风温1160℃,2016年5月16日8号风口上方热风围
管发生穿漏事故(位置:围管圆周上半部11~12点钟方向;裂缝:1200*10mm)被迫
休风采取局部浇注加压浆的方式进行处理。之后在围管其他部位陆续发现有7个较大
区域温度高达250℃以上情况。
穿漏部位
二、穿漏部位处理过程
高炉休风后将穿漏部位围管钢壳割开,检查确认保温砖(NG0.5)烧损、粉化比较
严重,但工作层耐火砖(HLG)存在,没有垮塌,有10~20mm缝隙,穿漏四周耐材沉降
空间较大,约200~250mm不等。残余耐材清理完毕后,用含锆陶瓷纤维毯(耐火度大于
或等于1300℃)将工作层耐火砖缝隙及四周堵塞后,用高强度陶瓷耐磨浇注料进行浇注
(550+250kg),再压浆处理。并对围管其他部位进行温度检测、开孔检查和灌浆(13孔,
2397kg)。
三、穿漏事故原因分析
1、耐材结构配置
热风围管耐材结构从内到外都为:耐火重质砖HLG (160mm)、保温砖LG0.6 (114mm)、
保温砖NG0.5 (114mm)、耐火纤维板/毯LYGX/HA (30 mm)、喷涂料CN130 (50mm)。
管系沉降检查情况:
2015年12月在对热风总管的耐材下沉检查中发现在围管至混风管段有200-300mm不同程
度的下沉;
2016年2月高炉中修时检测倒流管与围管三岔口时发现该部位下沉约100mm (管壳表面
温度约150~180℃);
2016年5月16日围管穿漏部位检测沉降约200~250mm不等,12#、4#风口部位开孔检测
沉降约100、150mm。从而推算整个热风围管存在100~250mm的沉降量。
从热风围管耐材结构及配置来分析:沉降量主要由于围管重质工作层耐火砖低蠕变、
荷重软化等高温指标较差,在长期的高温、高压工作环境下,导致管道内衬砖整体收缩;
另外管道底部耐火纤维板LYGX (30mm)也有一定的压缩量。
摘自: 《炼铁》2016年第5期 《韶钢8号高炉热风炉本体及管系的检测与治理》
三、穿漏事故原因分析
2、施工质量
围管穿漏部位位于管道圆周11~12点钟方向,从管道圆周耐火砖砌筑图来看位于
HLG-11与HLG-12缝隙部位(砌筑时最后一块砖。一旦施工时砖缝隙过大或泥浆填充不密
室。热风则从缝隙中窜出来,穿过保温砖在钢壳下富集,当钢壳出现裂纹等情况时,气
体对流通道形成,穿漏即发生。
围管穿漏部位长约900+300mm,按耐火砖原标准长度230mm计算,约5块砖长。从现
场穿漏照片对应砌筑图纸来看,原本每环砖间设计上的错缝变成了实际施工后贯通缝隙
(主要是工作层耐火砖HLG),加剧了管道穿漏部位纵向的拉长和扩大。
3、管理缺陷
首先,通常我们觉得围管结构相对稳定,一般很少出问题,即使2015年12月注意、处
理了8号高炉热风总管的沉积,但忽视了同种耐材结构和配置会存在沉降和窜气问题;其
次,围管为煤气区域,生产时现场对其上部进行温度检查检测的难度大,岗位、机械专业
点检和维保专业检测均没有进行有效点检或检测,导致局部出现温度高后没及时发现。
四、长效维护措施
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