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煤矿主井提升信号及自动装卸载系统改造
煤矿主井提升信号及自动装卸载系统改造
摘要:针对煤矿主井提升信号及自动装载系统存在的问题,采用西门子可编过程控制器(PLC)及其DP_PROFIBUS、MPI网络通讯技术和建立在WINCC平台上的上位工控计算机,对系统进行改造,解决重复装载、上井口煤满仓、单勾提升、装卸载动态模拟监视等问题,实现提升信号和装载自动化。
关键词:DP-PROFIBUS网络 MPI网络 WINCC 提升信号 自动装卸载 重复装载 单勾提升 物位仪
1 概述
曲江公司主井于2003年投产,设计矿井年产量90万吨,是我国江南原煤产量最高的矿井,号称“江南第一大井”。
主井装备一套JKMD-3.25X4塔式多绳摩擦式提升机,主导轮和导向轮直径3.25米,提升有效载荷10吨,钢丝绳柔性罐道,双箕斗提升,电机与主导轮直联传动,设计最大提升速度10米/秒,提升高度900米,由低速直流电动机驱动。直流电动机功率1300KW,电枢电压800V,额定转速59转/分。电控系统采用天津天控生产的TZK全数字直流提升机电控设备,其中核心控制器使用了西门子公司6RA70调速装置及S7-300 PLC。
主井井深1000米,地面为井塔式结构,卸载方式为曲轨自动卸载。井下设计有一个中央原煤仓,对应两套装载机构,给两只箕斗装煤。每套装载机构包括一台给煤机、一台胶带机、一套定量斗。定量斗下部有闸门和定重传感器,装载站还设置一台双油泵液压站,电气控制电磁阀,打开、关闭定量斗闸门,定重传感器称量定量斗原煤重量,实现装载过程的自动控制。
2 改造的原因和目的
原提升信号及自动装卸载系统存在以下问题:
2.1 重复装煤现象。设备运行多年来,经常出现重复装煤现象,结果导致主电动机以最大力矩无法提升,必须采取人为打开箕斗卸煤于井筒方法,或设法在另一只箕斗(一般在卸载位置)装配重铁,强行开车。无论采取何种方法解决问题,都需要人工花几小时时间完成,同时,存在着安全风险,严重影响安全生产。
究其原因,重复装煤现象,有时是装载站操作工误操作造成的;有时是井下原煤含水分较大,卸载时,粘附于箕斗而卸不干净产生的。而这两种主、客观因素,原提升信号及自动装卸载系统都无法避免。
2.2 车房信号柜与装载站信号台通讯时常中断,造成有时提升信号无法传递,出现无法由上位计算机监视装载过程等情况。
2.3 卸载站信号台与装载站信号台之间的电缆为井筒电缆,原为32X2.5mm2,1000米长,使用芯数多,备用芯不足,经常出现井上掉煤块或异物砸断的情况,维修困难。
2.4 井口卸载煤仓较小,有时原煤中的杂物堵塞网筛,容易出现煤满仓现象,检测开关为接触式,经常产生误动作,无法使用,因而原系统无保护,这样煤满仓使得原煤溢出,煤块掉落至井筒,砸坏减速开关、通讯电缆等井筒装备。
综上所述,必须对原提升信号与自动装卸载系统进行改造,提高主井的生产效率,确保安全生产。
3 系统改造的原理
3.1 硬件组成。如图一为主井提升信号与自动装卸载系统设备组成示意图,该系统由以下三区域的设备组成:
3.1.1 车房。车房设备为一台车房控制台及一套上位监控计算机。
3.1.2 卸载站。卸载站设备为一台卸载站操作台及二台井口煤仓物位仪。
3.1.3 装载站。装载站设备为一台装载站操作台、一台本安及隔爆箱、二台定重传感器、两套定量斗闸门传感器和一台液压站。
卸载站与装载站间的井筒电缆,采用18X2.5mm2细钢丝铠装电缆,使用13芯,备用5芯,使用芯中用于电源、通讯、备用信号及电话。
系统的核心采用西门子公司S7-300PLC进行网络化通讯,如图二所示,为PLC系统配置图。车房操作台装有两套PLC,卸载站操作台装有一套远程站ET200M,井下防爆箱装有一套PLC。整个系统设置两个网络,一个为DP_PROFIBUS网络,另一个为MPI网络,前者为系统的主要数据通讯网络,后者用于监控及编程。
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车房控制台一套S7-300 PLC、卸载站操作台ET200M和井下隔爆箱S7-300 PLC,构成主控系统。它们之间用DP_PROFIBUS网络通讯,车房控制台S7-300 CPU作为主站CPU,卸载站ET200M为从站,井下隔爆箱S7-300 CPU作为智能型从站CPU。整个网络化CPU智能系统,不但完成主井提升信号功能,而且隔爆箱智能型从站CPU能够管理、控制两套装载机构给双箕斗装煤。即使网络通讯中断,也能够控制装煤。
车房控制台另一套S7-300 PLC作为备用,当主控系统故障(尤其是DP_PROFIBUS网络通讯中断)时,完成整个主井(车房、卸载站、装载站)提升信号功能,即备用信号。
整个系统三套PLC
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