180万吨年ARGG装置烟机出入口管线变形故障分析及处理.docVIP

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180万吨年ARGG装置烟机出入口管线变形故障分析及处理

180万吨年ARGG装置烟机出入口管线变形故障分析及处理   摘 要:通过对180万吨/年重油催化ARGG装置烟机入口管线的受力分析及调整,解决烟机由于管线变形引起振动问题,保证烟机长周期平稳运行。   关键词:烟机 振动 冷态管线 出口法兰 弹簧吊架   我公司180万吨/年重油催化ARGG装置烟机(型号YL-15000A,转速4400rpm)自投产后运行较好,但从2000年以后烟机振动逐步不稳定,主要原因是烟气中催化剂粉尘含量超标造成烟机振动磨损、烟机管线存在变形等问题。   在2010年度装置大检修中,通过北京设计院、炼油二厂及公司设备处的共同研究,对180万吨/年ARGG装置烟机出入口管线进行了调整,调整基本有效,检修后开机实现正常启动,运行正常。   一、烟机入口管线的受力分析及调整   1.入口管线的原设计原理(如图1)   烟机入口管线不考虑烟气流体的流动和压力的作用力,只考虑在冷、热态变化情况下的管线受力变化和形位的改变。   在管线第一次安装时,为了保证管线在操作温度下,吸收管线角位移的垂直(2个)和水平膨胀节(3个),尽量都在较小或不受热胀力情况下工作,也就是尽量保持膨胀节在自由状态,使膨胀节减少应力腐蚀和疲劳的条件,延长使用寿命。所以,设计计算出了水平和垂直管线的冷态安装情况下的预拉距离:   计算公式:△L=a·L1(t2-t1)= 17×10-6×25×1000×(680-30)=276mm   △L-增加长度(mm)   L1-膨胀体长度(mm)   t2-膨胀后温度(℃)   t1-膨胀前温度(℃)   a—线胀系数,一般碳钢(10~20)×10-6,温度越高数值越大,因管线工作温度为680℃,取17×10-6   根据操作温度下水平管线25米预拉距离应为270mm左右,垂直管线15米时预拉距离应为160mm,预拉都是在水平管线超平和垂直管线找正垂直线后,为基准尺寸进行的,这样才能保证入口管线达到操作温度后,热膨胀变形时水平管线和垂直管线达到设计要求。   2.入口管线在调整前存在的问题   由于管线、管线上的阀门、膨胀节等部件长期工作在600~700℃条件下,并有热胀力、重力的作用,会产生一定的塑性变形而出现了蠕变。造成管线的延长变形。   垂直管线变形向下,被水平末段膨胀节吸收,不会对水平管线上烟机蜗壳产生受力,只是末段膨胀节承受了本不应该承受的蠕变形受力。但水平管线向北变形,使垂直及水平管线及两个吊架较原设计产生了角位移α、β1~2(如图1),此角位移由于垂直和水平管线的重力G,产生了一个水平向烟机的水平分力f,这几个力合成后是很大的,由于烟机蜗壳有水平限位键,所以使管线向外位移,使两个吊架的受力超出正常值,弹簧被压死造成拉杆断裂(受高温脱碳影响),同时水平管线重量的均布受力被破坏,个别部件如滚架损坏,并对蜗壳限位键产生剪切变形,造成蜗壳轴向变形,烟机部分轴向间隙改变,影响了烟机的稳定运行。   3.调整所采取的措施   装置大检修中根据烟机管线存在的问题,经北京设计院同意,除更换两个弹簧吊架,修复滚轮外,在入口管线上的短节和弹簧吊架之间抽取长120mm一段,减少了α和β1~2角度,水平管线上的入口蝶阀,用于密封的两个盒子的厚度由(碳钢)12mm改为(Cr18-8 )4mm,减轻了水平管线的重量,使得吊架在有倾角时分力也减小了。由于以上的调整,基本上恢复了烟机管线的正常受力,烟机蜗壳的水平受力也恢复了正常。   二、烟机出口管线受力分析及反变形处理   此次检修更换了烟机蜗壳,原蜗壳由于多年来烟机出入口管线的作用力及多次振动超限,造成了内筋板开裂多次焊接,并存在一定的变形,更换后恢复了蜗壳的原性能。下面对烟机出口管线进行分析。烟机出口管线原设计原理(如图2)如下:   1.烟机出口管线是平衡式的,与入口管线上的膨胀节相同的是,在操作条件下其工作状态是自由的不受热胀力,出口平衡式膨胀节整体购货,价格很贵,如3个波节中一个损坏就要整体更换。为了减小波节的疲劳应力和应力腐蚀,提高波节的使用寿命,所以尽量使其在热态工作条件下处于自由状态,另外也降低了烟机蜗壳的受力变形,提高了烟机的运行质量。如图2所示,出口段共有3个波节,在冷态时上波节受重力作用受压,下面两个波节重力下是受拉,由于两波段间的铰链作用,两个下波段的受拉是均匀分配的;在平衡筒体上有4组8根拉杆,作用是固定出口筒体总长不变,使上下筒体和膨胀节成为一体,并且与中间的固定段筒体间由3个波段的伸缩变化,形成对冷、热变形及烟气压力变化的吸收;分布在4个方向上的弹簧吊架,主要是承担烟机出口筒体的重量和热涨量,吊架是衡力矩式弹簧吊架,力矩可调,工作在0~100mm范围内。   2.如图2所示,在工程上

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