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提高铁路客运专线CRTSⅠ型双式无砟轨道线精度QC
提高铁路客运专线CRTSⅠ型双式无砟轨道线型精度 一、工程概况 CRTSⅠ型无砟轨道作为双块式无砟轨道的典型代表之一,具有一次成型,线形精度高,轨道后期整理、维护工作量少的优点。其主要线形调整工作在道床浇筑前完成,工序繁杂,影响因素多,具有一定的难度。如何在施工中采取科学合理的措施,提高成型后的轨道线形,是无砟轨道线形控制的核心内容。 2.结构组成 3.施工难点 无砟轨道线形主要由轨道高程、中线、轨向、高低、水平、轨距等指标构成。通过学习国外相关资料,项目部分析认为,其中轨距及中线指标较难控制,因此决定成立无砟轨道线形控制QC小组,重点解决这两个问题。 二、小组概况 三、选题理由 1.国内目前时速350km/h客运专线中,首次使用CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构形式; 2.CRTSⅠ型双块式无砟轨道线形精度要求高,尤其是外部几何尺寸的绝对允许偏差上,相对德国高速铁路标准提高了5倍,轨距控制、水平等指标从国外2mm的标准提高到1mm,允许误差控制指标非常严格; 四、活动目标及可行性分析 ㈡. 可行性分析 五、小组活动情况 2008年3月5日在莲花坡1号、2号大桥间的曲线路基上浇筑了47m轨道板,小组进行活动: 第一次PDCA循环 混凝土浇筑施工完毕后第3天,小组对该段无砟轨道道床的线形指标进行了检测,检测仪器及环境满足相关要求; 检测共采集了70个点,数据及合格率如下: 从数据表一可以看出,影响本段无砟轨道线形质量的主要问题为轨距、中线偏差过大,小组针对现场的存在的问题进行分析,如图A、B。 结合现场实际,小组召开了全体QC小组成员会议经过认真讨论列出因果分析图1如下: 实施: 根据对策表一所制订的措施 检查: 分析 第二次PDCA循环 小组对中线偏差可能存在的原因进行了认真讨论,列出因果分析图二如下: 根据分析,小组论证并制订了改进措施,如下: 实施: 检查: 六.活动效果检查 1.解决了在高速铁路无砟轨道线型控制问题,施工完后的无砟轨道精度较高,武广公司及德国海德坎普技术咨询公司多次检查中,均给予了充分肯定;下图为施工完毕的轨道,线形极其平顺。 2.由于线形精度较好,长钢轨铺设时扣件更换量大大减少,据初步估计,管段内50余公里能节约扣件材料、人工费等1042000元; 3. 通过CRTSⅠ型无砟轨道施工,掌握了客运专线无砟轨道的施工特点,为以后类似施工提供了借鉴,同时培养了一批在无砟轨道方面具有丰富施工经验的一线工人; 4.通过QC小组活动,小组全体成员在质量意识、个人能力等方面均有不同的提高。 七.总结及今后打算: 汇报完毕 马辛 宗 驰卫 实施3: 根据相关检测标准,采用铁科院提供的检测仪器,完成了所有工具轨的检测,筛选出问题轨8根,其余全部符合要求。 3月15日已完成 检测合格并标示 为验证效果,小组组织施工人员于3月16日在莲花坡1号桥再次浇筑轨道板。施工中,小组各成员认真落实各项对策,并开展试验。3月19日对轨道线形进行了检查,现将检查结果列出如表: 制表人:XX 制表时间:2008.03.19 87.1 61 9 70 中 线 2 98.6 69 1 70 轨 距 1 合格率(%) 偏差≤1mm 偏差1mm 检查轨枕数 检查项目 序号 检测数据表二 由检测数据表二看出,在第一次PDCA循环后,轨距偏差合格率由70.0%上升至98.6%,证明采用轨距撑杆的对策是切实可行的。可是中线合格率仍然未达到小组制定的96%目标,因此,小组进行了下一次循环。 螺杆失稳 人 6浇筑过程踩踏、碰撞轨排 料 4未对称振捣 砼改变轨排受力 3砼下料口位置不当 法 精调误差过大 机 2轨排无固定措施 1浇筑机导轮扰动轨排 中 线 位 置 合 格 率 低 5在环境恶劣的条件下精调 人为扰动轨排 从因果分析图2可以看出,造成轨道中线位置合格率低的因素有多条,但仔细分析后要因主要有3个: 制表人:XX 制表时间:2008.03.22 × 浇筑时,工人操作不当碰撞或踩踏轨排,使已精调好的轨排线形发生变化,此问题较少出现。 浇筑过程踩踏、碰撞轨排 6 √ 精调对环境要求较高,大风、阳光直射、地表烟囱效应明显、雨、雾天气禁止精调作业,否则不能正确反映轨排几何状态,导致轨排错位; 环境条件恶劣情况下精调 5 × 混凝土下料时未对称振捣,尤其在超高侧振捣使混凝土对轨排产生不均匀侧压力,使轨排移动; 未对称振捣 4 × 砼下料时,下料口距离轨排过高或斜向卸料
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