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选煤厂方案3#洗精末系统艺流程改造
寺河矿3#煤洗精末系统
工艺流程改造方案
3#煤洗精末系统工艺流程改造方案
一、立项背景:
今年,是集团公司实施“十二五”规划开局之年,是加速转型跨越发展的机遇期,是我矿实施“三步走”发展战略,建设品牌矿井的重要一年,更是我厂突出安全管理,建设安全、高效精品选煤厂的关键一年,煤炭行业经受严峻考验,为适应市场环境的变化,尽可能的满足供货需求,同时最大限度的提高经济效益,寺河矿选煤厂从优化洗选工艺、提高煤炭洗选回收率着手,实施3#煤洗精末系统工艺流
程改造。
二、成立效能监察立项小组:
小组名称 主洗车间改造小组 课题名称 3#煤洗精末系统工艺流程改造 改造时间 2010.12-2011.6 小组类别 现场型 序号 姓名 性别 年龄 组内分工 工作职务 文化程度 1 巩固 男 35 组长 厂长 本科 2 上官龙社 男 42 技改副组长 书记 本科 3 李广英 男 52 督导组长 科长 高中 4 焦 尧 男 41 督导副组长 副科长 本科 5 原利兵 男 33 组员 技术主任 大专 6 王建辉 男 38 组员 技术主管 中专 7 樊俊宁 男 38 组员 技术员 本科 8 宋斌 男 32 组员 班组长 高中 9 董国昌 男 32 组员 班组长 中技 9 张东艳 女 30 组员 技术员 本科 10 豆帅 女 28 组员 考勤员 中专
三、效能监察立项小组活动计划:
时间
项目 3#煤洗精末系统工艺流程改造计划 1 2 3 4 5 6 现状调查 ﹉﹉→ 制定目标 ﹉﹉→ 原因分析 ﹉﹉→ 要因确认 ﹉﹉→ 制定对策 ﹉﹉→ 对策实施 ﹉﹉→ ﹉﹉→ ﹉﹉→ 效果检查与巩固 ﹉﹉→ 四、原系统工艺流程简介:
选煤厂1.4mm以下的末煤泥颗粒经螺旋分选机分选后产生末精煤和末矸石,末精煤入洗末产品仓,末矸石入矸石仓,装车外运。
五、在生产过程中存在的问题:
我矿产的3#末原煤灰分约为19、硫分约为0.45;上站的9#末原煤灰分约为40、硫分约为3;集团公司内控指标:洗精末灰分≤10.80、硫分≤0.45;筛末灰分≤22.70、硫分≤0.95。
当客户需要洗精末产品时,若入洗混末煤(3#、9#末煤混合后部
分入洗精末产品,部分筛末产品)来生产洗精末产品,按照9#末煤3的硫分和3 #末煤0.45的硫分来计算可知,用混末煤洗出来的洗精末产品硫分超出集团公司内控指标。所以,无法通过配9#末煤入洗来获得合格的洗精末产品,只能通过单独入洗3#末煤来满足洗精末产品的煤质要求。
当入洗本矿3#末煤来生产洗精末时( 3#末煤部分入洗精末产品,
部分筛末产品),洗精末灰分通过密度调节可控制在10.8左右,此时硫分约为0.45,基本达到集团内控指标要求;而生产的筛末灰分约为19、硫分约为0.45,这相对于集团公司内控指灰分22.7、硫分0.95,灰分富余3.7,硫分富余0.5,直接外运装车对我矿来讲就意味着经济损失。
六、项目改造方案:
按照以上计算,在保证集团公司筛末灰分内控指标≤ 22.7%条
件下,为了增加企业效益,可设计安装一套洗精末矸石回收系统,对洗精末矸石进行回收,这样一来既保证筛末商品煤指标符合要求,又提高了末煤回收率,增加了经济效益。改造方法是根据厂房结构,通过增加一台旋流器、一台高频筛及相应的管道和溜槽,使螺旋矸石混料桶内的矸石通过浓缩脱水后引至末煤产品皮带,进行回收。
七、项目改造具体措施:
1、根据厂房结构,以及作业场所预留空间,确定设备的安装位置;
2、制定旋流器、高频筛的安装方案;
2、严格按照选煤厂烧焊要求,审批烧焊报告、烧焊措施;
3、将改造所需的管道、溜槽、烧焊工具、检修用具等准备至作业现场;
4、实施设备安装、管道安装;
5、设备管道试运行;
6、带煤试运行,采样化验煤质,确保商品煤煤质负荷要求。
八、经济效益:
按照2008、2009年年平均末煤入洗量74.90万吨,每小时入洗量300吨,螺旋矸石产量8吨计算,则年末煤增加产量1.997万吨。按照每吨末煤480元计算,年增加效益958.70万元。
九、系统改造图:
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