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综采工作面顶板走向钻孔治理瓦斯技术研究
综采工作面顶板走向钻孔治理瓦斯技术研究
【摘 要】丁集矿1412(1)工作面因相邻两个工作面均已回采,为典型的突出煤层孤岛工作面,瓦斯治理设计以高抽巷治理回采瓦斯为主,后因地压较大,高抽巷垮塌和水堵而失去作用,改为在工作面轨、运顺施工顶板走向钻孔治理瓦斯,确保了工作面的正常回采,取得了不错经济、技术效益,为淮南矿区11-2煤层综采工作面瓦斯治理方案提供了宝贵的经验。
【关键词】瓦斯综合治理;高抽巷;顶板走向孔
1 1412(1)综采工作面概况
1412(1)工作面位于丁集矿西二采区,该面北为1262(1)工作面,南为1422(1)工作面(两面均已收作)。工作面走向长度1928.5m,倾斜长度221.6m,开采面积为427356m2,工作面标高-855m~ -890m。
该面煤层稳定,小构造发育程度一般,煤层有增厚变薄等现象,受地质构造及沉积环境影响,煤层最薄1.0m,最厚达4.0m,平均煤厚2.7m。煤层底板起伏不大,自东向西煤层底板逐渐上升,煤层产状:倾向45~155°,倾角0~6°,平均2°。煤层结构较简单,下部一般含一层泥岩夹矸,厚0~0.1m;煤呈黑色,粉末状~块状,属半暗型~半亮型煤,直接顶、直接底均为砂质泥岩或泥岩。
根据丁集矿西部11-2煤层瓦斯含量实验数据, 测得1412(1)工作面煤层原始瓦斯含量为5.8 m3/t,1412(1)工作面主要邻近层有11-3煤和11-1煤,11-3煤位于11-2煤顶板上,两煤间距为0.2~2.8米,处于11-2煤回采冒落带,计算瓦斯涌出量时作为一层煤考虑,预计回采期间最大瓦斯相对涌出量为8.34m3/t,按日产8000t/d算,最大绝对瓦斯涌出量为46.33m3/min。
2 1412(1)工作面前期瓦斯治理措施及效果
2.1 工作面瓦斯综合治理设计
因相邻两个工作面均已回采,1412(1)工作面为淮南矿区典型的11-2煤层孤岛工作面,同时该面为上覆13-1煤层的下保护层工作面,所以在掘进及回采过程中运用了各种瓦斯治理手段,是淮南矿区颇具代表的瓦斯综合治理工作面。该面回采前期主要采用顺层孔预抽本煤层瓦斯,高抽巷、老塘埋管抽采采空区瓦斯、地面钻井预抽被保护层13-1煤层瓦斯
2.2 前期高抽巷为主的瓦斯治理措施及效果
1412(1)工作面回采初期以高??巷抽采为主,老塘埋管控制上隅角瓦斯为辅。高抽巷密闭墙共预埋两路¢426mm管路,自2010年9月下旬工作面回采时开始抽采,回采初期,平均抽采浓度2.2%,纯流量7.5m3/min。随着工作面的推进,流量、浓度逐步上升,在工作面回采300-500m段,抽采纯量达到最大,平均抽采浓度14.4%,纯流量29.32m3/min,最高抽采纯量达到44 m3/min,回风瓦斯浓度0.3%-0.4%。在高抽巷的抽采保障下,2010年11、12月份,上隅角处于进气状态,老塘埋管也停止抽采,月平均退尺150m,日产7800t左右。
2.3 高抽巷失效后的瓦斯治理措施
从2011年1月5日开始,发现高抽巷抽采负压、浓度开始上升而流量开始下降,说明高抽巷内有垮塌堵塞现象从而影响了抽采流量,为探清高抽巷内部垮落情况, 2月3日在1412(1)轨顺施工了一个透高抽巷的钻孔,打透后钻孔往里吸气,由此判断高抽巷内部巷道局部开始垮落但未堵实。从3月25日开始,抽采浓度也开始下降,4月底抽采浓度降至8%,混合流量降至30m3/min,而且在轨顺内施工的透高抽巷钻孔不再往里吸气,由此判断高抽巷内部巷道已被堵实,失去作用。
在高抽巷停抽后,上隅角瓦斯处于临界状态,我矿立即采取措施,改为在轨、运顺拔钻场施工顶板走向钻孔抽采工作面瓦斯,顶板走向钻孔施工后立即取得了效果,平均抽采浓度21%,抽采纯量26.66m3/min,确保了工作面的正常生产。
3 顶板走向孔布置方案及抽采效果考察
3.1 钻场布置
在该工作面轨、运顺分别扒帮钻场进行施工顶板走向钻孔,钻场规格:5m*5m*3m,运顺钻场间距60米,轨顺钻场间距80米。(具体布置见附图)
3.2 钻孔设计
运顺每个钻场设计15个钻孔,开孔位置分3排布置,钻孔终孔点位置距巷帮42-80m工作面范围内,孔底距11-2煤层高度也分为三层,分别为41、51、60米,孔深120m,每个钻场之间的压茬距离约40米。
轨顺每个钻场设计15个钻孔,开孔位置分3排布置,钻孔终孔点位置距巷帮20-70m工作面范围内,孔底距11-2煤层高度也分为三层,分别为30、40、50米,孔深120m,每个钻场之间的压茬距离约40米。
3.3 抽采效果考察及分析
为分析顶板走向孔抽采效果及最佳作用时间,对顶走向钻孔抽采数据进
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