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焊装一车间能改善材料
一.小组简介
焊装一车间能源管理小组,成立于2008年03月,自小组成立以来,以“提高能源利用率,提升能源管理水平”为主线,不断进行小组活动和总结,取得了一定成绩,以下是小组的简介:
二.选题理由
三.现状调查
1、小组对08年1月~2月能耗数据进行了汇总及分析,具体如下:
图一
2、根据上表,小组绘制了1~2月份能耗数据趋势图,如下图:
三.现状调查
图二
三.现状调查
3、小组为了更明确地找出哪个能源介质存在问题,小组对“图一”中的能耗数据进行了分类统计,具体如下:
图三
三.现状调查
4.根据以上数据,小组绘制了各介质超标所占比例图,如下:
5.通过以上分析,很明显可看出控制重点在电能、压缩空气及循环水,占到总体超标量的88.35%。
图四
2、考虑到我们小组具备一定的能源管理及财务管理的相关经验,我们有能力将问题控制到目标值。
四.目标制定
1、通过以上分析,我们决定首先电能及压缩空气进行控制,如果全部得到控制,我们总亏损将下降19元/台。如下图:
图五
五、原因分析
图六
六、要因分析
1.为确定究竟那些项目是影响动能指标完成的要因,小组分别对图六的各项末端因素进行了逐条仔细分析和验证,具体如下:
1、压缩空气表计异常
记录异常流量折合金额2.2万元,结果存在浪费。
六、要因分析
2、循环水管道未分线控制
A5车型部分设备使用A2车型循环水系统,导致A2车型循环水不能关闭,单月就会导致亏损1万余元。
六、要因分析
3、压缩空气消耗异常
排查中发现此阀门被打开,压缩空气通过管道流向冲压,增加了焊装车间的用气量
4、电能消耗异常
六、要因分析
老的折算方式为:总量-其他单位用量=焊装一车间用量,折算出的电能单耗高达80KW.H/台,超标率达45%
七、对策制定
找到真正原因后,小组对各项关键因素进行了对策制定,具体见下表:
八、措施实施
实施措施一:对管道进行排查,封闭无用阀门
改善前
改善后
冲、焊联通阀门被打开
3月5日,关闭此阀门,并做涂漆标识;
八、措施实施
实施措施二:更换新的压缩空气流量计
4月25日更换新的流量计
改善前
改善后
旧的流量计
八、措施实施
实施措施三:优化用电结算方法
4月8日安装了新的分时电子电表
改善前
改善后
按老的折算方式计量
八、措施实施
实施措施四:对循环水管道进行改造
12线压机共用11线循环水
改造后11线与12线循环水可分线控制
改善前
改善后
九、效果跟踪
效果跟踪一:压缩空气管路排查
从上表可看出,阀门关闭前与后单耗对比,下降明显。
九、效果跟踪
效果跟踪二:更换新的压缩空气流量计
流量计更换前的单耗数据
更换后压缩空气完成指标
九、效果跟踪
效果跟踪三:优化用电结算方法
优化了电能结算方式后,明显可看出电能单耗从原先的72KW.H\台下降到55KW.H\台
九、效果跟踪
效果跟踪四:对循环水管道进行改造
将两条线的能源分开管理,有机的与生产计划结合对能源进行管理
直接经济效益,经车间财务室核对,全年可为车间节约228万元的能源费用。
九、效果跟踪
改善前
活动目标
改善后
71.69元/台
52元/台
48.6元/台
九、效果跟踪
小组效果完成后自我评价表
十、措施巩固
1、制作“星取表”,每日对以上措施进行持续跟踪;
2、制定《焊装一车间能源评价方案》,指导各工段能源管理工作。
十、措施巩固
通过这段时间的小组活动,总结了以下两点:
1、分析了车间能源结构、分布、运作等环节,解决部分前期规划设计问题;
2、建立起车间内部的能源管理体制,逐步提高过程问题控制的能力;
十一、总结和下一步打算
1、总结
1、控制计划--制定《焊装一车间能源评价方案》并施行
2、10月~12月能源控制计划
首先制定了《工段能源评价方案》,评价内容包括:能源利用率(生产效率)、过程检查、节能改善等相关内容。并依据《工段能源评价方案》的评价所得分数,对各单位进行先后排名,根据排名给予工段第一责任人正负激励。
2、控制计划—与各工段签定《焊装一车间2008年度动能经营责任书》
为了提高车间财务经营收益,落实各工段的成本节约及财务经营责任制,确保车间的生产经营,实现快速、健康发展,明确双方的责任和权利,按照谁主管谁负责的原则制定了《焊装一车间2008年度动能经营责任书》。
通过责任书的建立明确各工段能源工作的职责,通过每月对工段的综合评分,激励工段能源工作的热情。
十二、后期工作思路
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