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PLC原理及应用十七.十八.十九 第7章可编程工程上的应用
第7章 可编程控制器(PLC)工程应用
教学目的:
1、掌握工程上选用PLC型号与硬件的配置
2、掌握工程上可编程控制器(改造)继电-接触器控制系统的四步法
3、掌握可编程序的模块化设计
教学重点:
掌握简单的可编程序控制器在工业上的应用
教学难点:
可编程在工程 上应用的细节
参考课时:
讲课6课时 实验2课时
说明:适当地增加与现代工业自动化有关联的事例
第一讲:
一.可编程控制器替代改造继电–接触器控制系统的四步法
图7–1 动断触点的处理
如果把图7–1(a)直接转成图7–1(b)所示的梯形图,那么在执行时,会发现KM并不动作,原因是输入继电器X0一直处于接通状态,其动断触点使电路处于断开状态,只需将原SB1在图7–1(c)所示的动断触点改为动合触点,不必改动梯形图就可解决这个问题。
2、电动机过载保护信号处理
电动机的过载保护应作为信号输入到PLC,不像继电–接触器控制线路那样串联在输出控制回路中,因为在继电–接触器控制线路中,热继电器保护动作会使控制线路失去自保护功能,系统必须重新启动方能运行。而PLC不一样,如果FR保护触点串联在输出回路中,虽然从动作的角度来看,它同样可使电动机停止运行,但由于PLC内部仍继续运行,其输出并未切断,一旦FR冷却或因其他的原因使FR触点接通,电动机会立即启动,这样极易造成事故。正确的接法如图7–2所示:
图7-2 过载保护触点的正确接法
3、 联锁触点的处理
在Y–△转换或可逆运行的控制电路中,为防止因触点熔焊或相间电弧引起的短路,常加入电气联锁触点。在继电–接触器线路转换成PLC梯形图时,除了在梯形图中加入软联锁外,在输出回路中仍应加入硬联锁。如图7–3所示:
图7–3 内外联锁触点的处理
4、多地控制触点的处理
与动断触点处理一样,梯形图无变化,动断触点全部改成动合触点。在外部输入接线方式上采用图7-4的接法,因为这种接法占用PLC输入点数少,而且梯形图也较简单。
图7-4 多地控制接法之一
5、梯形图的编程次序
由于继电–接触器控制与PLC的工作方式截然不同,在继电–接触器控制系统中,各触点之间处于相互制约的状态。
(a) 继电–接触器控制图 (b) 梯形图
图7–5 部分继电–接触器线路的梯形图转换
6、 PLC外部急停电路
对于能使用户直接造成伤害的负载,不能把外部急停信号作为PLC的输入信号,而应加接外部急停电路,以防止PLC发生故障时能及时切断负载电源,确保安全。如图7–6所示:
(a) 梯形图 (b) I/O接线图 SB1:急停按钮 SQ:限位开关
图7–6 外部急停电路
三.应用实例:可编程控制器替代改造继电–接触器控制系统的四步法
7–7所示是某纤维板生产线工艺流程框图。整个生产线由装板机、热压机、卸板机组成。开始时将板材逐层上升到标准层数,之后推板装料器将全部层数的半成品推入热压机。热压机是纤维板生产线的关键设备,按推进半成品不同材料的厚度,在一定温度下进行多次加压成型。加压曲线图7。根据压力的大小,精确地控制t1,t2,t3的数值,就能保证热压机的压板质量。
装板机与卸板机是开关量条件式顺序控制,输入条件是行程开关,接触开关。输出控制电磁阀,使油压系统动作或控制交流接触器操作电动机工作。热压机除了完成上升、下降程序控制外,主要是实现图7–8的热压特性曲线控制。系统采用了限压、限时控制,并有过压、失压、高温超时等保护或报警功能。操作方式分自动、半自动、手动三档。操作台上有状态、位置、时间、温度、压力等显示。图7是热压机继电–接触器控制线路图,一方面实现热压机上升下降的程序控制,还能完成图7所示的热压特性控制。实际工作中,空气阻尼式时间继电器KT1~KT3动作误差较大,所以压力曲线t1,t2,t3值漂移也很大,致使热压曲线不稳定,严重影响了压板质量。使用可编程控制器PLC)替代图7的继电–接触器控制线路,热压曲线就可以控制的十分稳定,根据压力的大小,t1,t2,t3值随机可调(这是继电–接触器控制系统不能实现的),保证热压机的压板质量
图7-9 热压机继电–接触器控制电路图
注1:行程开关SQ1,SQ2的开关位置置于自动位置上;
注2:t1,t2,t3是时间继电器延时动作时间。
下面以图7–9为例详细说明用PLC替代(改造)继电–接触器控制线路的四步法。PLC机的输入输出I/O)点PLC机选型PLC的输入信号(I),哪些对应于PLC的输(O)。为此,首先把图7继电–接触器控制电路图中I/O器件分类列表7。同时将图7各支路从①到⑨编号。一般讲,原继电–接触器控制电路图中的按钮(和),行程开关、接触开关、压力开关、热继电器触点等都是PLC的输入信号。如图
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