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某生化公司“8.10”窒息事故
调 查 报 告
一、事故经过和救援情况
2009年8月10日19时30分左右,某生物化工有限公司5万吨/年无水乙醇技改项目分子筛装填工作基本结束,现场员工前往食堂就餐。
晚餐之后,20时45分左右,项目施工单位某省伟业机电安装有限公司(以下简称安装公司)施工人员在未申请新的作业许可的情况下,进入脱水罐密闭空间和在罐底开展盲板抽堵作业。
安装公司工人徐德付和牛风来在罐底安装程控阀,赵应杰、赵文武、吴庆波、唐圣荣等4人负责安装盲板,盲板很快安装完毕。
赵应杰、赵文武、吴庆波上至罐顶,准备进入罐内安装筛网,赵文武进罐作业,赵应杰和吴庆波负责在上面送料。
赵文武进罐1分钟后,在罐内呼喊不行了,在罐内昏倒,赵应杰未做任何防护进入罐内救人,随即也昏倒在罐内。
吴庆波大声呼救,徐德付、牛风来唐圣荣在罐底下听到后先后爬上罐顶,徐德付在未采取任何防护措施情况下入罐救出赵应杰,但是自己晕倒在罐内。
此时该公司该项目负责人汪金玉听到呼救后赶到现场,在未采取任何监测和防护措施情况下入罐救人,随即也晕倒在罐内。
之后现场比较混乱,有人往罐内注水,分子筛遇水后反应放出大量热,导致罐内温度升高并产生大量蒸汽。
随后赶到现场的该生化公司员工立即向公司领导和警队报告,同时拨打120、119急救电话,并且阻止其他人员再次进入罐内。
20时50分左右,该生化公司安全控制部救护人员李建成、张晓刚赶到现场,佩戴空气呼吸器分次进入罐内进行施救,救出两名晕倒人员。由于自带氧气有限,并且罐内温度较高,没有救出第三名人员。
9时左右,市消防中队赶到现场后进入罐内救出第三名晕倒人员。晕倒人员救出后立即送往市立医院,经抢救无效死亡。安装公司员工赵文武、徐德付和该公司员工汪金玉在医院死亡。某生化两名救护人员李建成、张晓刚腿部及胳膊轻微烫伤。
目前5万吨/年无水乙醇技改项目已经停工,现场已经进行隔离和保护。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、进入密闭空间作业,通风不良,导致缺氧窒息。
2、救援过程中往罐内加水后,水与分子筛放出大量热,产生大量水蒸气,使罐内氧气更加稀薄。
3、监测与防护缺失,盲目施救,导致事态扩大。
(二)间接原因
1、施工组织管理混乱,安全管理失去有效控制。施工方案粗糙,无专项施工安全技术交底,缺乏施工过程风险分析,没有认识到窒息的危险性。施工过中的自检和监督不到位。密闭空间作业,氧气不不足是造成这起事故的主要原因。
2、施工现场技术管理混乱,罐体的填充没有制定详细可靠的作业程序和规范,导致现场作业无规范可循,交叉作业没有理清先后顺序,作业人员先堵盲板,后入罐作业,造成罐内严重缺氧,是这起事故的技术上的重要原因。
3、安装公司安全管理不力,员工安全生产意识淡薄。施工单位对重点部位的施工管理不严,施工人员在未取得受限空间作业许可票、盲板抽堵作业许可票、未对管内空气采样检测、现场安全监督人员不在场的情况下,随意施工、违章操作。
4、现场应急处置混乱,缺乏科学有效的救援措施和指挥能力。事故发生后,救援人员完全忘记个人的安危,不判断现场是否安全,未采取任何防护措施即下罐救援,是伤亡扩大的主要原因。救援过程中,在没有得到授权的情况下,现场人员随意将罐内注水,恶化了救援现场,也是扩大伤亡的另一个原因。
5、安装公司员工三级安全教育不健全,教育培训内容过粗,没有针对项目施工的风险,没有提出有效的安全措施,安全教育培训没有实效。在前期有人反应罐内感觉不适还有工人鲁莽入罐作业,出事后应急电话都不知道打120或119,而是打110,反应安全教育培训严重不到位。
6、生化公司对现场监督管理不到位,没有聘请有资质的人员实施现场监理,现场监管人员缺乏必备的专业能力和权威性,由于缺乏施工安全管理的经验,不能认识到施工作业存在的风险。对施工人员虽然提出了作业许可的口头要求,但是没有认真执行和跟踪,造成现场监督人员不在场,安装公司便开始作业,监管缺位也是造成事故的重要原因。作业现场脚手架搭设不符合要求,作业现场空间受局限,这些都未引起现场监督人员的重视,表明现场监督没有发挥作用。
7、生化单元技术指导不到位。生化单元已经建设安装过6套同类装置,有成功的项目建设经验,但是该项目没有充分借鉴。生化单元,对大型项目的管理有非常成熟的管理经验,但是对于小型的技改建设项目的管理重视不够,制度和流程缺失或不规范,监督力度不够。生化单元目前没有专职的安全环保职能部门,安全生产管理机构虚设;安全、环保、食品安全只有1名专员,没有专职的安全生产管理人员。从系统安全管理的角度分析,单元的安全环保监管组织机构不健全、人员配备不到位,与生化单元的风险水平不匹配,不能有效发挥监管和指导下级单位职能,是屡次发生死亡事故的深层次原因。
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