补连塔煤矿12404冒顶事故分析0830.pptxVIP

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补连塔煤矿12404冒顶事故分析0830

一、工作面概况;一、基本情况 12404工作面为补连塔煤矿1-2煤四盘区第四个开采工作面,工作面长度311m,沿煤层走向推进,推进长度3622m。上覆基岩厚度220m,松散层厚度15m。;三、设备配套 工作面选用EKF公司制造SL1000型采煤机,刮板输送机为JOY公司制造的SDAFC3×1000kW型,破碎机、转载机选择配套的JOY400KW破碎机和JOY400KW转载机。工作面支架为郑州煤机厂生产的ZY11000/25/50液压支架,该套支架已连续直搬三个综采面,未进行项修、大修,总过煤量达1500万吨。; 23日夜班6:00,煤机割至机尾时,130#支架至机尾段顶板来压,支架安全阀开启,160#-165#架顶板出现漏矸,冒落厚度约400mm。 23日8:30早班在80#架接班向机头割煤,10:00煤机割至机尾,拉150#-172#支架时,顶板出现冒落,冒落高度达700mm,此时工作面累计推进3194m。13:00刮板机链被大块矸石卡断,处理至15:40,影响2小时40分。在此期间,未对冒落区进行补强支护。 ; 跟班队长当即向调度室及区队进行汇报,要求采取措施控制顶板冒落。矿领导接到调度汇报后,立即安排进行打锚索及注射马丽散。24日夜班及早班继续在机尾冒顶区进行打锚索及注射马丽散。 24日19:00,冒顶区顶帮支护完毕后开机生产,先在工作面前半部连续进刀,23:00煤机从机头向机尾割煤至130#架时,煤机左摇臂有异响后,左滚筒停止转动,服务工程师赶到现场进行检查,断定为左摇臂行星头损坏,需要更换左摇臂。 27日0:50摇臂更换并调试正常后,开机生产。 本次事故从7月24日0:00开始处理冒顶,至7月27日0:50开始恢复生产,总计影响生产时间72小时50分钟。; 1、区队对顶板管理重视程度不够,生产组织不到位,夜班在机尾段未及时提底,机尾采高大,造成顶板来压后160#-165#顶板冒落,支架不能起到有效支护作用。 2、工作中生产强调的多,质量强调的少,业务科室对工程质量现场管理不到位,未能及时要求区队对机尾采高及底煤留设厚度进行调整,事故发生后技术指导不及时,未能根据顶板冒落情况指导区队采取正确措施进行处理。 3、由于工作面沿顶回采,机尾过渡段底煤留设不当,采高大且在机尾超前推进时工作面调整不力,造成机尾支架倾斜,影响支架的支护效果,使冒顶区进一步扩大。 ; ;一、锚索支护 23日中班,组织三组锚索钻机及施工人员入井作业,在130#-178#架采用规格Φ15.24*6.5m锚索进行支护。 锚索垂直顶板在两支架之间及粱端处施工,冒落高度较大处则在煤与顶板分界处以30°角倾斜向顶板内施工,其中机尾172#-178#架共计施工5套,中部冒落区171#-152#由于冒落高度及梁端距大,存在较大施工风险,故未施工锚索,152#-132#架共计施工锚索17套。 24日中班摇臂故障后,由于停机时间长且煤机停放处片帮严重,为保证顶板安全再次组织锚索施工,对冒顶及煤机停放区进行顶板加固,132#-135#架施工锚索3套,118#-126#架施工锚索9套, 91#-110#架施工锚索18套, 85#-87#架施工锚索4套,52#-56#架施工锚索5套。 冒顶处理全过程中,累计施工锚索69套。 ;二、高分子材料注射 为加固顶帮,在漏顶区150#-178#架煤帮上半部施工注浆孔,钻孔距煤岩分界面1.2m,每2架施工一钻孔,施工角度为45°,孔深5.0m,施工完毕后进行马丽散注射,至24日18:40共施工并注射14孔。 24日中班摇臂故障后,再次组织施工人员赶至现场,对冒顶区及煤机停放的140#架处进行顶帮加固,在135#-147#架、152#-159#架、162#架、167#-176#架施工注射孔12个。 由于152#-168#架处顶板冒落高度大,支架不接顶,为使生产后支架能够对顶板起到支撑作用,25夜班在该段支架顶梁至煤壁上方架设木板、泡沫并进行罗克休、马丽散充填,制作人工假顶。; 1、各综采队严格控制机尾过渡段顶、底煤留设厚度,当顶煤留不住时,每班进行底煤厚度探测,按照全煤厚合理留设底煤,防止因超高、支架不接顶造成初撑力不够引发冒顶事故。 2、综采队必须认真总结学习该次事故教训,补充完善并组织全队员工认真学习防治漏顶安全技术措施,加强对顶板的认识与管理,进行定期的全员贯彻学习考试。 3、矿井采掘管理人员必须加大综

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