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第二延迟焦化APC典型故障分析先控室朱丽平
第二延迟焦化APC典型故障分析齐鲁分公司信息网络中心先进控制室 朱丽平摘要:在深度运维第二延迟焦化APC过程中,处理过几次典型故障,本文就三例故障进行阐述分析,从根本上解决故障,保证了APC长期平稳运行。关键词:第二延迟焦化 故障 组态 同步 RAID1 装置简介第二延迟焦化装置设计规模为140万吨/年,主要加工第四常减压装置减底渣油,渣油进入焦化装置后,通过换热和加热炉加热后达到反应条件,然后进入焦炭塔内进行反应,塔顶反应油气进入分馏塔进行分离,顶部富气经过吸收稳定后得到干气和液化气送入三催化脱硫装置;稳定汽油和柴油送入一加氢装置, 作为原料;焦化蜡油送入蜡油加氢处理装置作为原料;焦炭塔底部的焦炭则经过冷却后通过高压除焦设备进入焦池,一部分作为CFB锅炉燃料,一部分汽车装车出厂. 第二延迟焦化装置的主要产品包括干气、液化气、稳定汽油、焦化柴油、焦化蜡油、焦炭。控制的产品质量包括汽油干点、柴油95%点、干气中C3 含量、液化气C5 含量。2 典型故障第二延迟焦化APC采用Honeywell RMPCT技术,共设计两个控制器,分别是分馏控制器和加热炉控制器 ,于2005年7月进入正式投用阶段。在对APC深度运维过程中,处理过多次故障,现就三例典型故障分析如下。2.1故障一二焦化加热炉控制器四路进料FIC6104A, FIC6104B, FIC6104C, FIC6104D (简称FIC6104A/B/C/D)先控投不上。工艺说明:原料经分馏塔洗涤换热段后成为焦化油,焦化油由加热炉进料泵P602/1-2抽出分四路FIC6104A/B/ C/D打入加热炉快速升温,之后在焦炭塔内进行一系列反应过程。 故障现象:与车间交流后得知因为工艺降低生产负荷,加热炉四路进料表降低进料量,在先控操作画面需要重新设定高低限。输入高低限后报警信息显示out of range(超限),先控无法投用。处理过程:(1)从现象看,应该是在系统组态做了限制,导致DCS画面无法输入高低限。从DCS组态中查找FIC6104A对应的高低限连接的动态数据位号为FCS0301!CTL2MV05.DT03和CTL2MV05.DT04。 (2)从先控服务器查看FIC6104A组态信息,查到高低限组态信息为(High limit)连接的DCS位号为FCS0301!CTL2MV05.DT03,低限(Low limit)连接为FCS0301!CTL2MV05.DT04,如图1:图1 组态信息(3)可以看出先控服务器和DCS组态的高低限对应的位号是一致的。从DCS流程图如图2调用FIC6104A高低限的仪表位号CTL2MV05,其中DT04对应先控投用画面的低限,DT05对应高限。打开细目信息如图3可以看出DH04、DL04、DL05、DH05也做了限制。DCS系统自带功能是DH04和DL04对应DT04的高低限,DL05和DH05对应DT05的高低限。图2 APC操作界面图3 组态细目信息处理结果:原设定高低限40-66t/h不满足工艺要求,将高低限修改为30-66t/h后投用正常。FIC6140B,FIC6104C,FIC6104D处理步骤同上。原因分析:首先,先控使用过程中为确保生产安全平稳,在DCS组态中对先控变量的高低限做了限制。其次加热炉四路进料表FIC6104A/B/C/D参与工艺进料低流量联锁,当测量值低于26t/h工艺联锁加热炉熄火,为保证工艺安全将先控操作低限修改为30t/h。2.2 故障二网上巡检系统显示分馏控制器及各变量为投用状态,现场巡检发现该控制器处于未投用状态,如图4。 图4 分馏控制器操作界面故障现象:DCS操作界面中显示分馏控制器及各个变量的投用开关均为投用, APC控制器返回状态为未投用,通讯状态检测为“通讯正常”;而APC服务器端显示控制器未运行,所有投用开关都显示为“OFF”;操作变量没有任何变化,说明先控没有正常运行。处理过程:(1)检查通讯状态,发现watchdog(看门狗)运行正常。(2)从APC服务器端查看控制器运行情况,可以看到反应控制器正在进行优化,各个变量运行正常,确定APC服务器运行正常。(3)从上述现象看只是分馏控制器工作异常,尝试重新投用先控。联系工艺,在DCS上将分馏控制器摘除,等待2分钟后,再投用先控,DCS显示正常,服务器显示正常运行,实测APC已经起作用开始调整部分MV。观察半小时,确定一切正常。原因分析:(1)首先,控制器实际没有运行,但控制器开关没有置为“OFF”,肯定是逻辑有缺失。经检查,在DCS组态中控制器状态只用于显示,没有参与逻辑运算,即:上位出现控制器停运,不会影响DCS中的投用开关状态。在DCS组态中,CTL1组态为从APC服务器中读取分馏控制器的状态显示,从下图5和图6可以看出, CTL1点没有参与
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